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回轉(zhuǎn)窯翻瓦事故處理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

2020-08-10
褚衍朋  姜德生  梁孝華  張寶民  孔祥鋒
(山東泉興水泥有限公司)
一、事故描述
某公司3#回轉(zhuǎn)窯Φ4.8 m×74m,三擋支撐,帶液壓擋輪,斜度4%,設(shè)計(jì)產(chǎn)量5000~6000t/d。2017年10月14日17點(diǎn)5分,現(xiàn)場崗位人員接到中控通知,三擋托輪瓦溫升高,已達(dá)到70℃,無法控制,要求現(xiàn)場抓緊排查。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),三擋4#瓦已有輕微冒煙,隨即反饋中控,減少投料量,降低窯速,并準(zhǔn)備止料停窯,隨后聽到托輪內(nèi)部有響聲,于17點(diǎn)16分止料停窯,停窯的瞬間造成翻瓦。
在拆卸過程中,由于經(jīng)驗(yàn)不足,只顧拆卸托輪軸承上蓋固定螺絲,沒有先把回轉(zhuǎn)窯筒體頂起來,由于翻瓦造成托輪軸底部懸空,隨著固定螺絲的減少,在回轉(zhuǎn)窯和拖輪的重力作用下,托輪出現(xiàn)松動(dòng),下落過程中造成兩個(gè)托輪軸承座損壞。
二、維修方案
由于各配件廠家都沒有配件,為保證生產(chǎn),只能嘗試焊補(bǔ)修復(fù)。
(1)使用500t液壓頂在輪帶下部將窯筒體頂起約30mm,用寬300 mm,厚10mm的鋼板制作一個(gè)托輪支撐架,從托輪中間將托輪底半部分包圍,兩側(cè)各一臺50t螺旋頂將托輪托起,見圖1。
圖1 液壓頂托窯現(xiàn)場
(2)拆除托輪瓦上蓋,首先將球面瓦復(fù)位進(jìn)行輔傳轉(zhuǎn)窯,由于回轉(zhuǎn)窯是急停,必須先轉(zhuǎn)窯降溫,倒掉窯內(nèi)部物料,減小窯筒體的彎曲變形,待筒體溫度降到150℃以下,使用吊車將托輪吊到地面,再將球面瓦逐個(gè)拆除吊出,Z后吊出軸承座。
(3)清洗兩個(gè)軸承底座,打磨焊口周圍露出金屬色,使用氧炔焰清理斷口處的油污雜質(zhì)。
(4)按照軸承底座原狀進(jìn)行拼湊點(diǎn)焊,使用角磨機(jī)進(jìn)行打磨開坡口,先進(jìn)行外部焊接,焊接過程采用Φ3.2mm A102不銹鋼焊條,直流焊機(jī)反接,焊條加熱到200℃保溫,隨用隨取,整個(gè)焊接過程采用小電流,錘擊焊縫的原則,短段、斷續(xù)、分散焊、保證焊接時(shí)能夠打開熔池,將整條焊縫分成若干小段,不要連續(xù)施焊。層焊完后,用角磨機(jī)在焊縫上磨去一些焊肉,檢查不存在氣孔、裂紋等缺陷,再進(jìn)行第二層焊接,見圖2和圖3。
圖2 損傷的軸承座
圖3 修復(fù)后的軸承座
(5)焊接軸承座的同時(shí)刮瓦、研軸、修復(fù)調(diào)整煤管同步進(jìn)行,瓦襯與球面瓦、托輪軸的接觸調(diào)節(jié),要符合1~2點(diǎn)/2.5