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焦化75t干熄焦旋轉密封閥修復技術研究

2019-11-07
張永占,韓玉川,陳振國
(安陽鋼鐵股份有限公司)
  摘 要:通過對干熄焦旋轉密封閥的結構分析和原理說明,針對存在的問題提出合適的修復方法、材料和加工工藝,形成了一套完整的修復技術,實施后保障了設備運行。
  關鍵詞:干熄焦;密封閥修復;技術
  0 前言
  旋轉密封閥是干熄焦排焦系統的重要組成部分,其位置在干熄爐底部焦炭出口的電磁振動給料器下部,在驅動裝置的動力下帶動轉子按規定的方向旋轉,將焦炭連續排出,即能連續定量的排料,又具有良好的密封性和耐磨性。可以有效控制干熄爐內的循環氣體和粉塵的外泄,穩定爐內氣壓。這種密閉的結構決定了旋轉密封閥的修復難度,其難點主要在于轉子刃的堆焊加工和襯板材料的選擇上,通過研究,確立了堆焊加工工藝,選取了合適的材料,滿足了修復需要。
  1 修復前出現的問題
  本次修復的旋轉密封閥型號為QJXZ75-2,轉子直徑為1800mm,轉子寬為1332mm,轉速為2r/min~6r/min,環境溫度為200℃左右,排焦能力為75t/h。
  修復前主要有以下問題:(1)入料口軟連接螺栓缺失、軟連接老化、漏風漏料;(2)葉片局部磨損,部分損壞嚴重;(3)殼體內部的襯板部分生銹、部分脫落;(4)兩端面密封不同程度的漏風;(5)軸承及軸承密封損壞,保持架脫落,噪音大;(6)各潤滑油管及分配器堵塞,油脂無法順暢到達被潤滑部位;(7)臺車車輪及軸承等部件部分缺失;(8)外部防護欄桿局部缺失,需要重新加裝、清洗、噴漆;(9)殼體外部防腐材料脫落。
  2 旋轉密封閥的結構分析
  根據從外到里,從簡單到復雜的原則,逐步解體旋轉密封閥。結合搜集到的材料,確定密封閥結構有閥體、轉子、密封副、下料槽、機架、臺車、驅動裝置和自動給脂潤滑裝置等及部分組成,其結構如圖1所示。
  3 旋轉密封閥的工作原理
  通過深入焦化生產現場和解體的機構分析,認為旋轉密封閥在旋轉過程中,焦炭經各個隔倉由上至下均勻排出,為減少干熄爐內氣體介質外漏,需控制轉子刃及機體內壁的間隙,間隙越小,干熄爐內氣體介質外漏量也就越小。轉子端面密封采用軟硬結合的密封結構。密封副為一組銅環,由彈簧壓緊并能自動補償間隙誤差,密封副之間由自動給脂裝置定量給脂保證潤滑,Z大限度的減小磨損。為防止粉塵進入,在閥體兩側軸承箱內設計有氣體輔助密封,使干熄爐內高溫含塵氣體不能進入軸承箱,改善了軸承和密封環的工作環境,能夠有效的防止軸承溫度升高,減少密封環磨損。保證端面密封裝置正常運行。
  為滿足連續密閉排焦功能,干熄焦旋轉密封閥轉子內部為12組葉片,轉子兩端支撐在閥體軸承箱內[1]。轉子驅動軸端與減速機相連,閥體上口內設調節刀,能有效防止卡料,閥體下口與下料槽相連,下料槽設有積窩,可存積焦炭,使焦炭在排除過程中形成料磨料,使落料盡量不接觸機體,Z大限度的減少磨損,以保護機體鋼結構。工作過程如圖2所示。
  閥體、轉子、下料槽和驅動裝置組裝成一體置于臺車上,臺車下設有四個輪子。
  4 根據裝置結構和工作原理,確定修復材料
  轉子刃口采用特種高硬度、高耐磨、高碳高釩高速工具鋼。(釩含量一般在3%以上、碳含量在1.2%以上、熱處理后具有很高耐磨性的高速鋼)轉子葉片表面、閥體內表面及下料槽內表面采用高耐磨襯板。此種高耐磨襯板是在普通鋼板或耐熱鋼板、不銹鋼板上堆焊形成以體積分數達到50%以上Cr7C3碳化物為主的合金耐磨層[2],其密度≥3.6g/cm3,洛氏硬度≥85HRC,壓強度≥850MPa,斷裂韌性KIC≥4.8MPa·m1/2,抗彎強度≥290MPa,導熱系數為20W/m.K;熱膨脹系數為7.2×10-6m/m.K。
  密封閥入料口采用高鉻鑄鐵,是含鉻量在12%~28%之間的鉻系白口鑄鐵,由于鉻的大量加入使得白口鐵中的M3C型碳化物變成M7C3型碳化物。這種合金碳化物很硬,賦予了高鉻鑄鐵良好的耐磨性。另一方面,在凝固過程中M7C3型碳化物呈桿狀孤立分布,使得高鉻鑄鐵的韌性有了一定程度的改善。
  密封副部位為高錳耐磨鋼。其含碳量高,碳的質量分數達C=0.9%~1.45%,Mn=11%~14%,是抵抗強沖擊、大壓力物料磨損等耐磨材料中的Z佳選擇,具有其它耐磨材料無法比擬的加工硬化特性。
  在較大沖擊或較大接觸應力的作用下,高錳鋼板表層產生加工硬化,表面硬度由HB200迅速提升到HB500以上,從而產生高耐磨的表面層,而鋼板內層奧氏體仍保持良好的沖擊韌性,是作為密封副部位的Z佳材料。
  密封環為鑄造錫青銅。是以錫為主要合金元素的青銅。含錫量一般在3%~14%之間,有時還添加磷、鉛、鋅等元素。磷是良好的脫氧劑,還能改善流動性和耐磨性。錫青銅中加鉛可改善可切削性和耐磨性,加鋅可改善鑄造性能。這種合金具有較高的力學性能、減磨性能和耐蝕性,易切削加工,釬焊和焊接性能好,收縮系數小,無磁性。是密封環的首選材料。
  閥門主體采用低碳合金結構鋼。具有較高的抗拉強度和屈強,適合做閥門基材。
  5 制定完善的修復方案
  5.1人員配置
  由于該修復項目技術難度高,材料應用復雜,加工安裝調整精度高,過程跟蹤及現場協調相當重要,故設置兩名工程師以上專業技術人員為項目負責人,牽頭組建修復隊伍(含兩名經驗豐富的裝配鉗工),全權負責該修復項目的實施。
  5.2設備配置
  埋弧焊(用于簡單磨損面的堆焊);大型數控龍門銑[3]、數控鏜床、6.3m立式車床(用于堆焊后的機械加工);空氣壓縮機(用于壓力試驗);自動給脂泵(用于壓力試驗時潤滑脂的充分供應);動力傳動裝置(用于修復后檢驗各項參數)。輔助工器具(用于拆解閥體及回裝)。
  5.3工裝準備
  閥體進料口試驗盲板及接口裝置;閥體左右密閉腔試驗法蘭及連接裝置;移動式自動給脂泵裝置;1:1動力傳動裝置;閥體拆解所必須的工具。
  5.4修復過程
  (1)旋轉密封閥進入修復現場后,首先對閥體所有部位及拆解過程進行全程方位拍照、存檔,以確保備件整體的完整性,發現問題能夠及時溯源,便于查找原因。
  (2)閥體拆解前首先打開兩端密封腔觀察孔,看密封環及壓緊彈簧處是否干凈整潔,若干凈整潔證明密封環密封完好,閥體內部灰塵沒有進入密封腔。修復相對簡單,若有明顯浮灰,證明密封環已失效,修復難度較大。根據觀察情況確定是否更換密封環,并做好觀察記錄。
  (3)安排專人拆解閥體,除銹、清灰、打磨、使設備恢復本色,拆解過程注意零部件的標示及松緊程度的掌握,以便修復后回裝時提高效率。
  (4)檢查更換入口處軟連接,若軟連接失效,更換新的軟連接。
  (5)對葉片磨損部位進行堆焊處理,堆焊完成后,所有葉片在立式車床上整體加工,保證葉片與閥體之間的間隙滿足要求。
  (6)對所有襯板進行檢查,能修復的堆焊修磨,不能修復的測繪制作,更換新的。
  (7)對各處密封面進行檢查,能修復則修復,不能修復換新。
  (8)對各潤滑密封油路及分配器進行疏通清理,保證潤滑充分,必要時更換油路分配器。
  (9)對各軸承及軸承密封進行檢查清洗,必要時更新,確保正常使用。
  (10)對臺車本體和閥體本體進行適用性和安全性檢查,確保安全可靠。恢復損壞的欄桿防護。
  (11)對入料口及密封腔進行試壓。
  (12)用戶初步驗收,提出整改意見。
  (13)對用戶提出的問題進行整改。
  (14)Z終進行各項壓力試驗,整理修復過程及參數。
  (15)刷漆,出廠(附相關技術文件)。
  (16)技術文件歸檔,工裝器具封存以備再次使用。
  6 修復標準確定并通過驗收
  整體靜態密封試驗:氣壓為11000Pa,靜置30min,用肥皂水涂在要檢查的法蘭、閥體等部位,確認無泄漏。
  入口試驗:轉子內通入5500Pa的壓縮空氣,空氣流量小于1000m3/h~1600m3/h。
  兩側密封腔試驗:兩側密封腔內通入10000Pa的壓縮空氣,轉子按要求勻速轉動,自動給脂裝置正常工作,氣腔內壓力波動小于2000Pa,空氣流量為120m3/h~200m3/h。
  按此驗收標準,對修復好的旋轉密封閥進行驗收,參數見表1。
  7 結語
  通過本次旋轉密封閥修復技術研究,相關專業技術人員了解了75t級旋轉密封閥的損壞特點和規律,掌握了完整的修復技術,并取得了良好的效果,為公司干熄焦設備的平穩運轉提供了技術保障。
  8 參考文獻
  [1]闌文友.冶金機械安裝[M].北京:冶金工業出版社,1997:200.
  [2]濮良貴.機械設計[M].北京:高等教育出版社,2004:98-100.
  [3]王愛玲.機床數控技術[M].北京:高等教育出版社,2009:73-74.
來源:《河南冶金》2018年第4期