電廠循環(huán)泵軸系斷裂事故分析及防范措施
2012-03-05某電廠5#循環(huán)泵是離心式泵,配套電機為JSL1000-12L。事故發(fā)生時,值班人員突然聽到一聲巨響,表盤上3#、4#、5#循環(huán)泵運行指示燈亮,運轉(zhuǎn)層有煙冒上來,5#循環(huán)泵電流下降至70A(正常運行時電流130A左右),立即按緊急事故停泵處理。經(jīng)檢查,設備損壞情況如下:循環(huán)泵軸系斷成4節(jié),水泵軸在聯(lián)軸器上150mm軸頸處斷開,中間軸上、下裝聯(lián)軸器處分別斷開,飛出數(shù)米遠,砸壞了進水門等設備;電機上、下導瓦頂絲嚴重彎曲,導瓦嚴重磨損;電機轉(zhuǎn)子彎曲,在靠聯(lián)軸器處Z大彎曲達6.91mm;電機軸與中間軸、中間軸與水泵軸兩對聯(lián)軸器都已不符合要求,其Z大端面跳動值達1.09mm;水泵上、下兩只236型軸承損壞,一只8240型推力軸承嚴重損壞;下托架體上軸承室有9條裂紋(事故前已發(fā)現(xiàn)7條);銅軸套磨損嚴重。
2、事故分析
①泵的服役及檢修情況
該泵投運以來,年運行約5000h,大修間隔期基本為一年,大修項目有更換葉輪;修正轉(zhuǎn)子磨損;發(fā)現(xiàn)軸承室有4條裂紋,未作處理。這次斷軸事故前一次大修,發(fā)現(xiàn)水泵轉(zhuǎn)子磨損較大,軸承室裂紋增至7條。當時,由于缺少備品,工期又緊,對軸承室未作處理,對轉(zhuǎn)子磨損處采用補焊修復。補焊工藝是:焊件需補焊處焊前未進行車削,焊件放在水箱中,用堆507焊條堆焊,堆焊后按設計圖紙要求加工,修復裝聯(lián)軸器軸頸處尺寸增加了0.12mm。大修后投運3507.3h,軸系發(fā)生斷裂。從檢修、運行情況來看,該泵每次大修時均需更換軸承,并一直存在軸系運行振動較大的缺陷。
②軸系受力分析
該型循環(huán)水泵是立式安裝的單級螺旋型壓水室泵。泵的吸上口垂直向上,處于泵的軸線位置,排出口呈水平方向。軸承體有兩處裝有軸承,上部裝有單列向心球軸承,用以承受泵的軸向推力及轉(zhuǎn)子部分的重量和徑向載荷。
a.徑向力
螺旋型壓水室是按設計流量進行設計的,這時液體在葉輪周圍壓水室中的速度和壓力是均勻的,軸對稱的。當泵的實際流量偏離設計值時,破壞了壓力沿葉輪軸對稱分布的條件;實際工件也與設計值有偏差,因而產(chǎn)生徑向力。另一方面,從葉輪流出液體的動反力對葉輪的作用來看,由于壓水室的壓力不軸對稱,液體流出葉輪的速度也是不軸對稱的。這兩個力合成徑向不平衡力。葉輪、聯(lián)軸器等轉(zhuǎn)動部件存在不平衡質(zhì)量引起的離心力,且方向是變化的。由于中心誤差,使轉(zhuǎn)子的質(zhì)量中心偏離運轉(zhuǎn)中心而產(chǎn)生徑向力。
b.軸向力
泵是立式安裝,泵轉(zhuǎn)子的質(zhì)量包括其中液體的質(zhì)量,是軸向力的主要來源。葉輪前后蓋板不對稱產(chǎn)生軸向力,軸臺、軸端等結(jié)構(gòu)因素也產(chǎn)生軸向力。
c.扭矩
由電機傳遞扭矩,泵軸受Z大扭矩斷面為聯(lián)軸器軸頸。
d.意外載荷
事故發(fā)生時,供電系統(tǒng)沒有出現(xiàn)異常,未出現(xiàn)過斷電又送電的現(xiàn)象。斷軸后,電機軸仍在轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)向正常,電流下降。供水系統(tǒng)用水量正常,循環(huán)泵沒有受到流量突然減少或增加的水力沖擊。管道、閥門均正常。因此,泵軸未出現(xiàn)意外的沖擊載荷。
③宏觀斷口分析
肉眼觀察斷口面,沒有舊裂紋痕跡,斷面與軸線基本垂直。斷口上呈現(xiàn)疲勞弧線標志,疲勞源位于鍵槽底部的尖角處,中心粗糙區(qū)為軸Z終破裂時的折斷區(qū),且折斷區(qū)與軸旋轉(zhuǎn)方向偏移約45°,整個斷面呈暗灰色,有不明顯的銹紋。因此,軸頸應屬于彎曲扭轉(zhuǎn)疲勞斷裂。
3、小結(jié)
泵軸頸疲勞裂紋的產(chǎn)生和發(fā)展,加劇了整個軸系的振動,Z終導致軸系多處斷裂,電機軸彎曲及其他部件損壞。
下列因素的共同作用導致泵軸頸疲勞破壞:從多次更換掉的軸承及軸承室裂紋逐漸增加來看,該泵一直在較大振動狀況下運行,泵軸軸頸150mm斷面受扭矩Z大;軸頸、鍵槽的尖角過渡產(chǎn)生應力集中,從而是軸截面的Z薄弱部位;軸頸表面未車掉磨損層即采用堆焊補焊,減弱了軸的疲勞強度和韌性。
4、防范措施
①消除導致泵振動的因素
泵運行時振動過大,主要原因是水泵與電動機連接不良、轉(zhuǎn)子不平衡、電動機磁場不均、水泵的基礎不完善、水泵殼體內(nèi)混入固體雜物、軸承損壞、導瓦間隙過大等。該泵及傳動系統(tǒng)均為立式安裝,在電機和泵的各部件按質(zhì)量要求組裝后,各聯(lián)軸器找中心的質(zhì)量好壞,是決定泵組振動大小的重要因素之一。組裝時應嚴格按規(guī)程要求,先測量電機轉(zhuǎn)子,要求其外圓跳動不大于0.05mm,端面跳動不大于0.02mm。聯(lián)軸器跳動過大,一般有下列原因:推力頭與主軸的配合過松或歪斜;轉(zhuǎn)子軸本身彎曲;推力盤工作面與軸線不垂直。盤動轉(zhuǎn)子時,導瓦與推力頭間隙不可過松,要近似于0。但要能盤動,否則測量值誤差大。電機聯(lián)軸器測量合格后,才能裝中間軸并測量跳動,中問軸下聯(lián)軸器外圓跳動不大于0.1mm。若超過標準,則應在對輪之間用金屬墊片進行調(diào)整。中間軸校正后,即與水泵聯(lián)軸器連接。Z后調(diào)整上、下導瓦間隙,該問隙單側(cè)為0.1~0.12mm。因測量此間隙比較困難,可測頂絲與瓦背間隙,并在緊螺母時反復檢查。若間隙過大,則運轉(zhuǎn)時軸系上部擺動增加,對軸承產(chǎn)生沖擊。
②嚴把備件質(zhì)量關
泵大修時,應對所要更換的備件進行檢驗,轉(zhuǎn)子有關部件有條件時要做靜平衡試驗。對更換量Z大的軸承,應測量其游隙等。因為軸承的質(zhì)量好壞,不僅僅影響軸承本身的使用壽命,還直接影響泵軸頸、軸承室的磨損。
③改造軸承架
新的軸承架改成軸承室與托架體的組合結(jié)構(gòu),這樣,當軸承室要更換時,不必把整個軸承架拆除更換。實際上,除軸承室外,其他部位不易損壞。原設計的軸承架為一整體,體積龐大,安裝困難,備件不易制作,這也是軸承室多次發(fā)現(xiàn)裂紋而沒有及時更換的原因之一,其后果是泵的振動不斷增大。
④注意事項
轉(zhuǎn)子磨損后,直接堆焊修復的工藝值得改進。由于轉(zhuǎn)子磨損,表面必產(chǎn)生微觀缺陷(形式雖然不是開裂裂紋),在堆焊時焊接電流產(chǎn)生的高溫可使這些微觀缺陷擴散和集成為更加有害的缺陷,降低軸的疲勞壽命。在大修時,應加強對泵軸受力部位的檢查,發(fā)現(xiàn)軸聯(lián)軸器根部出現(xiàn)裂紋,應及時更換。