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壓縮機軸瓦異常磨損分析與處理

2020-06-01
吳勇1 呂冰2
(1.中油濟柴集團成都壓縮機廠,2.長城鉆探工程有限公司蘇里格氣田項目部)
1 概述
一臺編號為200851#的ZTY470壓縮機組,主要由動力部分、壓縮部分、空冷器總成和儀表控制部分組成。機組為一級壓縮 ,配備3只進口動力缸,2只壓縮缸均為7”,無余隙開度,雙缸雙作用,機組主要用于天然氣增壓處理。機組設計參數如下:
型號:ZTY470MH7x7
介質:含硫天然氣
排量:17x10Nm3/d
進氣溫度:0~35℃
進氣壓力:1.8 MPa
排氣壓力:5.5 MPa
2 運行中出現的問題
2012年4月23日,機組在正常運行過程中突然出現無油流報警,隨后該機組立即自動停機。停機拆卸后檢查,發現3副主軸瓦、1副止推瓦均出現不同情況磨損,取較典型的止推瓦樣品一副分析(圖1顯示止推瓦內表面合金大面積剝落,圖2為止推瓦外表面無明顯磨損)。該增壓站ZTY470壓縮機止推瓦、主軸瓦一直正常使用,截止停機時間,機組累計運行9065.8h。



3 故障原因分析
3.1 現場情況
根據現場工況,利用整體式天然氣壓縮機A-JAX軟件行工況校核, 機組負荷率為80%左右(圖3),故排除超負荷使用情況。
3.2原因分析
經失效件(ZSnSbllCu6)的化學成分分析,軸承材料的化學成分基本滿足GB/T1174-92標準中的ZSnSbllCu6化學成分的要求;尺寸檢測合金厚度為0.3-0.6mm,符合設計要求;檢測磨損軸承材料硬度為HB31-32,滿足產品設計HB≥27的要求。本次止推瓦出現的合金剝離部位的失效特征:軸瓦合金表面產生撕裂、壓延局部不規則的塊狀、點狀剝落,剝落部位仍留有與基體而不規則的合金層,這些殘留表面具有顯著的貝殼狀斷口形貌(圖4)。
綜上所述,本次止推瓦出現的合金剝落失效現象判定為疲勞剝落。
損傷機理分析:
從滑動表面延伸的裂紋在Z高負載區域、高壓區呈現網狀擴展并可能呈現為合金層被壓延或剝蝕的現象,這些網狀裂紋在結合表面上改變方向,導致襯層碎片的軸承合金上剝落,剝落邊緣清晰。由于機器自身軸承座孔、軸頸變形等因素,軸承工作表面載荷分布不均勻產生局部峰值壓力;潤滑油脈沖過度壓力波動,伴以高壓力梯度,導致超過軸承的疲勞極限,造成合金疲勞剝落;潤滑油品質不良(增壓站潤滑油系某煉廠產品,現場油品分析報告顯示,潤滑油中含有水分),潤滑性能降低,局部潤滑部位溫升會加大,急劇降低合金的摩擦性能,極大地加速瓦片失效,縮短瓦片使用壽命,并且,其它幾臺壓縮機也有類似現象發生。
由此,可得出結論,增壓站壓縮機負荷正常,潤滑油品質不穩定,造成瓦片潤滑性能降低,溫升加劇,是造成瓦片加速失效的主要原因。
4 故障處理
(1)更換磨損的軸承;
(2)曲軸箱更換機油;
(3)要求及時更換油品并定期做好油品分析。
5 結語
更換軸瓦與潤滑油品后,至今機組運行良好。為了減少故障發生,建議用戶嚴格監測機組運行參數的變化,定期檢查油品,跟蹤油品質量,同時需要補充完善保養內容,確保機組長期、穩定運行。
來源:《壓縮機技術》