∮1000mm熱鋸主傳動系統改進
2012-03-12作者:姜建華
(萊蕪鋼鐵集團附企公司特鋼分公司)
(萊蕪鋼鐵集團附企公司特鋼分公司)
摘 要:為了解決∮1000mm熱鋸主軸軸承頻繁故障問題,對軸承失效原因進行分析,認為軸承座同心度低、徑向迷宮形密封間隙大、油品選擇不合理等是造成軸承失效的主要原因。為此,將原主軸安裝的4套320軸承改為2套雙列向心球面滾子軸承3620,并在原密封的基礎上增設毛氈密封,重新選擇潤滑油,改善潤滑,增強密封效果,從而降低了軸承故障,減少熱停工時25.8h/a,年效益10.26萬元。
關鍵詞:熱鋸;滾動軸承;潤滑;密封萊蕪鋼鐵集團附企公司特鋼分公司所屬∮450mm軋鋼生產線,所使用的∮1000mm熱鋸主軸軸承頻繁出現故障,每次造成的停機、修復時間均在3h以上,嚴重制約了該生產線的正常生產。
1、軸承失效分析
對熱鋸主軸系統(如圖1所示)歷次失效的現場狀況及原因進行了分析,分析原因如下:
(1)熱鋸主軸上安裝了4套320軸承,這種滾動軸承組合形式對兩側軸承座孔的同心度有較高的要求。而熱鋸上軸承座為剖分式焊接結構,因而上箱體(軸承座)同心度太低。由于單端使用雙軸承不能調心消除同心度誤差影響的趨勢惡化,致使在緊固上下箱體連接螺桿時給軸承帶來很大的附加載荷,造成軸承外圈變形,內、外圈、滾珠之間間隙不均勻,成為軸承失效的主要原因。

圖1熱鋸主軸原設計裝配圖
1.鋸片;2.皮帶輪;3.上箱體;4.迷宮密封
(2)原設計中的密封為徑向迷宮形密封,其間隙較大,潤滑機油很容易從軸端泄露出來,油位一旦下降,軸承得不到良好的潤滑,造成軸承發熱失效。1.鋸片;2.皮帶輪;3.上箱體;4.迷宮密封
(3)原設計使用的油品存在不足,雖在選擇油品時考慮了熱鋸高速的要求3800r/min)及稀油流動性好、降溫快的優點,但沒有考慮熱鋸在切削鋼材時,每一個齒接觸鋼材時產生高速循環沖擊載荷,沖擊載荷作用到軸承上,因稀油極壓性極差,無法形成油膜,造成潤滑不良,使軸承失效。
2、改進措施
(1)如圖2所示,將原主軸安裝的4套320軸承改為2套雙列向心球面滾子軸承3620。該種軸承組合裝配的優點是:軸和軸承座尺寸通用改動很??;軸承額定動靜負荷是原軸承的3倍,軸承壽命增長;軸承能自動調心,減少了附加載荷;一端為固定支點,另一端為游動支點,滿足現場條件安裝要求。

圖2熱鋸主軸改進后裝配圖
1.鋸片;2.新增密封結構;3.3620軸承;4.下箱體;5.皮帶輪;6.上箱體;7.新增注油油路;8.迷宮密封
(2)在原徑向密封的基礎上增設毛氈密封,利用毛氈具有的天然彈性,阻止潤滑油的泄漏。1.鋸片;2.新增密封結構;3.3620軸承;4.下箱體;5.皮帶輪;6.上箱體;7.新增注油油路;8.迷宮密封
(3)在稀油易流動、散熱快、適宜高速運轉軸承潤油的基礎上,結合MOS2潤滑脂適宜重載抗極壓的特點,把主軸潤滑油改為機油和MOS2脂1:1摻配使用,改善潤滑,增強密封性。
(4)在上箱體座兩側增設2個M14螺紋孔,定期用油槍注射潤滑脂。從而保證了軸承另一側滾珠滾道的潤滑,并保證了密封延長了軸承的壽命。
3、效果
上述改進方案,原有件都能使用,僅增加幾個密封端蓋和隔套。軸向儲油空間的加大,改善了潤滑與密封,投資少見效快,簡單易行。實施后使用效果良好,軸承故障大大降低,年減少熱停工時25.8h,年效益10.26萬元。
來源:《山東冶金》