輥壓機側擋板技改方案及應用
2019-12-05劉慶新
(安徽銅陵海螺水泥有限公司)
摘 要:輥壓機在現代干法水泥的生產中應用越來越廣泛,它能夠有效提高粉磨效率,降低水泥粉磨電耗,輥壓機工況的好壞直接影響著磨機產能和電耗的高低,該文結合生產實際,對輥壓機在運行中的一些問題進行研究,并對輥壓機側擋板進行了相關技改工作,提高了輥壓機工作效率。(安徽銅陵海螺水泥有限公司)
關鍵詞:輥壓機;側擋板;水泥磨;輥偏
0 引言
輥壓機近年來應用較為普遍,并且越來越多的單磨系統技改成聯合粉磨系統,將磨機部分破碎功能轉移到輥壓機系統,能夠降低磨機部分負擔,充分發揮磨機的研磨功能,有效提高水泥磨臺時產量并且降低電耗。我公司現有三臺Φ4.2×11m帶輥壓機閉路磨以及四臺Φ4.2×14.5m+Φ170×120輥壓機技改磨,運行中實際遇到了較多的問題,比如輥壓機受物料離析影響大、輥偏頻繁導致跳停,Z終通多對側擋板的技改,成功解決了輥壓機的瓶頸問題。
1 側擋板技改
1.1技改方案
輥壓機在運行過程中有大量的物料從輥子兩端漏出,部分物料未經擠壓,輥壓機雖然做工相同,但成品量減少[1]。如圖1、圖2所示,原側擋板功能單一,僅能防止物料從輥壓機兩側漏出,并不能改善擠壓效果以及調整輥偏。技改后如圖3、圖4所示,在輥壓機入輥溜子內部設置技改側擋板,技改側擋板下部形狀呈尖狀貼合輥面,與輥面距離控制10mm左右,通過兩側大梁上安裝的調節絲桿向內或向外推拉技改側擋板,達到調節料流截面積與料流位置的目的,提高輥壓機擠壓效果,提升輥壓機功率及磨機臺時。




通過對輥壓機原側擋板技改,提高了輥壓機對入輥物料變化的適應性,同時對輥偏起到很好的調節作用,改善了輥壓機做功效果以及運行穩定性,提高磨機臺時降低粉磨電耗。
技改前輥壓機在入輥物料較差細粉料較多時,輥壓機輥縫難以撐開,細粉料從兩輥之間流過,未能起到擠壓效果,通過技改側擋板,能有效地改變入輥料流的寬度以及入輥位置,從而在入輥物料較差時有效提高輥壓機擠壓效果。
同時,為保證形成穩定的料餅,需要物料均勻受力,兩輥在運行中應盡可能保持平行[2],輥縫偏差不能太大,超出范圍則會自動跳停。當物料發生變化產生離析時,導致入輥物料不均勻,產生較大輥偏,原側擋板不具備調節輥偏的功能,只能通過斜插板以及平插板調節,但實際使用過程中效果差,輥壓機跳停頻繁,且對軸承磨損較大。而技改側擋板可以通過開度的變化調節料流入輥位置,從而調節輥偏,防止因輥偏導致故障跳停,大大降低故障率以及對軸承的損傷。
2 實際應用及效果
實際使用過程中,輥壓機功率上升10%~20%,以銅陵海螺2#水泥磨為例:(型號為RP120-80,原始輥縫10mm,輥壓機功率500kw),正常運行過程中電流在30~35A左右,運行輥縫約為20mm,當物料粒度較差時輥壓機電流僅20~25A,輥縫僅能撐開約10~13mm,嚴重影響輥壓機擠壓效果,磨機臺時難以發揮。技改后,將側擋板向內收,強制將原本輥面兩側的物料向中部擠壓,從而有效撐開輥縫,通過物料與物料之間的擠壓力達到與破碎的效果,輥壓機電流達30A左右,輥縫可撐開至20mm左右,輥壓機工況明顯上升。
入輥物料離析導致輥壓機發生輥偏時,將輥縫較小一側側擋板向內調節,或將輥偏較大一側側擋板向外調節,改變料流入輥位置,能快速改善輥偏現象,能有效減少輥壓機因輥縫偏差跳停次數。
3 結束語
我公司對輥壓機側擋板進行技改,提高了輥壓機擠壓效果以及運行穩定性,充分發揮了磨輥能力,節能降耗效果明顯。
參考文獻:
[1]杜文峰,童勇.提高輥壓機擠壓效果的具體措施[J].水泥生產,2015(11):6.
[2]胡禎.輥壓機在水泥粉磨系統中的應用探討[J].工藝與裝備,2013(5):37-45.
來源:《中國水泥》第7期
