16V240型柴油機傳動中間齒輪故障原因分析及改進(jìn)措施
2016-09-22李冬平 嚴(yán)綺林
(中車洛陽機車有限公司襄陽分公司,湖北襄陽 441105)
摘 要:根據(jù)某一段時間機車廠修后,16V240型柴油機傳動中間齒輪故障數(shù)據(jù)統(tǒng)計,通過構(gòu)造原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計、檢修組裝等方面分析了故障產(chǎn)生的主要原因,提出了解決問題的技術(shù)措施和改進(jìn)方法。
關(guān)鍵詞:16V240柴油機;中間齒輪;故障
1 問題的提出
16V240型柴油機傳動齒輪故障是DF4型內(nèi)燃機車柴油機易發(fā)生的嚴(yán)重故障之一。據(jù)統(tǒng)計,自2015元月前的一年半時間內(nèi),我公司外機車齒輪故障據(jù)不完全記錄共發(fā)生25起,其中中間齒輪故障15起,過輪故障7起,泵傳動齒輪3起。傳動齒輪破損頻率加劇,故障幅度呈上升趨勢,給正常運輸生產(chǎn)秩序帶來了嚴(yán)重影響,也給公司的聲譽帶來了極壞的影響。中間齒輪傳動系統(tǒng)一經(jīng)出現(xiàn)破損故障,由于它在柴油機上受到安裝位置的限制(特別是中間齒輪),致使檢修恢復(fù)作業(yè)異常困難,需將控制端端板全部解體,并且要拆除曲軸上的硅油減震器后,才能接近到故障處所。這樣導(dǎo)致機車擴大修程,不僅要占用機務(wù)段的臺位,而且延長了故障機車的檢修停時,降低運用效率,同時還造成公司人力物力財力的大量損失。因此,全面分析此類故障原因,及時采取措施,防止和減少該類故障的發(fā)生十分必要。
2 故障原因分析
2.1構(gòu)造原理
中間齒輪裝配主要由中間齒輪、中間支架、滾動軸承、隔圈、壓蓋和螺母等組成,如圖1所示,且東風(fēng)4A、B、C、D、東風(fēng)7系列結(jié)構(gòu)完全一樣(該結(jié)構(gòu)于2004年進(jìn)行了設(shè)計改進(jìn))。

2.2受力分析
中間齒輪裝配的安裝位置如圖2所示,它與左右側(cè)凸輪軸傳動齒輪裝配的后端一起安裝在柴油機控制端的垂直板上,左右側(cè)凸輪軸傳動齒輪裝配的前端由可調(diào)支撐固定,而中間齒輪裝配的前端無約束,形成了懸臂粱結(jié)構(gòu)。因為中間齒輪位于曲軸齒輪和左右側(cè)大介輪的中間,故此而得名。中間齒輪由曲軸齒輪驅(qū)動工作,不僅要受到傳動力矩的作用,而且要受到來自曲軸徑向力和軸向力的直接沖擊,使之產(chǎn)生附加的彎矩;同時又要帶動左右大介輪傳遞工作力矩,使附加彎矩的釋放受到限制,因此使中間齒輪裝配中的中間齒輪,滾動軸承和中間支架等零部件的工作條件較為苛刻。

2.3問題分析
2.3.1結(jié)構(gòu)設(shè)計存在的問題
(1)螺母與中間支架螺紋的設(shè)計為M64×1.5,并在距中間支架前端6mm處截面,沿水平和垂直兩個方向鉆有2×φ6.5的開口銷通孔。實際使用和檢修過程中,該兩個零件的螺紋將不可避免的出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,加之滾動軸承軸向移動量需要通過組裝進(jìn)行重新調(diào)整,勢必導(dǎo)致在標(biāo)準(zhǔn)力矩緊固下螺母的新緊固位置發(fā)生變化,難以對正中間支架上的開口銷孔。為了使螺母開槽與中間支架開口銷孔相對,勢必要重新調(diào)整墊片的厚度,給檢修帶來了不便。
(2)中間齒輪裝配與柴油發(fā)電機組的軸向移動量不匹配。制造組裝工藝要求中間齒輪裝配中的移動量a為0.10~0.25mm。柴油機曲軸自身的軸向移動量為0.25~0.35mm,即使柴油發(fā)電機組安裝后的軸向間隙也不小于0.18mm。曲軸的軸向移動量由曲軸止推環(huán)的止推面來限制,而中間齒輪裝配中的軸向移動量則由滾動軸承承受,因此軸向力對滾動體和保持架構(gòu)成直接威脅。因兩軸軸向移動量不完全一致,在曲軸齒輪直接驅(qū)動中間齒輪的嚙合工作狀態(tài)下,將導(dǎo)致曲軸軸向移動量尚未被限制住的那部分軸向力,也作用在中間齒輪裝配上,從而惡化了滾動軸承的工作條件。
(3)中間齒輪為懸臂式支架軸安裝形式,齒輪內(nèi)孔裝配有雙列背對背圓錐滾柱軸承,承受軸向和徑向負(fù)荷,用M64×1.5螺母對軸承進(jìn)行軸向定位預(yù)緊,大隔套定位軸承外圈,小隔套調(diào)整齒輪軸向間隙,及軸承的工作游隙。從其結(jié)構(gòu)特點看,懸臂式齒輪軸穩(wěn)定性差,在軸根R3退刀槽外容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,是整個支架軸Z薄弱的環(huán)節(jié);支撐軸承采用雙列背對背圓錐滾柱軸承排列雖然傳動精度高,剛度大,結(jié)構(gòu)緊湊,但是又中間齒輪裝配結(jié)構(gòu)尺寸可知,兩個軸承外圈錐尖是相交的,支撐件工作時,因溫差影響,內(nèi),外圈徑向膨脹量大于軸向膨脹量。工作游隙減少甚至消失,影響軸承性能。
2.3.2檢修組裝存在問題
(1)中間齒輪檢修裝配本身存在問題
一是軸承外圈與齒輪的配合沒有調(diào)整至間隙0.008mm到過盈0.032mm的標(biāo)準(zhǔn)范圍,軸承內(nèi)圈與軸的配合沒有調(diào)整至間隙0.002mm到過盈0.03mm的標(biāo)準(zhǔn)范圍:
二是軸承內(nèi)圈與軸臺肩未壓實,出現(xiàn)組裝間隙;
三是螺母與中間支架的M64×1.5螺紋出現(xiàn)拉傷,亂扣和缺損現(xiàn)象時,沒有得到恢復(fù)性的檢查;
四是滾動軸承軸向移動量a的調(diào)整未達(dá)到0.10mm~0.25的間隙要求標(biāo)準(zhǔn)。
(2)相關(guān)零部件的問題
一是各傳動齒輪的齒側(cè)間隙,端面不平齊度,齒輪支架與機體密貼度未達(dá)到組裝工藝要求;
二是曲軸自身的軸向移動量特別是柴油發(fā)電機組安裝后的軸向移動量未達(dá)到組裝工藝的要求;
三是中間齒輪軸承潤滑狀態(tài)差,柴油機自由端蓋內(nèi)設(shè)計布置了4根油管供油給齒輪嚙合潤滑,還有從端蓋彈性支撐上兩個潤滑油管給過輪軸承潤滑,然而沒有專門油管供油給中間齒輪軸承潤滑,中間齒輪支架軸的兩套軸承僅能得到齒輪飛濺來的機油,加上軸承組裝時臥嵌式,其端面有壓蓋和螺母,阻礙油流進(jìn)入軸承,因此能進(jìn)入軸承的機油比較少,根本保證不了軸承各摩擦副的有持續(xù)穩(wěn)定的油膜。
3 改進(jìn)及預(yù)防措施
(1)嚴(yán)格按照工藝要求檢修和組裝齒輪,特別注重:一是對齒輪齒形的檢測(測量其公法線);二是對軸承和齒輪及齒輪軸選配組裝。
(2)裝配軸承時軸承內(nèi)圈與軸頸,外圈與齒輪必須進(jìn)行預(yù)熱裝配,但是溫度不超過100攝氏度,嚴(yán)禁用銅棒等直接敲擊軸承。
(3)制造工藝假軸檢驗和調(diào)整中間齒輪軸向間隙。中間齒輪軸向間隙內(nèi)控為0.12~0.15mm更為合理,減少沖擊載荷對軸承的損壞。
(4)在柴油機自由端蓋板內(nèi)側(cè)加裝供中間齒輪軸承潤滑的機油管,對中間齒輪軸承提供潤滑。可以直接在自由端蓋板內(nèi)側(cè)接頭體出鉆出一個¢5的油孔對中間齒輪潤滑。
(5)更換新式中間齒輪支架,解決其部分結(jié)構(gòu)性問題。(將軸端的螺母改為壓蓋式,并增設(shè)了3根M16×1.5的專用螺栓;中間支架也采取了增加墊圈措施)。
(6)裝配過程中保持工作場地及零部件的清潔。
4 結(jié)束語
自從實施以上措施和改進(jìn)后,我公司2015年上半年未出現(xiàn)一次中間齒輪故障,對保證修車質(zhì)量和運用取得了顯著效果。
參考文獻(xiàn)
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