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某電廠2A一次風機電機驅動端軸承磨損情況調查分析

2019-12-19
一次風機電機技術數據
  事件經過:
  2017年1月30日11時00分,電氣檢修點檢人員發現2A一次風機電機驅動端軸承有異音,且聲音生硬,但溫度,震動值符合運行標準,對其進行了給油脂,聲音不見減弱,觀察一周,軸承聲音依然不正常,打開小蓋底部接油盒,發現軸承甩出的油脂中含有大量黃色銅粉,初步判斷軸承磨損嚴重,銅粉為軸承黃銅保持架磨損后掉落。匯報領導同意后,經協調,于2017年2月6日20時電氣檢修人員對2A一次風機電機解體檢查。發現:
  1、驅動端軸承中型號為NU234的圓柱滾子軸承磨損,間隙過大。
  2、兩盤軸承間的彈簧墊片少許磨損。
  3、拆下軸承NU234時,保持架內的珠粒子全部脫落。
  4、保持架磨損嚴重,已經達到底線。
  5、電機驅動端內小蓋,外大蓋,軸承腔,擋油盤,止動環,鎖片無磨損情況。
  軸承磨損特征:
  1、圓柱粒子表面已經失去光澤,嚴重磨損。
  2、保持架外徑方向有明顯磨損,兜孔邊緣可見擠壓變形,圓形凸卡槽已經磨損擠壓成橢圓形,一處柳釘已經斷裂脫落。
  3、潤滑脂部分碳化變黑。接油盒內殘存部分碳化后的油脂殘留物,殘留物中混有許多黃銅屑,黃銅屑也呈片狀。
  原因分析:
  1、保持架在滾動軸承中起著等距離隔離滾動體并防止滾動體掉落,引導并帶動滾動體轉動的作用。滾動軸承在工作時,由于滑動摩擦而造成軸承發熱和磨損,特別是在高速運轉的條件下,由于離心力的作用,加速了摩擦磨損與發熱。
  2、NU234軸承為外圓引導軸承,當電機高速運轉時,由于軸承本身作用,外加徑向負載作用,保持架外圓與軸承外套內圓發成摩擦,直接導致保持架磨損。
  3、軸承保持架磨損后會產生大量銅屑,銅屑混在潤滑脂中導致軸承珠粒子磨損,當加入潤滑脂后,產生的銅屑就會被甩入外小蓋接油盒。軸承磨損會產生電機振動,但一次風機電機重量為8噸左右,軸承產生的振動對其影響不大,在日常巡檢中,電機振動幾乎都在4絲米(振幅)以內,在檢修人員對其加油脂以后,只能維持一段時間的平衡,當銅屑再次磨損進入滑道內,會直接導致油膜損壞,在外部聽的聲音為生硬的嘩嘩聲,依然處在缺油的狀態。
  4、初步認定為軸承本身質量問題,2A一次風機電機裝配到現在僅為半年時間,驅動端兩盤軸承,風扇側一盤軸承,僅僅是驅動端NU234軸承磨損嚴重,保持架已經處于散架的邊緣。(請FAG軸承廠家參與分析軸承磨損原因,找出問題所在,徹底根除)
  整改及防范措施:
  1、加強設備的巡點檢、維護與檢修工作。特別針對大型高壓電機,制定詳細檢修、維護方案。
  2、對四臺機組其他所轄電機設備進行全面檢查,排除設備安全隱患。
  3、完善電氣電機檢修規程,做到裝配工藝精益求精。
  4、軸承在裝配過程中要清洗干凈,位置要裝到位,禁止野蠻作業。
  5、在軸承安裝之前,檢查軸承外觀,用壓鉛絲法測量其間隙,合格后可使用。
  建議:
  1、本單位在軸承裝配過程中,清洗軸承內部為清洗劑,這對軸承是一種傷害,因為軸承是#45鋼材質,清洗劑對其有腐蝕作用,且清洗劑不易揮發。鑒于本單位檢修人員以前用煤油清洗,存在煤油雜質多(煤油清洗完畢后,再用清洗劑清洗)的問題。建議電機檢修時清洗軸承用汽油清洗,汽油為國家標準,雜質較少,去污能力強,易揮發,不易殘留。使用時,要嚴格監護。
  2、嚴格按照電機給油脂周期對電機進行給油脂,并做好記錄。
  3、發現問題及時匯報,及時處理,將隱患處理在萌芽狀態。
  4、設備檢修時嚴格按照裝配工藝,做到檢修一臺電機,試運時猶如新安裝時的狀態。
(來源:網絡)