軸流污水泵失效分析及改造對(duì)策
2020-01-19李云先
(中石化股份有限公司齊魯分公司供排水廠)
某給排水廠裝置在投運(yùn)中因發(fā)生嚴(yán)重軸系振動(dòng)故障而停車維護(hù)。通過對(duì)軸封失效原因的分析,并對(duì)軸流污水泵進(jìn)行泵體解體檢查,發(fā)現(xiàn)了主要原因?yàn)檩S承損壞,導(dǎo)致軸封失效和軸流污水泵故障。從密封原理和密封材料方面著手,對(duì)密封室進(jìn)行了局部改造,徹底解決了污水泵故障問題,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定長周期運(yùn)行。(中石化股份有限公司齊魯分公司供排水廠)
某公司供排水廠乙烯污水處理采用兩臺(tái)350WLC-600型立式軸流污水泵(Q=6000m3/h、H=7m、N=21kW、n=970r/min)(以下簡稱污水泵),將池中的工業(yè)污水進(jìn)行提升后,輸送到污水處理裝置。水泵24小時(shí)連續(xù)工作,所輸送的介質(zhì)為工業(yè)混合廢水,含有一定量泥沙和雜質(zhì),pH值在5-9之間。該立式軸流泵具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
軸承室內(nèi)裝有2只7310BDB向心推力角接觸球軸承和1只6310深溝球軸承,其余3個(gè)徑向支撐采用整體式錫青銅滑動(dòng)軸承,用內(nèi)護(hù)管將其污水隔開。整個(gè)軸系靠軸承室的2只角接觸球軸承軸向定位并承擔(dān)不平衡軸向力,其余軸承只承受徑向負(fù)荷。內(nèi)護(hù)管有4節(jié),下護(hù)管的下端與軸承室采用螺紋連接,螺紋管下端與軸承外圈壓緊,以保證軸向定位。
軸承采用脂潤滑,軸承壓蓋裝有1只旋轉(zhuǎn)式唇形油封,防止外部灰塵、水分等進(jìn)入潤滑系統(tǒng);軸承下部也裝有1只旋轉(zhuǎn)式唇形油封,用來防止?jié)櫥牧魇?。?nèi)護(hù)管內(nèi)充滿潤滑油,注油管上有油位指示,觀察潤滑油是否流失或被污染。在泵體下部的填料函內(nèi)裝有7件串聯(lián)布置的旋轉(zhuǎn)軸唇形密封,防止?jié)櫥屯饴┘拔鬯Z入內(nèi)護(hù)管。
1.存在問題
污水泵自投用以來,因故障頻發(fā)導(dǎo)致多次非計(jì)劃停車,先是發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)油管進(jìn)水,運(yùn)行15-30天就會(huì)發(fā)生嚴(yán)重軸系振動(dòng),并伴隨著很大的噪音。拆機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),軸承室的潤滑油中含有部分污水和泥沙,滾珠和軸瓦損壞嚴(yán)重。7組唇形密封均出現(xiàn)不同程度的變形,與其配合的相應(yīng)軸頸部分也出現(xiàn)輕微磨損痕跡。雖經(jīng)多次維護(hù)并更換零件,均未能解決問題,被迫進(jìn)行改造。
2.原因分析
從污水泵軸封結(jié)構(gòu)來看,軸封是由串聯(lián)的7件帶副唇的旋轉(zhuǎn)軸唇形密封和橡膠O形環(huán)兩部分組成[1]。旋轉(zhuǎn)軸唇形密封起到主要的軸向密封作用,防止污水通過軸向間隙進(jìn)入軸承室;O形環(huán)起到輔助的徑向和軸向密封作用,阻礙主軸與填料之間的介質(zhì)流通。根據(jù)檢修發(fā)現(xiàn)的問題來分析,軸封失效和軸承損壞是引起污水泵發(fā)生故障的主要原因[2]。
通常引起本類軸封失效的原因大致如下:1)軸徑向跳動(dòng),造成唇口追隨不良[3];2)唇口冷卻潤滑不良,接觸面因摩擦導(dǎo)致密封元件溫度過高,而使橡膠材料變軟,彈性下降,喪失密封性能[4];3)填料套與唇口過度磨損;4)所處理的介質(zhì)壓力過高,使唇形密封出現(xiàn)過大的柔性變形;5)介質(zhì)存在固體顆粒造成唇口過快磨損,導(dǎo)致密封失效[5]。
檢修時(shí)對(duì)各相關(guān)部件檢測結(jié)果表明:主軸運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),不存在偏心運(yùn)轉(zhuǎn);唇口潤滑良好,未出現(xiàn)過熱,這些因素尚不至于影響污水泵的正常運(yùn)行。各組唇形密封環(huán)唇口出現(xiàn)不同程度的磨損且密封環(huán)很容易產(chǎn)生變形,由此可以斷定:軸封失效是導(dǎo)致軸承損壞和污水泵故障的關(guān)鍵。

隨著運(yùn)行時(shí)間的延續(xù),這種趨勢不斷增大,致使密封逐級(jí)失效,Z后導(dǎo)致整個(gè)軸封全部失效[10],使得大量的污水夾帶泥沙等顆粒進(jìn)入密封唇口的接觸面,加劇了接觸面的磨損。因軸封失效,污水夾帶泥沙穿過密封進(jìn)入內(nèi)護(hù)管內(nèi)而與潤滑油混合,混有污水的潤滑油進(jìn)入到軸承室,惡化了軸承的工作狀態(tài)。軸承在含有污水和泥沙潤滑油情況下高速旋轉(zhuǎn),很快損壞。
3.改造對(duì)策
從以上分析可知,350WLC型立式污水泵的失效,是因軸封失效而引起,解決問題的關(guān)鍵是采用適合的軸封結(jié)構(gòu),阻止污水進(jìn)入軸承室,保證軸承的正常運(yùn)轉(zhuǎn),從而保證污水泵的安穩(wěn)運(yùn)行[11]。
單從解決350WLC型立式污水泵的軸封泄漏看,改為機(jī)械密封可以達(dá)到要求。但考慮到密封浸在污水中,而污水中含有大量泥沙等雜質(zhì),很難對(duì)機(jī)械密封進(jìn)行沖洗,易造成損壞,而且機(jī)械密封費(fèi)用較高。原填料函結(jié)構(gòu)尺寸較小,改造難度大,也難以實(shí)現(xiàn)。
通過分析,從本污水泵的實(shí)際情況出發(fā),本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、可靠的原則決定對(duì)密封室進(jìn)行局部結(jié)構(gòu)改造,解決泄漏問題。
3.1改造方案
改造唇形密封結(jié)構(gòu),縮短填料套尺寸,騰出空間下設(shè)動(dòng)力密封結(jié)構(gòu)。將原設(shè)置于填料套上端用于軸向密封的O形橡膠環(huán)移至填料套下端。改造前、后的密封室結(jié)構(gòu)見圖2、圖3。由改造前的一段7只唇形密封改造成為動(dòng)力密封加3只唇形密封的組合式兩段密封。


改造后的動(dòng)力密封環(huán)開有三道環(huán)形迷宮槽,下端開有V型槽。在離心力作用下,旋轉(zhuǎn)的污水在密封環(huán)下部和填料函內(nèi)壁的環(huán)形區(qū)域形成高壓區(qū),部分地阻止了污水流向密封腔,并將污水中的泥沙等顆粒物有效地甩出密封腔。加壓污水流經(jīng)動(dòng)力密封環(huán)與填料函的間隙,起始是以較高的靜壓能進(jìn)入,在間隙中轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)能后進(jìn)行流動(dòng),到達(dá)環(huán)形迷宮槽的空間時(shí)再次轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,在流動(dòng)和能量的轉(zhuǎn)變過程中消耗了部分能量,使再次轉(zhuǎn)變的靜壓能小于起始值。多次流動(dòng)和轉(zhuǎn)變后,能量降低到一定值,介質(zhì)失去了外泄的能量達(dá)到密封。歡迎關(guān)注泵友圈微信公眾號(hào)。上部的3只唇形密封環(huán)也起到了輔助密封作用,這樣就從根本上改變了密封狀態(tài)[12]。O型橡膠密封環(huán)能阻斷介質(zhì)從動(dòng)力密封環(huán)到主軸間隙的泄漏,將其設(shè)置在填料套下端也避免了雜質(zhì)在間隙中集結(jié),保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.3密封件材料選擇
改造后上端唇形密封結(jié)構(gòu)件的材料不變,僅對(duì)填料套外表面鍍硬質(zhì)鋸以提高其耐磨性。動(dòng)力密封環(huán)采用18-8不銹鋼,在下部填料函內(nèi)部襯4mm的PVC襯套,用螺釘固定在填料函上。動(dòng)力密封環(huán)與PVC襯套的間隙控制在0.1-0.15mm之間。高速旋轉(zhuǎn)的動(dòng)力密封環(huán)帶動(dòng)流體沖刷襯套內(nèi)壁,帶走了摩擦所產(chǎn)生的熱,保證了PVC襯套的使用性能。
4.改造前、后運(yùn)轉(zhuǎn)狀況對(duì)比
原污水泵在投用后大約24小時(shí),從儲(chǔ)油管的示油器發(fā)現(xiàn)油位出現(xiàn)波動(dòng),表明有污水進(jìn)入儲(chǔ)油管,隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的增長,這種現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。運(yùn)行10天左右,開始出現(xiàn)不規(guī)則的噪音和震動(dòng),且逐漸加大。一般在工作三周后,噪音和震動(dòng)明顯加大,難以維持正常運(yùn)行。雖經(jīng)多次維修并更換軸承和唇形橡膠環(huán),但一直沒能解決問題,且
