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三則技改及其效果

2019-12-20
單紹仁 宋衛華 桑波磊 蘆留柱 杜廉
(安陽中聯水泥有限公司,河南安陽 455133)
  一、窯尾鍋爐回灰系統的工藝改進
  1.1原系統組成及存在問題
  某公司5000t/d新型干法熟料水泥生產線窯尾鍋爐回灰系統由閘閥、下料器、膨脹節及螺旋輸送機1(規格型號GLS500×7650)和螺旋輸送機2(規格型號GLS500×9500)組成(見圖1),鍋爐收集的窯灰經此系統輸送到增濕塔送灰用的鏈式輸送機(規格型號FU350×21500)后,Z終被輸送到均化庫再利用。
  圖1中,螺旋輸送機1,2兩端是滾動軸承,中間均設有一組吊瓦,屬于三點支撐,不易找正,易造成絞刀轉動時扭力引起的附加力較大,因此螺旋式輸送機在使用中事故頻發,維護維修工作量較大且影響系統的正常生產運行。
  1.2改進及其效果
  為解決系統存在的上述弊端,首先拆除了螺旋輸送機1,2及下料溜子;將FU350x21500鏈式輸送機加長9400mm,使原下料口延伸到鍋爐灰斗側下方(原配電機功率11kW,額定電流22.5A,實測電流12A,加長后復核能滿足要求);鍋爐灰斗與鏈式輸送機FU之間用下料溜子直接連接。改進后的系統示意見圖2。
 
  經此改進,一可減少設備及備件的消耗,二可減少設備維護維修工作量,由此可減少對系統正常生產的影響;三是省去1臺5.5kW螺旋輸送機1和7.5kW螺旋輸送機2,由此每年可節約電費6.1萬元。
  二、立磨循環風機軸端密封的改進
  2.1存在問題及原因分析
  某公司新型干法熟料水泥生產線,在生料磨循環風機(型號SL6-2×39-10No31F)進氣箱機殼的主軸通過處,設計浮動密封以防止氣體泄漏(見圖3)。其密封原理:在風機機殼受熱膨脹后可以自調心,隨時和主軸緊密結合,起到良好的密封作用。
  該浮動密封由3件鋼板間隔圈和2件密封圈用4條螺栓連接而成,浮動密封活套在主軸上,浮動密封的鋼板間隔圈與主軸有5mm的間隙,而由石棉橡膠板制成的密封圈與主軸接觸沒間隙。主軸運轉時,浮動密封只是圍繞主軸浮動而不隨主軸轉動,結果新換的密封圈幾天就被磨損,進而使得鋼板間隔圈接觸主軸而磨損,浮動密封與主軸的間隙隨著時間而增大,直到浮動密封的螺栓接觸機殼或蓋板使得浮動密封不接觸主軸。此時密封與主軸的間隙有20mm左右,從而造成風機大的漏風。考慮石棉橡膠板磨損快,首先將石棉橡膠板改成鋁板,但使用半月后浮動密封與主軸的間隙即達到20mm左右。分析認為,浮動密封與主軸的接觸摩擦是造成密封磨損快、漏風大的根本原因。因此對該密封結構進行改進,是解決問題的根本。
  2.2密封的改進及效果
  拆除原有蓋板及浮動密封,用厚10mm鋼板加工成密封蓋(其外徑大小以將機殼上的原有4個孔蓋住即可),密封蓋與主軸間隙2mm,見圖4;將密封蓋切割成對稱的二半后焊接到風機機殼上,并確保切割處焊接不漏風即可。
  經上述改進后,密封蓋與主軸不接觸,沒有機械磨損,只是系統負壓引起的極少量漏風造成的極其輕微的磨損,使用效果良好。
  三、篦冷機高速風機軸承壽命短的處理
  某公司5000t/d水泥生產線篦冷機配備高速風機共5臺,2011年1月投產以來,這5臺高速風機普遍存在軸承(為調心球軸承,型號2316)使用壽命短的現象。據投產初期1.5年的統計,高速風機軸承壽命Z短僅1個月,Z長6個月。經查5臺高速風機的風量、風壓及電機功率稍有差異,轉速均是2900r/min;風機使用時軸承溫度、聲音及振動均正常;一旦出現聲音異常時檢查軸承,通常是保持架斷裂,但軸承間隙正常、溫度及振動變化也不大。分析認為,軸承壽命短是其承載能力低所致。因此更換更大承載能力的軸承,是解決問題的關鍵。
  經調研后,決定采用外形尺寸相同的22316型調心滾子軸承替代2316型調心球軸承。22316型調心滾子軸承與2316軸承的性能對比見表1。
  由表1可知,22316軸承的承載能力是2316軸承的3倍以上,更換后承載能力肯定能滿足使用環境要求;但其理論極限轉速2600r/min低于使用轉速2900r/min,運行中可能出現的問題是軸承易發熱,因此需要考慮合適的降溫問題。為此與廠家聯系,將軸承改成22316型后進行水冷卻。
  2012年8月將1臺風機軸承由2316型改成22316型,為此更換了風機軸、軸承及軸承座,軸承座內設有循環水冷卻軸承。更換至今使用近2年多,風機運行正常,停機時檢查軸承良好。這說明篦冷機風機軸承壽命短的上述原因分析正確,處理措施可行。
來源:《水泥工程》2015年第2期