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高壓電動機滑動軸承漏油處理

2016-10-14
李寶紅
(阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司)
  在實際使用中,采用稀油潤滑的端蓋式滑動軸承高壓電動機,即使供油壓力保證在廠家規定的0.04~0.05MPa,也還普遍存在漏油現象。本文以我公司YBPKK710-81250kW高壓電動機為例,分析電動機軸承漏油的原因和解決措施。
  1 漏油現象
  我公司稀油潤滑的10kV高壓電動機共有7臺,試生產時,由于安裝過程中電動機找正精度不高,基座不水平,電動機磁力中心線不符合技術要求等原因,造成運轉中部分電動機竄軸,當竄動量超過要求時,軸瓦端部和軸肩金屬摩擦,軸瓦溫度在短期內很快升高至跳閘保護溫度,造成設備跳停。為此,崗位人員采取調高進口油壓的方法保證生產,但隨之產生軸承漏油的問題。經過一段時間運行后,通過重新找正、校驗基座水平以及按要求調整磁力中心線后,電動機竄軸問題解決,油壓恢復至要求的0.04~0.05MPa范圍之內,但漏油問題依舊,并且沒有竄軸的電動機也逐漸開始漏油。為了避免漏油對電動機的安全運行構成的威脅,在水泥窯大修時都要趁機打開端蓋,清理電動機內部油污。
  2 漏油分析
  在多次查證分析后,認為密封結構設計大體是合理的,只是由于一些小的細節問題導致了漏油不止。電動機軸承密封見圖1。軸承室內部浮式密封由上下兩個半圓組成,與油氈密封之間設有儲油室,理論上,從浮式密封漏出的油流入儲油室,經排油管從電動機下端蓋排油孔流出。但實際情況是,排油孔從未見有油流出,每年停機打開檢查時,定子內腔都存有好多油。排油不暢的原因:
  1)儲油室出油口和電動機端蓋排油口在同一高度,之間用橡皮膠管連接,接頭處密封不嚴,如果油的黏度大,在沒有壓力的情況下很難從排油管流出。
  2)浮式密封的下半圈靠滑動軸承側起,只有道迷宮設計有三個回油孔,當油壓高時進入道迷宮的油來不及回流,就會通過第二至第四道迷宮直至進入儲油室。而且由于管路清潔不徹底等原因,造成潤滑油的污染后,因第二至第四道迷宮沒有回油孔,進入的油經過長時間積淀,迷宮會被油污填滿而起不到密封的作用。若浮式密封迷宮暢通,軸承室內不產生微正壓,就不會存在漏油問題。
  3)回油管安裝時圖方便,回油視鏡后水平段距離過長(見圖2),存在個別管道略微上翹的現象,回油不暢,油位升高,使軸承室內油壓從零逐漸變為微正壓,造成漏油。尤其在冬季剛開機時由于氣溫低,油的黏度高,流動性差,漏油現象尤為明顯。
  3 解決措施
  1)浮式密封第二至第四道迷宮均按道迷宮回油孔大小各鉆孔三個(見圖1),確保進入迷宮的油能夠順利回流。
  2)原儲油室兩個排油管改為一個,盲死任意一側,另一側用塑料軟管連接并做好密封,從下端蓋Z低的固定螺孔處引出接入油盒(見圖2),避免流出的油污染地面。原下端蓋上的兩個原出油孔用填料堵死,確保電動機密閉。出滑動軸承水平段回油管確保水平,同時在回油視鏡后150~200mm處作彎頭使回油管垂直或傾斜下降,力求坡度越陡越好,減少由回油管路阻力造成的回油不暢。
  4 改造效果
  采取以上措施后,漏油問題得到解決,消除了電動機運行的安全隱患,實踐檢驗效果良好。但運行中仍需注意:
  1)冬季長時間停機后,開機時雖然油箱溫度控制在25~40℃,但由于供油管路較長熱量損失大,油溫低導致入滑動軸承的油黏度大、回油不暢及供油壓力增加,致使密封效果不好,需要對供油管路采取保溫措施。
  2)運行中供油壓力正常的情況下,一旦發現排油管有油流出,應考慮停機時檢查浮式密封迷宮內是否堆積油污,回油孔是否堵塞,需要及時清理。
來源:《水泥》2014年10期