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某鋼鐵廠空壓機油霧回收節能改造實踐

2021-02-25

郝彥光,李文偉,趙利平

(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司)

摘 要:介紹了空壓機在運行中出現的油霧排放、電機軸承溫度高、漏油、潤滑油消耗高、空氣濾芯壽命短等一系列問題,分析了以上問題產生的原因,提出了排煙裝置技術改造方案,實現了空壓機經濟、環保運行。

關鍵詞:空壓機;油霧回收;真空射流;節能環保

引言

穩定、高效、節能的潤滑系統是轉動設備安全高效運行的前提條件。高速轉動設備普遍采用強制潤滑方式,高溫產生的油煙霧直接排放,不僅造成油品浪費,還會發引發嚴重的環保問題。某鋼鐵企業 23 臺空壓機投產半年后逐漸出現電機軸承漏油、電機軸承溫度升高、油箱油位下降速度加快、空壓機入口濾芯壓差增大的現象,單臺機年補充油400 L,存在運行成本高,油煙外排到室外環境污染等問題。

1 原因分析

空壓機為三級離心壓縮機,高速小齒輪轉速18 000 r/min,轉速高、發熱量大,在軸瓦處產生大量油煙。隨著運行時間的增加,原廠配套的油霧濾芯壓差增大,油煙通過性下降,油煙在油箱內形成正壓,造成了回油不暢,逐漸出現電機軸承端漏油并伴隨有煙氣溢出;因回油不暢還引發電機軸承溫度升高,出現多次跳機情況。更換一個原廠進口油霧濾芯備件費用高達 3 萬元,為了保證空壓機的正常運行,運行人員將油霧濾芯移除,油霧直接外排(見圖1)。

圖1  空壓機油煙外排

移除油霧濾芯后,電機軸承漏油現象消除、軸承溫度下降,但新的問題又生產了。空壓機入口的空氣濾芯壓差增高速率明顯變快,空壓機振動升高,經檢查發現入口空氣濾芯掛滿含油積灰;油煙直接外排到室外,空氣中油煙濃度升高,造成空氣濾芯壽命降低。

2 解決方案

為了解決油霧直接外排引起的環保與運行成本問題,對空壓機排煙裝置進行技術改造,采用文丘里真空射流技術方案,設計真空噴射裝置,安裝在油霧管道上部。油煙通過油霧過濾器,回收分離出潤滑油返回油箱,排出凈化空氣。噴射裝置將齒輪箱及油箱內部抽成負壓,增加潤滑油回油速度;同時可以降低軸瓦溫度,對電機軸承漏油現象也有改善。油霧回收裝置由節流閥、氣動三聯件、射流器、油霧濾芯、視窗、連接管組成。見圖2。

1-氣源管;2-節流閥;3-氣動三聯件;4-射流器;5-吸入管;6-油霧濾芯;7-回油視窗;8-回油管;9-真空表;10-油箱;11-空壓機;12-回油管

圖2  空壓機油霧回收工藝

當空壓機(11)啟動以后,在空壓機軸承處形成的高溫潤滑油經回油管(12)返回油箱(10),在油箱上部空間形成大量油霧,油箱內壓力升高。在空壓機的中冷器后引出空壓機產生的壓縮空氣,經節流閥(2)調整到合適的流量進入氣動三聯件(3),氣動三聯件用于調整氣源的壓力、過濾凈化氣源的雜質,調整氣動三聯件可以實現Z小的工作壓力,達到Z小能耗,調壓過濾后的壓縮空氣進入真空射流器(4),經真空射流器噴嘴高速噴出,壓力能轉換為速度能,在噴嘴區域形成真空,從而將油箱中的油煙經吸入管(5)吸入真空射流器,真空表(9)監測油箱的負壓,同時可用于判斷油霧濾芯的壽命,二股介質在混合管內混合,在擴壓管內進行能量交換速度能還原為壓力能,混合氣體到達油霧慮芯(6),油霧凝集成油滴,在重點力作用下油滴經回油管(8)流回油箱,回油視窗(7)設置在回油管用于監測回油情況。

3 實施

2018 年在鐵區空壓機 1#機進行了驗證性改造,油霧回收裝置安裝在空壓機油箱上部,將室外排煙管隔斷(見圖 3)。經過多次調整優化,噴射壓縮空氣壓力由 0.2 MPa 下降為 0.02 MPa,相對真空度為-2 600 kPa,壓縮空氣日消耗量由 96 m³降為 65 m³,單臺機年補油量由 300 L 下降到 20 L,電機軸承溫度由 85℃下降到 65℃,軸承滲油現象基本消除。后續對剩余 22 臺空壓機全部進行了改造,運行良好,年直接油品節能收益 80 多萬元。

圖3  油霧回收裝置安裝位置

4 結束語

經過一年的運行觀察,負壓運行更有利用回油順暢,未對設備振動、軸承潤滑造成影響,機組各項數正常。

此次改造實踐有效地解決了油煙霧直接外排的問題,同時把煙霧中攜帶的潤滑油全部進行了回收,解決了軸端長期漏?的問題,同時也改善了空壓機周邊空氣質量,有效延長了空氣濾芯壽命,降低了運行成本。該技術方案主要有以下優點:

(1)它改變了油霧直接排放到環境中的現狀。

(2)動力源直接 取自空壓機本身,不需要額外動力。

(3)純機械裝置,沒有旋轉、電動設備,安全可靠,隨著空壓機的啟動同時投入運行。

(4)節約了能源,降低了油品消耗,降低了運行成本。