23種磨床的潤(rùn)滑故障
2012-03-26 1、M1420圓磨頭潤(rùn)滑故障
有次在清洗換油后運(yùn)行不到一周突然產(chǎn)生悶車(chē),找不到辦法將主軸瓦間隙從0.02mm擴(kuò)大到0.035才能使用,否則常會(huì)悶車(chē)。主軸間隙擴(kuò)大后磨床精度下降,失去了原有功能。即使這樣做磨頭軸承仍產(chǎn)生溫度過(guò)高,油泡沫多且變黑。Z后導(dǎo)致主軸嚴(yán)重?zé)齻\?chē)檢修,產(chǎn)生這些問(wèn)題主要原因是新購(gòu)進(jìn)2#主軸油質(zhì)量太差,焯粘度不合格,還有大量沉淀物。
2、MG1432A高精度萬(wàn)磨內(nèi)圓磨頭潤(rùn)滑故障
該機(jī)床內(nèi)圓磨頭經(jīng)常發(fā)生軸承溫度過(guò)高,噪聲太大,檢修周期短等一系列問(wèn)題。排除了裝配技術(shù),滾動(dòng)軸承質(zhì)量等機(jī)械方面因素,潤(rùn)滑脂的選用不當(dāng)是決定因素。后改用7011脂替代原低溫脂,上述問(wèn)題全部得到解決。
3、MD215內(nèi)圓磨中頻高速磨頭的故障
某廠有幾臺(tái)MD215內(nèi)圓磨床,其中頻高速電動(dòng)內(nèi)圓磨頭故障較多,溫升高、壽命短、噪聲大、檢修頻繁,每年起碼要更換46205型高精度軸承2~3套以上。該磨頭是由三相700/800赫茲中頻高速電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速在2.4萬(wàn)r/min以上,選用普通鋰基脂是不能勝任的,從85年改用7018脂替代,由于該脂抗剪切性強(qiáng),不易流,適用于高速軸承,軸承壽命可延長(zhǎng)3~5倍。現(xiàn)在該磨頭可連續(xù)工作2~3年不必檢修。
4、MB8318凸輪磨床主軸承的潤(rùn)滑事故
一臺(tái)MB8313凸輪磨床在一次清洗換油后,突然發(fā)生磨慶主軸瓦“抱軸”,主軸因嚴(yán)重?zé)龎亩鴪?bào)廢,僅維修費(fèi)一項(xiàng)就損失數(shù)千(還包括停產(chǎn)損失)。經(jīng)分析:是由于加入的2#主軸油質(zhì)量不好的假劣產(chǎn)品造成這次潤(rùn)滑事故。改進(jìn)方案:①調(diào)換合格2#主軸油;②若一時(shí)無(wú)合格主軸油可自行配制“磨頭油”,即優(yōu)質(zhì)白煤油9份加1份32#汽輪機(jī)油;③在磨頭箱中加5%“萬(wàn)靈霸”添加劑。
5、M7140平磨液壓油質(zhì)變問(wèn)題
該機(jī)床在工作過(guò)程中“肥皂水”常易進(jìn)入液壓油箱,導(dǎo)致液壓油變質(zhì)(乳化、起泡),大大縮短了換油周期,從6~12個(gè)月縮短到1~2個(gè)月?lián)Q油一次,浪費(fèi)不小。普通液壓液常含6411添加劑,極不耐水,遇水便使油質(zhì)急變,乳化。要使水基切削液完全不漏入液壓油箱,的確困難,重要的是提高油品抗水性能。可采取:①改不含6411的普通優(yōu)質(zhì)機(jī)械油,替代原液壓油。②改用抗水性良好的汽輪機(jī)油(N32)。
6、滾刀磨液壓動(dòng)作的失靈
某廠有臺(tái)MG6425高精度滾刀磨床,冬季早晨七點(diǎn)上班液壓動(dòng)作失靈,液壓分度機(jī)構(gòu)失效,機(jī)床無(wú)法工作,要到上午10時(shí)氣溫上升后才能恢復(fù)正常。原因是普通液壓油粘度指數(shù)低,為此便改用8號(hào)液力傳動(dòng)油。由于后者粘度指數(shù)比前者幾乎大一倍,粘度隨溫度變化小,較穩(wěn)定。
7、M8230曲軸磨床導(dǎo)軌的爬行問(wèn)題
某廠有臺(tái)M8230曲軸麻床,在大修后的試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生工作臺(tái)導(dǎo)軌嚴(yán)重爬行問(wèn)題。經(jīng)分析認(rèn)為是由于手機(jī)機(jī)床導(dǎo)軌在大修時(shí)磨削過(guò),這時(shí)新加工出的摩擦副屬于“跑合期”,故摩擦系數(shù)大,潤(rùn)滑條件苛刻,導(dǎo)軌低速運(yùn)動(dòng)極易爬行。改進(jìn)方案是在原手拉泵小油箱(用的是普通礦油)里添加些二硫化鉬后上述問(wèn)題便得到解決。
8、BK5萬(wàn)能磨床的內(nèi)圓磨具之潤(rùn)滑故障
捷克產(chǎn)的BK5萬(wàn)能的磨具經(jīng)常出現(xiàn)噪聲大,溫升快,壽命短等一系列問(wèn)題。經(jīng)分析認(rèn)為是因該內(nèi)圓磨具轉(zhuǎn)速高達(dá)2萬(wàn)轉(zhuǎn)/分,選用潤(rùn)滑脂牌號(hào)不能勝任所造成的。改用7007潤(rùn)滑脂代替原低溫脂后,在同樣的工況下上述問(wèn)題一一解決。
9、磨床死項(xiàng)尖的潤(rùn)滑問(wèn)題
在磨削細(xì)長(zhǎng)工件時(shí),磨床死項(xiàng)尖與工件的中心孔易咬毛、燒傷項(xiàng)尖,影響加工件粗糙度,有時(shí)還會(huì)造成項(xiàng)尖斷裂,工件飛出傷人事故。因工件的中心孔與死項(xiàng)尖之間接觸面積小,單位面積載荷大,潤(rùn)滑條件苛刻,加的潤(rùn)滑脂易被磨削液沖掉。克服辦法是用耐水,抗磨的MoS2鋰基脂替代原3#工業(yè)脂便可消除上述問(wèn)題。同理在車(chē)床上用品店加工細(xì)長(zhǎng)軸或長(zhǎng)絲桿時(shí)也可用此法。
10、M115W萬(wàn)能磨工作臺(tái)手輪過(guò)重問(wèn)題
某廠一臺(tái)M115W萬(wàn)能磨操作者是女同志,在該機(jī)床大修后工作臺(tái)手輪重得使她難于搖動(dòng)。
檢查未發(fā)現(xiàn)機(jī)械方面問(wèn)題,只能從潤(rùn)滑方面尋找原因。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),大修時(shí)機(jī)床臺(tái)面導(dǎo)軌經(jīng)磨削加工,是處于早期(跑合期)磨損階段,靜摩擦系數(shù)大,不易形成油膜,潤(rùn)滑條件苛刻。Z后集中表現(xiàn)為驅(qū)動(dòng)臺(tái)面的那只手輪太重。
為改善潤(rùn)滑條件,在原導(dǎo)軌油里添加了約0.5%的油酸,工作臺(tái)手輪就輕了,用力比未加添加劑時(shí)減少約三分之一。
11、M1432A萬(wàn)磨之內(nèi)圓磨具潤(rùn)滑問(wèn)題
某廠將一臺(tái)M1432A的內(nèi)圓磨頭加以改裝,使轉(zhuǎn)速可高達(dá)1.4萬(wàn)r/min,但用的潤(rùn)滑脂卻是一般2#低溫脂,導(dǎo)致軸承開(kāi)車(chē)不久會(huì)以燙,只能時(shí)開(kāi)時(shí)停否則會(huì)燒壞磨頭滾動(dòng)軸承。
在原潤(rùn)滑脂中加幾滴“萬(wàn)靈霸”,可改善潤(rùn)滑性能,上述問(wèn)題解決。此方案簡(jiǎn)單,行之有效,現(xiàn)該機(jī)床已正常運(yùn)行10個(gè)月多了。當(dāng)然并不排除其他優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑劑,用7007、7018高速合成脂代替2#低溫脂也是可行的。
12、多次發(fā)生“抱軸”事故的磨床
某廠技校有臺(tái)M1432A萬(wàn)能磨床上是85年產(chǎn)品,曾多次發(fā)生“抱軸”事故,修理時(shí)發(fā)現(xiàn)主軸頸明顯燒傷,按要求這根主軸要經(jīng)過(guò)“超精磨削”后才可使用。該磨頭轉(zhuǎn)速1500r/min;軸頸ф90;軸承間隙為0.2;主軸箱容量15kg5#主軸油。經(jīng)查目前市場(chǎng)上供應(yīng)的主軸油質(zhì)量差是導(dǎo)致機(jī)床將主軸拉毛(燒傷)處磨削后即可使用。
按上述分析方案,將主軸修復(fù),不再“超精”處理,在原5#主軸油里添加5%“萬(wàn)靈霸”,由于潤(rùn)滑性能改善,得到理想使用效果,目前已正常運(yùn)行一年,從未發(fā)生類(lèi)似事故。主軸間隙從0.02收緊到至0.015~0.018mm,提高了加工精度。
13、M1432B主軸箱油溫過(guò)高問(wèn)題
某校實(shí)習(xí)廠一臺(tái)M1432B的主軸油箱在91年4月份發(fā)生油溫太大(48℃)。分析認(rèn)為是主軸油質(zhì)量差所致,為此在主軸油箱中添加約5%“萬(wàn)靈霸”,在同樣工況下,油溫僅37℃。
14、MGB1420高精度磨床導(dǎo)軌爬行問(wèn)題
某廠裝在恒溫室里一臺(tái)MGB1420高精度磨床過(guò)去雖選用N68導(dǎo)軌油,但機(jī)床的靜摩擦系數(shù)大,啟動(dòng)難,修正砂輪時(shí)臺(tái)面有爬行現(xiàn)象,從而導(dǎo)致加工高壓油泵座面專(zhuān)用襯套時(shí)端面尺寸難控制,表面粗糙度超差等一系列列問(wèn)題。
分析:該機(jī)在低速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生爬行,說(shuō)明原用導(dǎo)軌油還不能勝任,需改進(jìn)油品抗爬性能。
對(duì)策:在原導(dǎo)軌油里加了一定數(shù)量抗爬添加劑后再開(kāi)車(chē),上述問(wèn)題全部解決。
15、MB1632/1磨頭動(dòng)靜壓軸承的潤(rùn)滑事故
理論上動(dòng)靜壓軸承是很先進(jìn)的滑動(dòng)軸承,因?yàn)樗趩?dòng)前是靜壓軸承,而在主軸啟動(dòng)后轉(zhuǎn)為動(dòng)壓軸承。然而某廠一臺(tái)MB1632/1端面磨床雖采用這種裝置,卻在大修后的試車(chē)中產(chǎn)生了幾次“抱軸”事故,據(jù)分析:這是3#主軸油質(zhì)量造成的。為此,在原主軸油中添加5%的“萬(wàn)靈霸”潤(rùn)滑添加劑后已運(yùn)行1年半尚正常。
16、M1450A大型磨床主軸箱的潤(rùn)滑故障
91年夏天,某廠一臺(tái)上機(jī)產(chǎn)M1450大型磨床,在修正砂輪時(shí)主軸失控:即小進(jìn)給(約0.015mm)時(shí)無(wú)法打好砂輪(火花時(shí)有時(shí)無(wú)),影響了機(jī)床加工精度。
潤(rùn)滑工程師等有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)會(huì)診,考慮到不存在砂輪平衡、導(dǎo)軌爬行等問(wèn)題,很可能是主軸軸承的油膜強(qiáng)度不夠。當(dāng)這只ф500砂輪空轉(zhuǎn)時(shí)還看不出,但當(dāng)金剛石修整器接近砂輪時(shí)有個(gè)徑向力超過(guò)了軸承的油膜強(qiáng)度使整個(gè)主軸“后移”,導(dǎo)致火花短時(shí)間消失。
找到了毛病起因,解決問(wèn)題很方便,僅在主軸油里加“萬(wàn)靈霸‘添加劑5%,提高油膜強(qiáng)度,強(qiáng)度,毛病即消失。現(xiàn)已正常運(yùn)行近一年尚未發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。
17、M510導(dǎo)軌磨的潤(rùn)滑故障
某廠有臺(tái)采用靜壓導(dǎo)軌的M510導(dǎo)軌磨床(8M),在工作時(shí)有爬行現(xiàn)象,經(jīng)多方面努力(包含電氣、機(jī)械,甚至液壓方面),尋找問(wèn)題均無(wú)法解決。考慮到該導(dǎo)軌磨在磨削工件時(shí)立柱滑臺(tái)移動(dòng)(整個(gè)滑臺(tái)有數(shù)噸重),導(dǎo)軌臺(tái)面負(fù)荷重,加上低速運(yùn)動(dòng)油膜有破裂危險(xiǎn),解決問(wèn)題要從提高油膜強(qiáng)度著手,因此在導(dǎo)軌靜壓油箱里添加了約0.5%油酸,再開(kāi)車(chē)試用上述問(wèn)題基本解決。
18、M5212導(dǎo)軌磨的潤(rùn)滑故障
某廠一臺(tái)M5212導(dǎo)軌磨床臺(tái)面下與導(dǎo)軌接觸處鑲有尼龍板,使用時(shí)有爬行問(wèn)題,影響了加工精度,這是由于導(dǎo)軌磨工作臺(tái)底鑲有尼龍板的導(dǎo)軌與床身導(dǎo)軌接觸時(shí)靜磨擦系數(shù)大,啟動(dòng)阻力大及油膜強(qiáng)度低等因素造成的,解決的辦法是原床身油箱中加入4%硫化鯨魚(yú)油就解決了問(wèn)題。
19、M7130平磨導(dǎo)軌的潤(rùn)滑事故
某廠曾多次發(fā)生M7130平磨(包括M7120)水平導(dǎo)軌咬毛這一嚴(yán)重潤(rùn)滑事故。據(jù)調(diào)查,是因?yàn)闈?rùn)滑油油選用不當(dāng)、導(dǎo)軌上油量太少,切削液進(jìn)入潤(rùn)滑系統(tǒng),促使導(dǎo)軌的潤(rùn)滑狀況惡化才造成導(dǎo)軌爬行、拉絲咬毛等一系列問(wèn)題。
由于導(dǎo)軌用油和液壓油箱全用,故原用普通液壓油是不能勝任,需要改用N32#液壓導(dǎo)軌油;通向“V型”、平型導(dǎo)軌分油器針閥不可擰得太緊,以防油量太少、甚至斷油;要防止切削液進(jìn)入機(jī)床導(dǎo)軌里,平時(shí)加強(qiáng)對(duì)水平導(dǎo)軌的潤(rùn)滑檢查。
20、M7120A平磨主軸承潤(rùn)滑故障
發(fā)現(xiàn)該平磨由雙速電機(jī)帶動(dòng)的主軸只能用低速檔(1500r/min),另一檔3000r/min不能用,一開(kāi)車(chē)很快悶車(chē)。
分析:潤(rùn)滑油質(zhì)量、油膜強(qiáng)度很可能是故障根源。
對(duì)策:在原油箱中加入3%“萬(wàn)靈霸”添加劑后,改善了油性,上述問(wèn)題解決,3000r/min高速檔運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
21、M4216珩磨機(jī)潤(rùn)滑故障
M4216珩磨機(jī)于91年夏天發(fā)生液壓油箱溫度太高(達(dá)55℃以上)由于長(zhǎng)期在調(diào)溫下工作導(dǎo)致床身外表油漆脫落、大量油霧從床身液壓箱跑出、液壓動(dòng)作不正常等等一系列故障,為了降低油溫,按過(guò)去常規(guī)辦法加大油箱,或加裝水冷卻或風(fēng)冷卻裝置,兩者均不可取,Z簡(jiǎn)便的辦法是在原80kg液壓箱內(nèi)添加5%“萬(wàn)靈霸”,上述問(wèn)題得以解決,油溫明顯下降,液壓動(dòng)作正常。換油期延長(zhǎng)一倍。
22、磨床卸荷裝置的漏油問(wèn)題
從捷克進(jìn)口的1u/400型萬(wàn)能磨床之砂輪主軸箱皮帶盤(pán)處有卸荷裝置,其法蘭蓋處往往易漏油,不易修復(fù),污染環(huán)境。這是由于磨頭內(nèi)用的是主軸油,滲透能力強(qiáng),橡膠密封老化快易失效,為此可選用耐油的潤(rùn)滑脂(一坪化工廠產(chǎn)的7903密封潤(rùn)滑二用脂)來(lái)解決漏油問(wèn)題,既有潤(rùn)滑作用,雙有密封作用。
23、“秋丁”磨床導(dǎo)軌的爬行問(wèn)題
某廠從瑞士進(jìn)口一臺(tái)“秋丁”磨床(HTG—400型)在安裝調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)工作臺(tái)在低速運(yùn)動(dòng)時(shí)有爬行現(xiàn)象,剛開(kāi)始認(rèn)為是臺(tái)面負(fù)荷不均勻,故把尾架與車(chē)頭卸掉,Z后甚至將工作臺(tái)也拆了,僅活塞桿露在外面也爬行。因此才考慮是活塞桿皮碗與油缸內(nèi)壁的摩擦阻力太大造成的爬行。解決的辦法是用固體潤(rùn)滑劑,即將活塞桿從油缸內(nèi)拆出來(lái),在皮碗上涂一些MoS2粉末后再裝好試車(chē),爬行問(wèn)題解決消失。
