三則技改及其效果
2019-12-20單紹仁 宋衛華 桑波磊 蘆留柱 杜廉
(安陽中聯水泥有限公司,河南安陽 455133)
一、窯尾鍋爐回灰系統的工藝改進(安陽中聯水泥有限公司,河南安陽 455133)
1.1原系統組成及存在問題
某公司5000t/d新型干法熟料水泥生產線窯尾鍋爐回灰系統由閘閥、下料器、膨脹節及螺旋輸送機1(規格型號GLS500×7650)和螺旋輸送機2(規格型號GLS500×9500)組成(見圖1),鍋爐收集的窯灰經此系統輸送到增濕塔送灰用的鏈式輸送機(規格型號FU350×21500)后,Z終被輸送到均化庫再利用。

1.2改進及其效果
為解決系統存在的上述弊端,首先拆除了螺旋輸送機1,2及下料溜子;將FU350x21500鏈式輸送機加長9400mm,使原下料口延伸到鍋爐灰斗側下方(原配電機功率11kW,額定電流22.5A,實測電流12A,加長后復核能滿足要求);鍋爐灰斗與鏈式輸送機FU之間用下料溜子直接連接。改進后的系統示意見圖2。
二、立磨循環風機軸端密封的改進
2.1存在問題及原因分析
某公司新型干法熟料水泥生產線,在生料磨循環風機(型號SL6-2×39-10No31F)進氣箱機殼的主軸通過處,設計浮動密封以防止氣體泄漏(見圖3)。其密封原理:在風機機殼受熱膨脹后可以自調心,隨時和主軸緊密結合,起到良好的密封作用。

2.2密封的改進及效果
拆除原有蓋板及浮動密封,用厚10mm鋼板加工成密封蓋(其外徑大小以將機殼上的原有4個孔蓋住即可),密封蓋與主軸間隙2mm,見圖4;將密封蓋切割成對稱的二半后焊接到風機機殼上,并確保切割處焊接不漏風即可。

三、篦冷機高速風機軸承壽命短的處理
某公司5000t/d水泥生產線篦冷機配備高速風機共5臺,2011年1月投產以來,這5臺高速風機普遍存在軸承(為調心球軸承,型號2316)使用壽命短的現象。據投產初期1.5年的統計,高速風機軸承壽命Z短僅1個月,Z長6個月。經查5臺高速風機的風量、風壓及電機功率稍有差異,轉速均是2900r/min;風機使用時軸承溫度、聲音及振動均正常;一旦出現聲音異常時檢查軸承,通常是保持架斷裂,但軸承間隙正常、溫度及振動變化也不大。分析認為,軸承壽命短是其承載能力低所致。因此更換更大承載能力的軸承,是解決問題的關鍵。
經調研后,決定采用外形尺寸相同的22316型調心滾子軸承替代2316型調心球軸承。22316型調心滾子軸承與2316軸承的性能對比見表1。

2012年8月將1臺風機軸承由2316型改成22316型,為此更換了風機軸、軸承及軸承座,軸承座內設有循環水冷卻軸承。更換至今使用近2年多,風機運行正常,停機時檢查軸承良好。這說明篦冷機風機軸承壽命短的上述原因分析正確,處理措施可行。
來源:《水泥工程》2015年第2期
