石灰石堆取料機改造實例!
2019-01-17戰玉倉
(大連水泥集團有限公司 大連水泥廠)
(大連水泥集團有限公司 大連水泥廠)
我公司5000t/d生產線于2008年3月投產,石灰石均化庫是圓形鋼架結構庫房,庫房直徑110.0m,石灰石堆取料機型號為YG500-90,圓形軌道直徑90.0m,堆料機能力為800~1000t/h,取料機能力為500t/h。近幾年來,陸續對其存在的問題進行了改造,保證了石灰石的需求。
1 問題分析
1 問題分析
1)由于石灰石中的粉狀細料比較多,電器元件在粉塵大的環境中運行,容易產生故障,造成堆料機經常出現停機。
2)中心支撐軸承潤滑設計不合理。3套軸承共用一臺甘油泵潤滑,甘油通過分配器給3套軸承潤滑。由于潤滑管路太長供油阻力大,油管經常斷裂損壞,Z上端軸承潤滑油供油量不足,經常出現缺油問題。
3)取料機的刮板電動機,在停機時延時停機時間太短,防止帶料啟動功能不能圓滿實現。
4)中心集電環安裝在堆料機回轉平臺-0.60m平面,經常被粉塵埋沒;DCS控制電纜和三相四線電源電纜與電刷接觸不良燒損。
5)堆料機皮帶速度(2.5m/s)與來料石灰石長皮帶帶速(3.0m/s)不匹配。
6)取料機電源電纜截面小,夏季電纜過熱。
7)取料機DCS控制線,通過堆料機上的中心集電環與取料機的PLC相連接。堆料機在不斷旋轉,控制線路經常被折斷,換成柔性較好的控制電纜后,效果也不理想。
2 典型案例
2)中心支撐軸承潤滑設計不合理。3套軸承共用一臺甘油泵潤滑,甘油通過分配器給3套軸承潤滑。由于潤滑管路太長供油阻力大,油管經常斷裂損壞,Z上端軸承潤滑油供油量不足,經常出現缺油問題。
3)取料機的刮板電動機,在停機時延時停機時間太短,防止帶料啟動功能不能圓滿實現。
4)中心集電環安裝在堆料機回轉平臺-0.60m平面,經常被粉塵埋沒;DCS控制電纜和三相四線電源電纜與電刷接觸不良燒損。
5)堆料機皮帶速度(2.5m/s)與來料石灰石長皮帶帶速(3.0m/s)不匹配。
6)取料機電源電纜截面小,夏季電纜過熱。
7)取料機DCS控制線,通過堆料機上的中心集電環與取料機的PLC相連接。堆料機在不斷旋轉,控制線路經常被折斷,換成柔性較好的控制電纜后,效果也不理想。
2 典型案例
中心集電環是石灰石堆取料機電力供應的核心部件。動力電源和DCS控制線路,都是通過中心集電環與堆取料機相連接。集電環中心與支撐軸承同心,中心集電環轉動部分安裝在堆料機上,集電環底部低于堆料機平臺0.60m。中心集電環是德國法勒品牌,集電環型號:YD160-5-500-40-10,集電環上端是DCS控制線,有40個導電環,下端有5個導電環(三相電源及其零線共占用4個,備用1個)。
2009年6月,圓堆堆取料機電纜被粉塵埋沒,零線與集電環連接線鼻子脫落,零線斷路造成交流220V電壓升高,24V開關電源燒損,料位計變送器燒損。變送器是德國品牌供貨周期長,臨時用P+F超聲波傳感器替代,堆取料機被迫停機。為了不影響生產,用2臺鏟車代替取料機,設備動力處連夜組織電工搶修中心集電環。
3 采取的措施
2009年6月,圓堆堆取料機電纜被粉塵埋沒,零線與集電環連接線鼻子脫落,零線斷路造成交流220V電壓升高,24V開關電源燒損,料位計變送器燒損。變送器是德國品牌供貨周期長,臨時用P+F超聲波傳感器替代,堆取料機被迫停機。為了不影響生產,用2臺鏟車代替取料機,設備動力處連夜組織電工搶修中心集電環。
3 采取的措施
1)在長皮帶下料處增加噴水裝置,只要長皮帶來料,水泵自動噴水,基本上解決了圓堆內粉塵大的問題。
2)上端支撐軸承增加一臺甘油泵,專供上端軸承。解決了供油管長阻力大供油不暢的問題。原有甘油泵為中部和下部中心支撐軸承供油。
3)修改ABSLC-500PLC程序,將刮板機延時停機時間10s改成了60s。經過一段時間運行后,征求崗位操作工意見后,又增加了30s,從而徹底避免了電動機帶料啟動。
4)將中心集電環提高0.60m,移動部分也就是電刷和外殼部分固定在堆料機平臺上,集電環固定在中心支撐上,中心集電環底座原有推力軸承不再起作用,利用中心支撐軸承進行旋轉。幾年的使用證明效果非常好。
5)將堆料機皮帶驅動輥直徑加大到0.90m,皮帶速度達到3.0m/s,與來料長皮帶速度匹配。
6)改動取料機電源移動部分電纜位置,縮短電纜長度,在電源電纜橋內長期不移動的電纜上再并聯一根電纜,相當于增大了電纜截面,消除了夏季電纜過熱的隱患。同理,將取料機油泵37kW電動機的電纜也更換成大截面電纜。
7)采用無線控制裝置解決取料機DCS控制線路經常折斷的問題。在DCS控制室內安裝一臺無線發射裝置,在圓堆取料機控制室內安裝一臺無線接收裝置,其天線安裝在控制室外。2013年7月23日安裝至今運行正常。
8)取料機電源電纜選用了柔性較好的4×95mm2排線電纜,在冬季使用時也非常好。
4 結束語
2)上端支撐軸承增加一臺甘油泵,專供上端軸承。解決了供油管長阻力大供油不暢的問題。原有甘油泵為中部和下部中心支撐軸承供油。
3)修改ABSLC-500PLC程序,將刮板機延時停機時間10s改成了60s。經過一段時間運行后,征求崗位操作工意見后,又增加了30s,從而徹底避免了電動機帶料啟動。
4)將中心集電環提高0.60m,移動部分也就是電刷和外殼部分固定在堆料機平臺上,集電環固定在中心支撐上,中心集電環底座原有推力軸承不再起作用,利用中心支撐軸承進行旋轉。幾年的使用證明效果非常好。
5)將堆料機皮帶驅動輥直徑加大到0.90m,皮帶速度達到3.0m/s,與來料長皮帶速度匹配。
6)改動取料機電源移動部分電纜位置,縮短電纜長度,在電源電纜橋內長期不移動的電纜上再并聯一根電纜,相當于增大了電纜截面,消除了夏季電纜過熱的隱患。同理,將取料機油泵37kW電動機的電纜也更換成大截面電纜。
7)采用無線控制裝置解決取料機DCS控制線路經常折斷的問題。在DCS控制室內安裝一臺無線發射裝置,在圓堆取料機控制室內安裝一臺無線接收裝置,其天線安裝在控制室外。2013年7月23日安裝至今運行正常。
8)取料機電源電纜選用了柔性較好的4×95mm2排線電纜,在冬季使用時也非常好。
4 結束語
2009年6月至2013年7月,石灰石堆取料機經過幾次的技術改造,修復了設備原有不合理的地方,設備整體運行狀況良好。經過設備實際運行來看,堆取料機技術改造基本上達到了預期的效果。

(圖文無關)
