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窯尾排風機軸承箱漏油的改造

2019-10-08
趙金良 郝太坤 江超
(新鄉平原同力水泥有限責任公司)
  0 引言
  某公司Φ4.8×74m回轉窯窯尾廢氣處理系統,配置一臺廢氣排風機,型號為Y4-2x73№27.5F,風量960000m³/h,全壓3800pa,風溫200℃。該風機的主要作用是將立磨系統廢氣排出和拉走窯尾高溫風機排出的熱風,以滿足熟料煅燒、生料粉磨和余熱發電的工藝需求。該風機2013年3月開始出現軸承密封處潤滑油滲漏現象,此后隨著風機運行,潤滑油滲漏現象逐漸加劇。至2014年,軸承箱潤滑油漏油情況已經影響到風機的穩定運行,造成停窯事故;同時需要班組巡檢人員定期添加潤滑油,以維持潤滑油的正常油位保證風機潤滑效果,造成潤滑油的大量浪費。
  1 原因分析
  該風機軸承采用直通式迷宮齒形密封。其原理是直通式迷宮齒形密封被做成各種形狀的曲折通道。通過增加潤滑油流動的局部動能損失來減少潤滑油的泄漏量。潤滑油從高壓側以極高的流速流經節流窄縫,再進入迷宮腔膨脹。隨后,流體在空腔內產生強烈漩渦,使能量耗散,從而降低壓力,以消耗流體流經窄縫形成的動能。在進入下一個密封齒之前,動能部分轉化為壓力,使得壓力略微升高。接著,流體進入下一個密封齒,流束再次收縮。如此循環,使壓力階梯式下降,經過多次節流和膨脹產生阻力,阻止流體向外泄漏,以達到密封的目的[1]
  經過我公司專業技術人員分析,認為引起該風機軸承箱漏油的原因是風機長期運行,(從點火升溫到正常生產和止料停窯過程,該風機需要長達好幾個月每天24h不間斷運行)造成軸承箱密封的正常磨損,經多次檢修拆裝,產生密封變形、與轉子之間間隙增大等原因,致使密封不良,引起漏油。
  2 改進方案
  由于軸承箱迷宮式合金材料的密封易變形且不能進行調整,經過專業技術人員的討論,決定在軸承箱內靠近軸密封處增加一個分體式擋油盤(見圖1、圖2、圖3)。新增分體式擋油盤安裝在軸承外側與內側骨架密封之間離軸承箱體5mm處,厚度為3mm,油盤外徑比壓蓋內徑小50mm,套筒伸長量為15mm,沿套筒周圍均勻鉆Φ6mm螺紋孔,數量為4個,利用頂絲與軸固定。新增分體式擋油盤能夠間接包裹密封起到隔絕和密封作用,使潤滑油順利流回到箱體內部,防止軸承和軸帶油從而密封處漏出。分體式擋油盤結構形式簡單,易加工,成本低,安裝拆卸實施簡單。
  3 使用效果
  經過改造,實際生產兩年中,風機運行穩定,使用效果非常好,完全能夠有效避免軸承箱出現潤滑油漏油現象。不僅杜絕了潤滑油的大量浪費,為公司節約了大量的維修資金,而且有力地保障了生產的順利進行,極大地提高了窯系統的運轉率,改造是成功的。
  參考文獻:
  [1]高光藩.迷宮密封性能影響因素分析[J].風機技術,1997(6):17-21.
來源:《中國水泥》