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德國科堡30-15 S4040導軌磨床故障修理

2012-03-20
作者:姜金文
(青海華鼎重型機床有限責任公司設備部)
  摘 要:德國WALDRICH COBURG公司30-15 S4040導軌磨床機床工作臺為液壓驅動,液壓箱三聯齒輪泵內軸與軸瓦、齒輪與端面多處研死,變量葉片泵傳動軸斷裂,機床導軌研傷。
  關鍵詞:導軌磨;斷軸;導軌研傷
  德國WALDRICH COBURG公司生產的30-15 S4040型導軌磨床,加工范圍為2mx10m,系公司床身、溜板、刀板、五級齒條等零件加工的關鍵設備。
  一、液壓箱研泵斷軸
  機床工作臺為液壓驅動,由液壓箱控制其正反向運動及運動速度的大小。變量葉片泵液壓箱是機床的關鍵部位。一次準備讓機床運轉時,工作臺無法開動,檢查液壓箱電機、皮帶輪轉動正常。由于液壓箱空間狹小,泵體又深沒在油液里,無法直接查看情況,抽出液壓油后,盤動皮帶輪,觀察箱內三聯齒輪泵軸不轉,初步判斷泵故障。將變量葉片泵整體吊出,拆后發現,三聯齒輪泵內軸與軸瓦、齒輪與端面多處研死,變量葉片泵傳動軸斷裂。
  三聯齒輪泵中,傳動軸定位軸瓦臺肩斷裂使軸竄動,造成齒輪泵抱軸,且傳動軸呈120°分布的雙鍵處出現疲勞裂紋,而被擰斷。
  重新加工傳動軸,選材料40Gr,熱處理T235。更換三聯齒輪泵中研損的兩根軸、3件齒輪、6件軸瓦。消除兩根軸結構上的薄弱環節,與軸瓦、齒輪的配合由較緊的過盈配合改為略松一些的過度配合,便于加工、裝配。配合處增加淬火工序(G58),提高耐磨性。增加卡簧定位,限制齒輪軸向竄動。增加潤滑油孔,減少摩擦。軸瓦加工潤滑油線,增加潤滑降低發熱。                           
  裝配軸瓦、組裝三聯齒輪泵體,分別制作研棒研磨三排軸孔,用刮刀修刮軸瓦孔接觸點,至Z小研棒能輕松自如地轉動。此項工作非常關鍵。
  修光泵體結合面、齒輪齒頂及齒側毛刺,清洗干凈裝配,隨時檢查齒輪泵的轉動情況,至靈活自如后,與變量葉片泵體組裝。
經上述修理后試車運轉正常,使用至今一直良好。
  二、床身導軌研傷的焊補修復
  2007年機床工作臺不能開動,打開防護罩后發現床身導軌無潤滑油,110°V形主導軌內側已嚴重研傷,寬約90mm,Z深處2mm,長約3000mm,其余拉毛;工作臺主導軌內側貼塑板部分研掉,大部研傷。經查,系床身導軌潤滑油路精過濾器堵塞所致。由于精濾芯使用多年頻繁堵塞,壓差發訊器經常報警,無法保證機床正常工作,檢修電工在維修中私自將線路封掉,機床不能正常報警,而操作者麻痹大意,在交接班時沒有嚴格按《機床操作規程》檢查,在使用中對機床出現的異常現象又未引起重視,從而導致了這起嚴重事故。
  導軌研傷嚴重,若按常規方法進行修理,機床需全部解體,床身全長23000mm,其三節床身導軌均需修磨。由于尺寸鏈補償困難,精度要求高,工藝復雜,修理周期長,而且電氣老化存在極大風險。決定采用焊補工藝進行導軌的修復。
  用磨光機將研痕打磨平整,并用大瓦數燈泡烘烤,既使導軌內機油充分揮發,又防止修理面氧化。用點焊機將低熔點鐵合金片,按“田”字格每隔300mm長在研傷處焊接一段,形成骨架,并以導軌完好面及V形輔導軌為基準打表,用磨光機和油石仔細修整,使其誤差在0.03mm以內。將工作臺導軌研傷一側的貼塑板全部起掉,處理干凈基面后,用比原來加厚0.2mm的貼塑板重新粘貼。清洗修補面,均勻涂布“可賽新TS311”減摩涂層修補劑,用保鮮膜隔開后與工作臺對扣,上壓重物,固化48h(因當時室溫較低)。
  制作專用表架,分別以主、輔導軌為基準拉表,合研修刮床身導軌至合格。再以床身導軌合研修刮工作臺導軌至合格。
  將導軌面、潤滑管路及油箱全部清洗干凈后加油試車,工作臺運行正常。空運行幾天且檢查導軌焊補面無異常后,重新更換潤滑油。Z初加上較輕的工件進行磨削加工,工件合格,機床正常。現已使用一年多,機床精度穩定。

來源:《設備管理與維修》