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回轉窯翻瓦事故處理的經驗和教訓

2020-08-10
褚衍朋  姜德生  梁孝華  張寶民  孔祥鋒
(山東泉興水泥有限公司)
一、事故描述
某公司3#回轉窯Φ4.8 m×74m,三擋支撐,帶液壓擋輪,斜度4%,設計產量5000~6000t/d。2017年10月14日17點5分,現場崗位人員接到中控通知,三擋托輪瓦溫升高,已達到70℃,無法控制,要求現場抓緊排查。經排查發現,三擋4#瓦已有輕微冒煙,隨即反饋中控,減少投料量,降低窯速,并準備止料停窯,隨后聽到托輪內部有響聲,于17點16分止料停窯,停窯的瞬間造成翻瓦。
在拆卸過程中,由于經驗不足,只顧拆卸托輪軸承上蓋固定螺絲,沒有先把回轉窯筒體頂起來,由于翻瓦造成托輪軸底部懸空,隨著固定螺絲的減少,在回轉窯和拖輪的重力作用下,托輪出現松動,下落過程中造成兩個托輪軸承座損壞。
二、維修方案
由于各配件廠家都沒有配件,為保證生產,只能嘗試焊補修復。
(1)使用500t液壓頂在輪帶下部將窯筒體頂起約30mm,用寬300 mm,厚10mm的鋼板制作一個托輪支撐架,從托輪中間將托輪底半部分包圍,兩側各一臺50t螺旋頂將托輪托起,見圖1。
圖1 液壓頂托窯現場
(2)拆除托輪瓦上蓋,首先將球面瓦復位進行輔傳轉窯,由于回轉窯是急停,必須先轉窯降溫,倒掉窯內部物料,減小窯筒體的彎曲變形,待筒體溫度降到150℃以下,使用吊車將托輪吊到地面,再將球面瓦逐個拆除吊出,Z后吊出軸承座。
(3)清洗兩個軸承底座,打磨焊口周圍露出金屬色,使用氧炔焰清理斷口處的油污雜質。
(4)按照軸承底座原狀進行拼湊點焊,使用角磨機進行打磨開坡口,先進行外部焊接,焊接過程采用Φ3.2mm A102不銹鋼焊條,直流焊機反接,焊條加熱到200℃保溫,隨用隨取,整個焊接過程采用小電流,錘擊焊縫的原則,短段、斷續、分散焊、保證焊接時能夠打開熔池,將整條焊縫分成若干小段,不要連續施焊。層焊完后,用角磨機在焊縫上磨去一些焊肉,檢查不存在氣孔、裂紋等缺陷,再進行第二層焊接,見圖2和圖3。
圖2 損傷的軸承座
圖3 修復后的軸承座
(5)焊接軸承座的同時刮瓦、研軸、修復調整煤管同步進行,瓦襯與球面瓦、托輪軸的接觸調節,要符合1~2點/2.5