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試論MAX-70接裝機供膠系統的改進和應用

2012-04-01
作者:曹莉躍
(上海卷煙廠長陽路733號)
  摘 要:圍繞MAX-70接裝機生產的煙支水松紙上膠粘合不良,出現煙支漏氣、嚴重的煙支和濾嘴脫落現象,經過對MAX-70接裝機供膠系統剖析、研究和結構改進,在膠水缸的供膠輥軸向增加平面軸承,消除供膠輥的軸向磨損,保證水松紙1.5mm無膠區的對稱中心位置,同時將計量泵齒輪軸的滑動軸承改為滾動軸承。通過先后對12臺機組改進,Z長使用時間已達2年多,效果良好,得到操作人員和維修人員的認可與好評。計劃對本廠全部(27臺)MAX-70供膠系統結構實施改進。
  關鍵詞:煙支漏氣;供膠輥軸向位移;計量泵磨損;改進;應用
  引言
  PROTOS-70型卷接機組是德國虹霓公司設計制造的,是20世紀90年代上的較為先進的卷接機組,是我廠目前使用的數量Z多的卷接機組。經我廠長期使用后發現,由于結構上存在的局部缺陷,使生產的卷煙出現煙支漏氣、嚴重的煙支和濾嘴脫離現象,雖然此類問題是偶然發生的,但影響了煙支的質量,影響了企業的聲譽。在對煙支質量進行故障原因的調查分析和研究中發現:出現煙支漏氣、嚴重的煙支和濾嘴脫離現象的質量問題有兩種可能。其一是MAX-70接裝機供膠系統中膠水缸的供膠輥發生軸向移動,造成粘合劑與水松紙錯位,水松紙1.5mm無膠區的對稱中心位置出現偏移,使割刀在切割水松紙時,不能正確地切切割于水松紙1.5mm無膠區的中心,造成兩邊水松紙上膠量不一致,膠量較少一端的煙支容易產生漏氣現象;其二是MAX-70供膠系統中膠水計量泵的供膠量問題,由于泵體內出現漏膠,產生膠壓下降,供膠量不足,造成煙支和濾嘴脫離現象等現象。為了有效控制故障的發生頻率,提高煙支質量,對MAX-70供膠系統中膠水缸和計量泵分別進行剖析、研究和結構改進。 
  1、膠水缸的性能對煙支的影響
  煙支質量問題一直是企業關注的重要問題,是企業賴以生存、發展的基礎。而膠水缸性能不良將會使煙支漏氣,直接影響著煙支的質量。膠水缸的作用是將所需的膠模涂于水松紙上,通過搓接的形式,使雙濾嘴與兩端卷煙獲得包合,然后由分割刀將雙濾嘴割開,生產出符合技術要求的煙支。當膠水缸中輸送的膠模位置發生位移時,作用在水松紙上膠模的位置也相應發生變化,如膠模位置位移到一定程度,會產生局部粘合無效,煙支就會出現漏氣現象。煙支的煙氣分析是以煙支圓周上的密封為前題的,若煙支的水松紙位置圓周上出現漏氣,煙支的煙氣分析將隨著漏氣量的變化而變化,直接影響煙支的煙氣分析質量。因此,如何保證膠水缸工作質量,發揮其性能及增加使用壽命,是需要研究的課題。
  1.1 產生質量問題的原因
  從PROTOS-70機組生產現狀看問題,機組在生產過程中經常會出現煙支漏氣、嚴重的煙支和濾嘴脫離現象,致使不合格品煙支數量的增加。產生質量問題的原因是:供膠輥(下膠輥)在膠水缸的軸向竄動未得到有效控制。根據機組的技術要求,如圖1所示:在生產雙濾支煙時,切割刀位置是固定保持距機身墻板170mm(相當于水松紙中心到抽吸空氣室表面的距離),切割刀片在水松紙1.5mm無膠區的中心范圍內切割,這就要求供膠輥中心1.5mm寬的無膠區,保持相對穩定,而實際情況是供膠輥在機組運行一段時間后,在膠水缸上出現軸向竄動,直接影響到涂在水松紙上的膠模位置,從而出現了煙支的漏氣等質量問題。
圖1 上膠位置示意圖
  1.2 膠水缸結構原理的分析
  膠水缸組件是由齒輪、膠水缸體、擋膠塊、滾針軸承、軸、手輪、供膠輥等組成。如圖2所示,膠水是通過供膠輥將膠膜傳遞到上膠輥,由上膠輥對水松紙實施供膠。由于滾針軸承外殼固定安裝在缸體上,是不轉動的,但在滾針軸承軸向面上,左端的軸肩和右端的供膠輥是轉動的,所以在日常的生產過程中,滾針軸承外殼端面與軸肩和供膠輥間軸向磨損,使供膠輥中心軸向位置失控,出現了煙支的漏氣現象,影響了煙支的質量。
  根據《PROTOS-70使用手冊》規定:供膠輥的軸向偏差要求控制在±0.1mm的范圍,就能使導紙輥調整水松紙中心與上膠輥的上膠的對稱中心一致,上膠輥對稱中心與切割刀位置保持一致,這樣就符合煙支涂膠、切割的技術要求,煙支質量得到保證。若供膠輥的軸向位移超過±0.1mm,將對水松紙上膠區域的對稱中心產生軸向位移,由于切割刀位置是固定的,因此將出現切割位置軸向偏移,造成上膠不良的現象,直接影響卷煙和濾棒的包合質量。
圖2 改進前膠水缸組件結構示意圖
  但是,從膠水缸體組件結構中可以看出,防止供膠輥軸向竄動僅依靠由密封圈與滾針軸承的端面組成,無其它軸向固定結構,不能保證長時間高速運轉后仍保持原來軸向位置。在經過1—2月左右時間生產,由于供膠輥旋轉運動和固定的滾針軸承的相對磨擦,造成軸承側面因摩擦而產生磨損,開始一個多月的時間內,磨損范圍在0.2-0.3mm,而隨時間推延,磨損的速度加快。三個月左右時,其磨損范圍就會增大到1.5-2.0mm。這時就會出現有膠區域的左右偏移跑位,涂在水松紙上的膠膜的不能在正常位置包煙切割,出現煙支包合中的偏差,引起煙支的漏氣現象。如果軸向竄動的尺寸再增大,就會造成煙支和濾嘴脫離現象,這是問題之一。
  其二是軸的軸肩與滾針軸承的磨損,由于下膠輥與上膠輥的相對運動所受到阻力增大,以及齒輪間所受的傳動阻力增大,致使摩擦力增大,造成滾針軸承側面因磨擦而產生的磨損增大,形成軸向竄動增大。
  其三是膠水缸體與供膠輥側面的缸體內接觸,下膠輥的內孔與軸配合,是由6×6×20mm的鍵徑向固定,軸向由鍵和鍵槽的過盈量固定,由于鍵長僅20mm,因此過盈量產生的軸向固定力不大,隨著使用時間的推移,軸上的鍵與供膠輥產生軸向位移。由于供膠軸左右側面與膠水缸間僅0.1mm距離,若供膠軸軸向位移超過0.1mm,將造成供膠輥側面與缸體接觸摩擦,造成膠水隨接觸摩擦面的離心力作用飛濺到水松紙上,影響煙支上膠質量。
  綜合以上三個因素,是產生水松紙上膠質量問題的關健所在。要控制軸向竄動,就必須有設計一種能有效控制軸向竄動結構,緩解零件間相互磨擦,來實現控制軸向竄動的問題,確保煙支上膠質量的穩定。
  1.3 實施膠水缸組件的改進方案及方法
  1.3.1 根據對故障產生原因進行分析和研究后認為:只有通過對軸向竄動問題進行相對固定和有效控制,才能使得膠水缸組件