關于2#爐底風機損壞軸承的事故報告
2012-03-08湖南三立集團硫酸三廠
2009年12月11日6時44分,我分廠2#爐底風機因電機前端軸承損壞而緊急停機,值班人員于6時48分正常開起1#備用爐底風機,及時地恢復整個系統的正常生產。監于此次事故給我分廠的正常穩定生產帶來一定程度的影響,也給設備造成較為嚴重的損壞。在恢復正常生產后,我分廠及地組織了當班人員和相關負責人,召開事故專題分析會,針對此次事故發生的前后經過,以及事故原因進行詳細分析,現作出以下事故報告:
事故情況調查:根據當班人員闡述,6時38分焙燒工段值班人員在巡查完焙砂運儲系統的設備后,至爐底風機房進行例檢。進門后就發現2#爐底風機電機前端有煙氣冒出,發現此情況后他馬上向分廠值班領導報告了事故情況,值班負責人立即聯系各相關車間作緊急停機處理。在保障了整個煙氣系統和各類環境保護保護排放指標的前提下,2#爐底風機于6時44分斷電停機,同時拉開高壓加路隔離開關,懸掛警示牌。
事故原因分析:經現場查看發現電機前端軸承蓋表達油漆因高燒結,已經由原裝的草綠茶變為淡黑色,電機前端蓋大量的飛漸積附狀潤滑油脂,接近前端時有股較濃的糊臭味。再到DCS系統調看設備運行記錄,查驗2#爐底風機事故前三天的運行情況數據:電機負荷電流Z高值為24A,繞組溫度Z高值為47℃,后端Z高溫度29℃,前端軸承溫度Z高41℃,前端平均溫度40℃,查電機使用維護說明書得電機額定電流是31A,繞組額定溫升105℃,軸承允許Z高溫度95℃,由此可以排除電機是因為過載和軸承長期過熱而損壞的原因,從外觀上無法分析故障原因,于11日下午拆除了電機的前后端蓋,拉卸前后兩端的軸承,檢查出前端軸承蓋磨嚴重,且有裂紋。在拉卸前端軸承時發現該軸承損壞嚴重,軸承有三個滾子已掉出,滾子支撐架已損壞,內外圈溝道變形,無法直接用拉力器拉卸,Z后采取氣割。割下后發現軸承已跑內圓,電機轉子軸磨損嚴重,無法直接從新裝配新軸承。結合以上實際情況,分析認為可以排除軸承因存在缺油(12月8號加爐底風機電機軸承加油約1.4Kg,以前因考慮到使用環境的特殊性,特把加油周期由規定的2000小時改為800小時,所更換的潤滑油均采用公司采購的高負荷高轉速的潤滑脂)、油質差和軸承溫度過高而損壞可能。檢查負荷側的設備的轉動扭力很輕,沒有出現卡滯、和移位現象。所以現階段認定原因是因為軸承在出廠裝配或質量上存在問題,直接縮短了軸承的使用壽命,導致軸承損壞。
事故處理:在發生事故的過程后分廠各相關職能部門,積極的協調安排,在保正安全、環保的情況下及時開啟了備用機組,保障了系統的持續運行。在著手拆檢2#爐底風機故障之前,先報告了集團公司的直接設備主管部門——設備科,請設備科人員至事故現場指導機組的拆卸工作,在拆卸完成后及時的通報了設備科,請相關專家到現查看,進行技術分析,分廠也專門組織了當班人員和設備管理小組人員召開了事故分析會。現階段2#爐底風機已全部拆卸、清洗完畢。但需待拆出轉子,對損壞之處進行復原加工后,方可重新進行裝配調試。
事故安全教育:在完成了各項事故處理工作后,分廠組各車間負責人和事故當班人員召開了教育例會,要求各車間工段負責人抓好安全生產,加大設備的巡查維護力度,及時的開展車間設備維護、巡檢工作教育、加大執行力度。同時要求設備管理小組和維修車間加強設備的維修工作,搞好提前預防性維修,更重要的做好特殊、重大設備的維護、保養和記錄工作。