我廠生料立磨減阻改造方案及效果
2019-12-12王繼勇
(福建省泉州美嶺水泥有限公司)
摘 要:福建省泉州美嶺水泥有限公司二線生料立磨因超產幅度較大,運行風量較高,立磨進出口壓差偏高,導致循環風機、立磨選粉機運行負荷也偏高。為優化立磨運行技術經濟指標,該公司對立磨選粉機結構、立磨風環調風板以及立磨下殼體風道等進行了技術改造。原料立磨減阻改造后,立磨壓差下降,單位生料循環風機電耗降低0.82kWh/t,經濟效益明顯。(福建省泉州美嶺水泥有限公司)
關鍵詞:生料立磨;減阻改造;選粉機;循環風機;調風板;風道
一、改造前生料立磨系統運行情況概述
某水泥公司二線生料立磨(型號:LRM43.41)是由溧陽中材重型機器有限公司設計制造,于2012年年底建成投產,原設計臺時產量≥320t/h(磨損后期,生料細度80μm篩篩余≤12%),因實際石灰石等原料易磨性較好,且企業技術、生產管理水平較高,實際臺產一般在420t/h上下,比設計超產31.25%。雖然目前立磨運行狀況總體較好,但因超產幅度較大,運行風量較高,立磨系統運行技術經濟指標仍然存在一定的優化空間,主要表現為立磨進出口壓差偏高(平均達8838Pa左右,見表1),導致循環風機、立磨選粉機運行負荷也偏高。
表1 改造前立磨運行主要參數

為降低立磨阻力,降低循環風機和立磨選粉機的運行負荷,達到節能減排的目標,工程技術人員對立磨的減阻改造方案進行了認真的討論研究,擬對立磨選粉機結構、立磨風環調風板以及立磨下殼體風道等進行技術改造。
二、具體的減阻改造方案
2.1立磨選粉機結構改造
選粉機運行阻力在整個立磨總阻力中占有很大的比重,減少該部分阻力是關鍵,主要方法是增大選粉機轉子尺寸(殼體、靜葉片同步調整),優化各項風速尤其是轉子截面風速、轉子切向風速、動葉片靜態間隙風速。同時,基于節約成本與有效利舊的原則,對選粉機傳動裝置、軸系(主軸、軸承等)、上殼體、支撐、油管、溫度計管進行充分利用,僅需與上殼體一起拆裝就能達到改造目的。選粉機結構改造總體方案見圖1。

圖1 選粉機總體改造方案
2.1.1選粉機轉子葉片改造本次選粉機轉子葉片改造采用低阻型轉子葉片結構(見圖2),同時此葉片寬度較之前寬,既能降低局部阻力,同時對有效控制0.2mm細度指標有利。

圖2 選粉機轉子葉片改造前后對比
2.1.2選粉機靜葉片改造選粉機靜葉片數量由原來的100片更改為90片,同時寬度由150mm增加至180mm,材質采用6+4復合耐磨板。基于節約原則,靜葉片上部固定之螺栓、緊固件一等不更換;下部緊固件二因固定焊接過,處理難度大,考慮更換,具體見圖3。

圖3 靜葉片固定更換件圖示
2.1.3轉子密封改造原密封環為現場焊接,易變形,間隙控制不佳。改進迷宮密封結構,采用國內新式礦渣立磨密封結構,改善對0.2mm細度控制要求,其相關結構細節見對比圖4。

圖4 轉子密封改造前后對比
通過上述選粉機結構改造,實現了優化風速的目的,優化前后具體參數對比見表2。
表2 LRM43.41生料立磨選粉機減阻改造前后設計參數

2.2立磨風環調風板改造
因該立磨設計產量為320t/h,原始風環面積為2.87m2,風速為51m/s,現實際產量為400~420t/h。按420t/h運行風量計算,此風環風速在入磨風溫為220℃與230℃時分別達到59m/s與60m/s,在國內現有生料立磨中,該風速數值處于上限,考慮到該立磨產量高、水分高(原料綜合水分平均5%~5.5%)等綜合因素,此風環有必要改進。主要改造內容:更換調風板,通風面積由原來的2.87
