磨輥潤滑油站故障的原因分析及處理
2019-11-08馮光琴 張勇 宋元超 陳萬法
(山東魯碧建材有限公司)
我公司于2010年建成并投產一條4800t/d的熟料生產線。生料系統(tǒng)采用ATOX50立磨進行生料制備,自投產以來,各生產系統(tǒng)運行穩(wěn)定。在2017年7~9月的生產過程中,生料系統(tǒng)會偶爾出現(xiàn)磨輥潤滑油站系統(tǒng)故障導致連鎖停機的情況,導致生料系統(tǒng)運行受到嚴重影響。通過多次分析排查,找到了解決方法,本文對此作一介紹,以供參考。(山東魯碧建材有限公司)
1 故障情況及原因分析
2017年7月以來,生料立磨會出現(xiàn)磨輥潤滑油站故障連鎖停機,開機后自然恢復正常,正常運行一段時間后仍可能發(fā)生同類故障的現(xiàn)象。該故障發(fā)生后,磨輥油站控制系統(tǒng)觸摸屏上會報警“M02C61應答錯誤”,意思為2#供油電動機命令和反饋信號不匹配。
初步分析認為產生該故障的原因為,當電動機控制命令發(fā)出后,在2s內如果電動機運行信號沒有返回,則電動機控制命令將取消輸出,在觸摸屏上出現(xiàn)應答錯誤的報警信息。首先對2#供油泵接觸器的運行信號輔助觸點并接一副開點,控制線路緊固,運行一段時間后,仍存在該故障。于是處理電動機控制命令輸出,通過更換輸出繼電器,并接一副開點,并對PLC上到控制繼電器的線路也進行了緊固處理,運行一段時間后仍無法消除該故障。
通過研究工藝控制發(fā)現(xiàn),供油電動機的控制是根據回油管上的壓力傳感器控制啟停的,在達到設定的壓力上限后,供油泵自動停止,在下降到設定的壓力下限后,供油泵會自動啟動。長期觀察現(xiàn)場供油電動機運轉情況發(fā)現(xiàn),當供油泵達到設定的壓力上限后,供油電動機停止運轉,在電動機停止運轉的一段時間內,PLC控制柜上數(shù)字量輸入模塊對應的2#供油泵電動機運行信號點忽然“閃”了一下,也就是說,在供油電動機沒有發(fā)出啟動命令時,電動機的運行信號卻出現(xiàn)了。此時現(xiàn)場控制柜上的觸摸屏出現(xiàn)了“M02C61應答錯誤”的報警信息,并導致生料設備全線故障停機。故障原因可以Z終判斷為當電動機啟動命令沒有輸出時,如果電動機運行信號返回,也會產生2#供油電動機命令和反饋信號不匹配的報警信息。
2 磨輥潤滑系統(tǒng)工作原理
生料磨潤滑系統(tǒng)包括油箱、3臺給油泵、3臺回油泵,油箱裝有2個加熱器和1個循環(huán)泵以使油溫在操作范圍內,裝有過濾器以清潔油液,在需要的時候,可以通過調節(jié)閥控制冷卻水以使油液冷卻。加熱、循環(huán)、冷卻基于油箱上的溫度檢測裝置,由現(xiàn)場控制面板控制。生料磨潤滑系統(tǒng)工藝流程見圖1。

圖1 磨輥潤滑油站工藝流程
如果其中一個真空壓力傳感器高壓持續(xù)600s,出現(xiàn)A1預警,持續(xù)1200s,出現(xiàn)A2報警;流量傳感器的流量低于正常流量的70%,出現(xiàn)A2報警;油箱溫度低于40℃,出現(xiàn)A2報警;油箱溫度達到上限1位出現(xiàn)A1或A2預警;溫度傳感器回油溫度大于上限1位或上限2位,出現(xiàn)A1或A2預警,出現(xiàn)預警即會導致潤滑系統(tǒng)停機。3 解決辦法
2#供油泵電動機運行信號是數(shù)字量輸入信號,傳輸流程為PLC的24V電源信號線經過2#供油泵電動機的控制接觸器的常開輔助觸點后返回到PLC控制系統(tǒng)的DI模塊的輸入點。分析可以看出,當電動機啟動命令沒有輸出時,如果電動機的運行信號返回到PLC,PLC控制系統(tǒng)也會出現(xiàn)“電動機命令和反饋信號不匹配”的報警信息,原因為2#供油泵電動機運行信號存在信號干擾。解決辦法就是消除該信號干擾,采用屏蔽信號電纜和信號采集程序濾波處理兩種措施。通過更換為信號屏蔽電纜,油站控制柜可靠接地之后,沒有再出現(xiàn)故障報警,徹底解決了該故障。
設備運行過程中出現(xiàn)的軟故障,往往故障現(xiàn)象蹊蹺,出現(xiàn)沒有規(guī)律,所以維修人員要仔細觀察,通過分析找出原因,采取相應的對策解決問題,保證設備長期可靠的運行。
來源:《水泥》2018年06期
