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我廠生料立磨減阻改造方案及效果

2019-12-12
王繼勇
(福建省泉州美嶺水泥有限公司)
  摘 要:福建省泉州美嶺水泥有限公司二線生料立磨因超產幅度較大,運行風量較高,立磨進出口壓差偏高,導致循環風機、立磨選粉機運行負荷也偏高。為優化立磨運行技術經濟指標,該公司對立磨選粉機結構、立磨風環調風板以及立磨下殼體風道等進行了技術改造。原料立磨減阻改造后,立磨壓差下降,單位生料循環風機電耗降低0.82kWh/t,經濟效益明顯。
  關鍵詞:生料立磨;減阻改造;選粉機;循環風機;調風板;風道
  一、改造前生料立磨系統運行情況概述
  某水泥公司二線生料立磨(型號:LRM43.41)是由溧陽中材重型機器有限公司設計制造,于2012年年底建成投產,原設計臺時產量≥320t/h(磨損后期,生料細度80μm篩篩余≤12%),因實際石灰石等原料易磨性較好,且企業技術、生產管理水平較高,實際臺產一般在420t/h上下,比設計超產31.25%。雖然目前立磨運行狀況總體較好,但因超產幅度較大,運行風量較高,立磨系統運行技術經濟指標仍然存在一定的優化空間,主要表現為立磨進出口壓差偏高(平均達8838Pa左右,見表1),導致循環風機、立磨選粉機運行負荷也偏高。
表1 改造前立磨運行主要參數
  為降低立磨阻力,降低循環風機和立磨選粉機的運行負荷,達到節能減排的目標,工程技術人員對立磨的減阻改造方案進行了認真的討論研究,擬對立磨選粉機結構、立磨風環調風板以及立磨下殼體風道等進行技術改造。
  二、具體的減阻改造方案
  2.1立磨選粉機結構改造
  選粉機運行阻力在整個立磨總阻力中占有很大的比重,減少該部分阻力是關鍵,主要方法是增大選粉機轉子尺寸(殼體、靜葉片同步調整),優化各項風速尤其是轉子截面風速、轉子切向風速、動葉片靜態間隙風速。同時,基于節約成本與有效利舊的原則,對選粉機傳動裝置、軸系(主軸、軸承等)、上殼體、支撐、油管、溫度計管進行充分利用,僅需與上殼體一起拆裝就能達到改造目的。選粉機結構改造總體方案見圖1。
圖1 選粉機總體改造方案
  2.1.1選粉機轉子葉片改造
  本次選粉機轉子葉片改造采用低阻型轉子葉片結構(見圖2),同時此葉片寬度較之前寬,既能降低局部阻力,同時對有效控制0.2mm細度指標有利。
圖2 選粉機轉子葉片改造前后對比
  2.1.2選粉機靜葉片改造
  選粉機靜葉片數量由原來的100片更改為90片,同時寬度由150mm增加至180mm,材質采用6+4復合耐磨板。基于節約原則,靜葉片上部固定之螺栓、緊固件一等不更換;下部緊固件二因固定焊接過,處理難度大,考慮更換,具體見圖3。
圖3 靜葉片固定更換件圖示
  2.1.3轉子密封改造
  原密封環為現場焊接,易變形,間隙控制不佳。改進迷宮密封結構,采用國內新式礦渣立磨密封結構,改善對0.2mm細度控制要求,其相關結構細節見對比圖4。
圖4 轉子密封改造前后對比
  通過上述選粉機結構改造,實現了優化風速的目的,優化前后具體參數對比見表2。
表2 LRM43.41生料立磨選粉機減阻改造前后設計參數
  2.2立磨風環調風板改造
  因該立磨設計產量為320t/h,原始風環面積為2.87m2,風速為51m/s,現實際產量為400~420t/h。按420t/h運行風量計算,此風環風速在入磨風溫為220℃與230℃時分別達到59m/s與60m/s,在國內現有生料立磨中,該風速數值處于上限,考慮到該立磨產量高、水分高(原料綜合水分平均5%~5.5%)等綜合因素,此風環有必要改進。主要改造內容:更換調風板,通風面積由原來的2.87