永磁耦合器在入窯提升機上的應用
2020-10-29張書強
(葛洲壩鐘祥水泥有限公司)
1 液力耦合器分析
入窯提升機是水泥行業重要的生產設備,其運行狀況也是各公司重要的監控對象。入窯提升機作為水泥企業Z高的設備,其凈空高達110m,給巡檢人員帶來諸多不便。而液力耦合器作為電動機與減速機之間的常規聯軸器,是一種把動力源和工作機連接起來,依靠液體動量矩的變化傳遞力矩的液體轉動裝置。液力耦合器主要由泵輪和渦輪組成,當泵輪的轉速大于渦輪轉速時,由于壓差,液體沖擊渦輪葉片,從而帶動渦輪同方向轉動,油液動能下降后液體從渦輪的葉片邊緣又流回到泵輪,形成一條閉路循環。
雖然傳統液力耦合器有諸多優點,但在使用中也暴露出以下缺點:①耦合器輸入、輸出端油封易磨損出現漏油;②體積較大,需專用拆裝工具,安裝拆卸困難;③對中性要求高,對中不精準會導致梅花膠墊異常磨損,損壞耦合器;④梅花膠墊為橡膠材質,容易劣化,需定期更換;⑤耦合器內傳動油需定期更換,增加工人工作量;⑥耦合器易熔塞受液力油溫升高影響會導致爆裂噴油等故障,直接影響回轉窯的正常運轉。
2 出現的問題及分析
某公司2線4500t/d熟料生產線自投產以來,入窯提升機因液力耦合器故障共造成兩起停窯事故:
(1)2017年8月12日停窯3小時16分鐘,是由其中一臺液力耦合器的梅花膠墊磨損引起的,其掉落的碎片被巡檢工及時發現,更換梅花膠墊后恢復生產。
(2)2017年11月2日停窯8小時30分鐘,中控操作員發現人窯提升機兩端電動機電流值出現偏差,相差20A左右(正常值2~5A),停機檢查液力耦合器時,在排放的油品中發現了金屬鋁粉末,從而確定液力耦合器內部葉片受損,重新更換新耦合器后恢復生產。
事后分析兩起事故,起原因為液力耦合器對中性不好,導致梅花膠墊異常損壞;另一起原因則是未定期更換液力傳動油,油內雜質超標導致液力耦合器傳動部分異常磨損。兩起事故均為液力耦合器維護不當造成,給企業生產造成較大損失。
3 處理措施
鑒于入窯提升機的重要性,加之相對較高的高度,在實際生產中給巡檢、維修人員帶來諸多不便。通過市場調研、分析,對比了不同類型聯軸器的傳動方式、性能、年維修成本及安裝位置等綜合因素(見表1),Z終于2018年底利用年度檢修機會,將人窯提升機(雙驅)2臺液力耦合器更換為永磁耦合器。永磁耦合器安裝示意見圖1。其安裝過程中需要注意以下事項:
(1)永磁耦合器不同于其他聯軸器,其自身存在強磁場,要嚴禁對永磁耦合器本體加熱,如必須熱裝時,則對法蘭軸套加熱,待冷卻后方可安裝永磁耦合器。
(2)所有安裝配合面必須清理干凈,不能有油污、銹蝕、毛刺等。
(3)永磁耦合器要輕拿輕放,整體裝配后運輸,不可將內、外永磁轉子分開運輸,因為沒有裝配在一起的永磁轉子表面存在強磁場,極易吸附鐵質材料,難以清理,導致磁體損壞。

圖1 TYL雙法蘭永磁耦合連軸器安裝示意
4 改造后運行效果
改造后,提升機進行空載和滿載各運轉24h,提升機電動機電流波動基本一致,左右兩邊的電流差值在2.4~2.7A,永磁耦合器溫升在2~5℃。運行參數見表1。永磁耦合器結構簡單,在改造后一年多的生產中運行穩定,無需再加潤滑油或打油脂,無磨損件,無材質劣化等問題,避免了傳統液力耦合器因輸出端、輸入端油封漏油問題導致提升機左右兩邊液力耦合器油量不一、電動機負載不均的問題,真正做到免維護,大大降低設備故障率,提高了回轉窯的運轉率。隨著技術發展和產品的日益成熟,永磁耦合器作為節能環保設備將會得到廣泛應用。特別適合生料人窯、人庫提升機、熟料拉鏈機、水泥人庫提升機等較高的設備,可以降低工人巡檢勞動強度,同時降低設備的故障率,為生產線的正常運轉打下堅實基礎。
表1 提升機空載及負載電流

來源:《水泥》2020年07期
