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鍋爐引風機振動大的原因分析

2016-10-24
曹昆朋 郭科偉
(河南心連心化肥有限公司,河南新鄉)
  摘 要:JLY75S一30No24D型鍋爐引風機因振動較大,進行換軸承、清理軸承箱及換油,但修后仍然振動異常,分析原因認為對引風機系統進行維修后,必須進行現場動平衡。
  關鍵詞:葉輪;動平衡;潤滑油;軸承
  一、問題
  JLY75S一30No24D型鍋爐引風機,風量182000m3/h,風壓65006776Pa,運行5年無大修,2013年8月設備巡檢人員發現引風機靠近葉輪側軸承振動偏大,電機側軸承振動正常,兩側軸承溫度正常,聽診器聽到有輕微異常響聲,從油視鏡觀測潤滑油顏色輕微發黑,當時判斷應該是靠近葉輪側軸承損壞,查詢近兩個月的運行振動值并沒有持續上升,為保證生產穩定運行,決定利用大修機會更換引風機軸承。
  鍋爐引風機形式為D型風機,電機和軸承座之間有聯軸器相連,軸承座和葉輪直連(圖1)。
  檢修中,將軸承箱油放出,發現潤滑油有點變質,當油排放到Z后階段。有很稠的油泥流出,將轉子吊出后,轉動軸承并未發現明顯異常情況,只是感覺軸承游隙大,考慮到軸承5年以來未更換過,隨后將兩側軸承全部更換,并對軸承箱內部進行清理,更換新的潤滑油。檢修中還發現葉輪表面有積塵及結晶狀物質,隨后對葉輪表面進行清理。工作完成后,將風機部件組裝,開始試車,風機運轉比較平穩,但現場用測振儀測量,仍然是靠近葉輪側軸承振動偏大,電機側軸承振動正常,聽診器未聽到雜音。
  二、原因分析
  更換的新軸承為SKF軸承,更換前已仔細檢查過軸承各部件完好且游隙合適。嚴格按照作業指導書進行軸承安裝,不應該是軸承安裝問題。清理了軸承箱內部并更換了新的潤滑油,可以排除潤滑油的因素。
  至此,問題的重點集中在了風機葉輪上,在拆卸過程中發現葉輪表面的積塵及結晶狀雜物質較多,懷疑是這些附著物造成葉輪在運行過程中不平衡,造成靠近葉輪側的軸承損傷及引起轉子振動。但葉輪表面在檢修過程中也進行了清理,為何還會出現振動偏大的情況呢,經現場檢修人員分析,原因可能是葉輪長時間的不平衡運轉,造成葉輪有輕微變形,變形后的不平衡導致軸承損傷即游隙增大,加上附著的積灰,葉輪在一定時間內達到新的平衡,當更換了軸承并清理了葉輪積灰后,反而打破了葉輪系統當時的相對平衡狀態,造成了大修后顯現出的葉輪運轉不平衡現象。
  為了驗證上述推測,找來風機廠家技術人員現場對風機進行在線動平衡檢測。經檢測,發現葉輪存在較大的不平衡量,符合先前的推測。隨后對葉輪進行現場動平衡,再次試車后運行良好,振動值正常。由此得出,此類引風機系統,大修后必須對葉輪系統進行重新現場動平衡,以消除由于對原系統的某些改變而產生的不平衡問題。
  另外從葉輪表面的附著物來看,一是積塵,長期運行時鍋爐煙氣中有未除盡的粉塵附著;二是結晶狀物質,經分析結晶物質為硫胺,公司煙氣脫硫技術為氨水濕法脫硫(圖2),由于脫硫工段負荷大,造成進煙囪的煙氣帶液,又由于引風機旁路閘閥的閥板有輕微泄漏,造成引風機在停運期間,通往煙囪的帶液煙氣倒流,遇到葉輪后附著到上面形成結晶物。
  三、總結
  對風機軸承箱潤滑油進行定期更換,并對軸承箱進行徹底清理并檢查葉輪動平衡狀況。在風機長時間停運再次開機前,要仔細檢查風機的葉輪表面是否清凈,也應該再次檢查葉輪動平衡狀況。
  對煙氣脫硫工段的帶液情況要重視,改進工藝進行根除。加強日常巡檢,完善平時的記錄(要保留全部的記錄),有些問題的進展是一個緩慢的過程,只有進行長時間的對比才能發現設備出現問題的趨勢,以便于分析原因,更好地防范問題的發生。
來源:《設備管理與維修》2014年第6期