蝸輪蝸桿減速機蝸桿軸端裝置的改進
2012-05-18作者:李宏圖
(黑龍江牡丹江水泥集團有限責(zé)任公司)
我廠Φ4m×40m立波爾窯加熱機主傳動減速機采用蝸輪蝸桿減速機。該減速機蝸桿軸端裝置存在許多問題。
1 存在的問題
蝸桿主動端結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 減速機蝸桿主動端改進前后結(jié)構(gòu)圖
1.蝸桿;2.密封蓋;3.盤根;4.端蓋;5.隔套;6.骨架式油封;7.軸承座;8.軸承
填料倉容積小,內(nèi)部只裝填一層25mm×25mm的油浸線盤根。因為油浸線盤根裝得少,所以回彈性差,使用不長時間就會失去密封功能,導(dǎo)致潤滑油滲漏。日常運轉(zhuǎn)時,每天漏油量一般在2~3kg左右,嚴重時達到5kg之多,2d就得補一次油料。另外該減速機所處環(huán)境溫度過高,夏季機體溫度達到80℃左右,超過了油浸線盤根的工作溫度,因此,盤根彈塑性變形能力降低,使用壽命縮短,基本是1~2個月更換一次。
由于漏油較多較快,蝸桿腔內(nèi)的油位始終較低,蝸輪蝸桿間的潤滑效果較差,摩擦增大,加重了齒面的磨損程度,使齒面點蝕嚴重;同時,也因為摩擦嚴重產(chǎn)生了過多的熱量,導(dǎo)致減速機機體溫度過高,使得齒面間油膜過薄,進一步惡化了其工作條件。
由于蝸輪、蝸桿齒面變壞,在減速機運行時會產(chǎn)生較大的沖擊載荷,因此,軸瓦和軸承易損壞。
2 改進方法
1)重新制作主動端端蓋,內(nèi)徑尺寸為Φ115mm,摒棄油浸線盤根,采用了4套Φ90mm×Φ115mm×12mm的骨架式橡膠油封。骨架式橡膠油封的工作溫度是110~130℃,回彈性能好,并且可以承受較大的摩擦扭矩。因此,骨架式油封從耐用性、密封性等方面均優(yōu)于油浸線盤根。
2)更換蝸桿被動端2號止推軸承,用48324軸承取代原8324軸承(如圖2)。這樣能有效克服軸向力,防止蝸桿竄動,提高軸承使用壽命,減輕了維護的工作量。

圖2 減速機蝸桿被動端改進后結(jié)構(gòu)圖
1.蝸桿;2.軸承3520;3.軸承座;4.1號止推軸承8324;5.外部墊;6.中間墊;7.2號止推軸承48324;8.后蓋
3)在環(huán)境溫度過高時,尤其是夏季,在該減速機旁設(shè)置1~2臺軸流風(fēng)機對其進行降溫。
4)在潤滑油中加入適量的抗磨節(jié)能劑,在齒面形成牢固、柔韌的保護膜,從而可以減輕摩擦。
1994年改進后,蝸桿兩端的漏油問題得到了有效控制?;旧?個月補一次油料就可以。
由于骨架式橡膠油封耐用性好,使用壽命長,1~2年換一次。
減速機運行平穩(wěn),軸承和軸瓦的使用壽命都得到延長。
