關于油膜渦動的故障診斷分析
2016-09-28 摘 要:油膜渦動是機組常見故障之一,嚴重影響工廠的安全生產。針對轉子升速過程中油膜渦動信號的非平穩特點,首先對轉子升速時的振動信號進行時域采樣,再對時域信號進行等角度采樣,將其轉化為角域平穩信號。然后對角域信號進行頻譜分析識別油膜渦動故障頻率。
關鍵詞:油膜渦動;故障診斷;采樣分析
1 油膜渦動診斷實例
1.1機組改造前的狀態
某化煉油廠一催化三機組為煙機-軸流風機-電動機布置,是國內較常見的一種布局方式。

圖一:機床布置圖
機組的主要參數:
1.型號:Z1200-0.349/0.0916
2.型式:軸流式雙層缸,4列靜葉可調,9級靜葉不可調
3.額定功率:3409KW
4.臨界轉速:一階4872-5028r/min,二階10484-10884r/min
5.級數:11級
6.轉子動葉11列
7.靜葉:13
大修前這臺軸流風機出現嚴重振動現象,振動監測情況如下圖,機組軸承運行溫度曾達87℃。


圖二:改造前主風機前軸承的波形頻譜圖

圖三:改造前主風機入口端的軸心軌跡圖
1.2故障分析
由上述特性分析引起機組振動的主要原因為機組發生了油膜振蕩。即轉子的渦動頻率與轉子固有頻率接近時發生的自激振動,而且來勢很猛,振幅突然大幅度升高,劇烈振動,震撼整個機器和基礎,并伴隨低沉的吼叫聲,會嚴重破壞軸承和轉子,損壞機器,發生惡性事件。從以上監測圖可以初步判定軸承油膜狀態不穩定,小于1倍頻的成分主要集中在0.37-0.38倍頻區域,實際調節主風機操作時發現,振動對于油溫變化和風機負荷變化帶來的軸位置變換非常敏感,屬于明顯的油膜渦動現象。針對這個現象,該廠聯合生產廠家進行了攻關,對原軸流風機軸承進行改造,研制出具有高抗振性能,低運行溫度的新型軸承。新軸承于2002年8月10日一次試車成功,良好運行至今,效果十分理想。
1.3分析結果
1.3分析結果

圖四:改造后主風機前軸承的波形頻譜圖
以上是軸承改造后正常運行時的監測圖譜,軸承改造后的進油35-36℃,軸承瓦塊的工作溫度為49-50℃,溫升比較低,對保持潤滑油品質性能的長期穩定有好處。改造后的軸承振動值幅值大大降低,目前振動值為34-60um,并且徹底消除了油膜渦動現象,沒有出現0.37-0.38倍頻成分的振動。改造達到了預期目標。S8000系統具有豐富的圖譜分析功能,可以實現機組故障定位,指導現場消缺工作。通過查詢對比存儲在數據庫中的歷史數據,可對消缺工作的成果進行驗證。
2 總結
本文首先分析了油膜渦動產生機理及故障特征,并總結了處理該類故障的常用方法,在此基礎上,給出工作中處理的一個實例,通過在現場對煙機軸承結構進行振動測試分析,確定機組振動異常由軸承油膜渦動引起,提出了處理意見并進行了現場處理,消除了油膜渦動,使機組恢復了正常工作,對該類故障的現場診斷具有一定的指導意義。
參考文獻
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