調(diào)整軸瓦底部墊塊,降低瓦溫前后偏差
2016-08-12浙江電科院 張寶
1 問(wèn)題描述
某N330-17.75/540/540型亞臨界、一次中間再熱、三缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),首次沖轉(zhuǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)5號(hào)、6號(hào)瓦溫度高且前后溫度偏差大,并與凝汽器真空變化關(guān)系密切,具體數(shù)值如下表。
某N330-17.75/540/540型亞臨界、一次中間再熱、三缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),首次沖轉(zhuǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)5號(hào)、6號(hào)瓦溫度高且前后溫度偏差大,并與凝汽器真空變化關(guān)系密切,具體數(shù)值如下表。

2 問(wèn)題分析
查閱機(jī)組低壓缸軸瓦現(xiàn)場(chǎng)裝配資料,5,6號(hào)軸瓦下墊鐵安裝、軸瓦標(biāo)高均符合廠家標(biāo)準(zhǔn)要求,各軸瓦的間隙值也符合規(guī)范,軸瓦進(jìn)、回油量處于正常范圍內(nèi),5,6號(hào)軸瓦瓦振、軸振均在3絲以下。
根據(jù)瓦溫與真空密切相關(guān)的事實(shí),分析認(rèn)為,造成軸承后瓦溫度高且前后端溫差大的主要原因是:低壓缸剛度不足,受真空影響,低壓缸的中心形成一個(gè)向下的撓度曲線,軸瓦前后載荷不均勻,示意如圖下。
查閱機(jī)組低壓缸軸瓦現(xiàn)場(chǎng)裝配資料,5,6號(hào)軸瓦下墊鐵安裝、軸瓦標(biāo)高均符合廠家標(biāo)準(zhǔn)要求,各軸瓦的間隙值也符合規(guī)范,軸瓦進(jìn)、回油量處于正常范圍內(nèi),5,6號(hào)軸瓦瓦振、軸振均在3絲以下。
根據(jù)瓦溫與真空密切相關(guān)的事實(shí),分析認(rèn)為,造成軸承后瓦溫度高且前后端溫差大的主要原因是:低壓缸剛度不足,受真空影響,低壓缸的中心形成一個(gè)向下的撓度曲線,軸瓦前后載荷不均勻,示意如圖下。

3 處理過(guò)程
調(diào)整6號(hào)軸瓦狀態(tài),將底部墊鐵取出,加工成帶有一定斜度的斜墊,爭(zhēng)取做到在機(jī)組正常真空狀態(tài)運(yùn)行時(shí),軸瓦傾斜成水平狀態(tài)。具體如下:
次:將墊塊加工成后側(cè)比前側(cè)小10絲的楔形塊,不改變軸瓦標(biāo)高,然后按標(biāo)準(zhǔn)要求裝配。數(shù)據(jù)如下,效果不佳。
調(diào)整6號(hào)軸瓦狀態(tài),將底部墊鐵取出,加工成帶有一定斜度的斜墊,爭(zhēng)取做到在機(jī)組正常真空狀態(tài)運(yùn)行時(shí),軸瓦傾斜成水平狀態(tài)。具體如下:
次:將墊塊加工成后側(cè)比前側(cè)小10絲的楔形塊,不改變軸瓦標(biāo)高,然后按標(biāo)準(zhǔn)要求裝配。數(shù)據(jù)如下,效果不佳。

第二次:不改變軸瓦標(biāo)高,下部墊鐵由原來(lái)的10絲斜度加大為25絲(實(shí)際為24.5絲),結(jié)果如下,效果良好。

4 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
第二次處理時(shí),缸溫較高,采取以下措施節(jié)省了時(shí)間:
缸溫260℃下停潤(rùn)滑油(按要求為150℃)、頂軸盤(pán)車(chē)系統(tǒng),不停密封油系統(tǒng),保持空氫側(cè)油箱高油位運(yùn)行,維持當(dāng)前氫壓密封氫氣不外泄,短時(shí)間內(nèi)對(duì)6號(hào)軸瓦潤(rùn)滑油進(jìn)油口加堵板,加堵工作結(jié)束后啟動(dòng)各油系統(tǒng),手動(dòng)盤(pán)車(chē)180度,靜止轉(zhuǎn)子,確保汽輪機(jī)組轉(zhuǎn)子不產(chǎn)生彎曲現(xiàn)象。然后再進(jìn)行6瓦缺陷處理工作。經(jīng)實(shí)踐證明,停潤(rùn)滑油系統(tǒng)切斷密封油供油油源,關(guān)閉氫側(cè)密封油箱自動(dòng)、手動(dòng)補(bǔ)排油閥門(mén),靠密封油自身油量可以保證30min內(nèi)密封效果良好,這樣就可以免除發(fā)電機(jī)排氫并同時(shí)進(jìn)行6瓦消缺工作,為機(jī)組缺陷處理爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。
第二次處理時(shí),缸溫較高,采取以下措施節(jié)省了時(shí)間:
缸溫260℃下停潤(rùn)滑油(按要求為150℃)、頂軸盤(pán)車(chē)系統(tǒng),不停密封油系統(tǒng),保持空氫側(cè)油箱高油位運(yùn)行,維持當(dāng)前氫壓密封氫氣不外泄,短時(shí)間內(nèi)對(duì)6號(hào)軸瓦潤(rùn)滑油進(jìn)油口加堵板,加堵工作結(jié)束后啟動(dòng)各油系統(tǒng),手動(dòng)盤(pán)車(chē)180度,靜止轉(zhuǎn)子,確保汽輪機(jī)組轉(zhuǎn)子不產(chǎn)生彎曲現(xiàn)象。然后再進(jìn)行6瓦缺陷處理工作。經(jīng)實(shí)踐證明,停潤(rùn)滑油系統(tǒng)切斷密封油供油油源,關(guān)閉氫側(cè)密封油箱自動(dòng)、手動(dòng)補(bǔ)排油閥門(mén),靠密封油自身油量可以保證30min內(nèi)密封效果良好,這樣就可以免除發(fā)電機(jī)排氫并同時(shí)進(jìn)行6瓦消缺工作,為機(jī)組缺陷處理爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。
來(lái)源:《電力安全生產(chǎn)信息匯編》(2015年第7期)
