Y355―4電動機故障分析及處理
2012-04-24作者:堯駿
(惠州市大亞灣華德石化有限公司)
摘 要:電動機軸承引起噪音現象,通過其軸承帶載特性的分析,把電動機的軸承由深溝柱軸承更換為深溝球軸承。
關鍵詞:Y355—4電動機;故障分析;處理
引 言
電動機是企業生產中使用Z廣泛的動力設備,其可靠性將直接影響生產,尤其消防系統的電動機對于安全生產是至關重要的。電動機的軸承故障在設備運行中占有很大的比例,因而對于軸承的選擇、使用和檢修的質量是非常重要的。因檢修過程無法準確的測量和判斷電動機故障原因,造成檢修質量和時間長,電動機的故障無法消除,對生產造成很大的影響。下面就檢修過程中軸承的選擇和配合故障處理進行介紹交流,以提高電動機檢修質量,確保生產安全。
1、電動機軸承聲音異常
2003年3月7日,消防泵房220KW消防泵(P601/5)電動機運行過程中電動機前軸的聲音出現異常,聲音尖銳刺耳,尖銳的聲音不是由于電磁噪音引起的,同時也不是軸承缺少潤滑油軸承干磨的聲音,雜音持續周期約2分鐘,然后間隙為2分鐘,出現的頻率如下圖:聲音異常無法正常的工作。用測振儀(VM—63)測量軸承的幅值振動值為0.018mm,聲音異常時高頻干擾加速度值為55.2m/s2,有時甚至達到101m/s2 ,遠遠超過標準值28m/s2 。同時運行過程中,電動機的轉子出現一陣一陣的聲音,電動機的電流波動比較大。
該電動機為Y355—4,220KW,軸伸端采用深溝柱軸承N322承載,非負荷端采用深溝球軸承N322承載。由于軸伸端采用間隙配合,無法調整軸承的軸向定位尺寸。在檢修過程中發現內油蓋有稍微的磨損痕跡,但十分的不均勻;并且軸承有兩個深溝柱有損傷,測量軸承、端蓋和內外擋油小蓋的定位尺寸,經測量并計算:B=66.1mm,B1=50.0mm,L1=7.7mm,L2=7.6mm;
L=B—L1—L2—B1=66.1—7.7—7.6—50.1=0.7mm
其中:B——實際裝配時電動機的大端蓋尺寸
L1——外擋油環小蓋到大蓋止口
L2——內擋油環小蓋到大蓋止口
B1——軸承的寬度
L——軸承與端蓋間的間隙
經過計算軸承的允許間隙為0.7mm,當電動機的軸承溫度達到100攝氏度,軸承的膨脹值約0.9 mm,不能達到電動機正常運行的要求。
2、故障分析處理
經過多次更換深溝柱軸承,電動機的噪聲聲音不僅沒有消失,而且聲音的異常周期為4分鐘。軸承的異常聲音與電動機的金屬摩擦聲音相差極大,同時又不是電動機的軸電流泄漏狀況的聲音。根據軸承的特點進行分析:由于電動機原來采用NU型深溝柱軸承,允許電動機軸向的串動;軸承內圈兩側有擋邊,外圈無擋邊,因此允許一定范圍內機軸相對軸承作雙相軸承位移,可以承受機軸熱膨脹引起的長度變化,適合非定位軸承;同時軸承的間隙相對深溝球軸承來說比較偏大,但軸承的受力為線形,比深溝球軸承點受力好;同時電動機軸承運動時的軌跡不是一個圓形而是一個橢圓,運行時由于深溝柱(或深溝球)和滾道之間存在間隙,運行時受力的不同使得軌道成橢圓形,運行的剖面圖如右圖:從圖中可以知道,電動機運行時,軸承的受力主要是下部受力較大,同時深溝球運動的軌跡為橢圓形。對于深溝柱軸承其受力點為一條直線,在高速運轉的過程中,由于軸承的間隙,受力點就不是一條直線,而是形成拋物曲線的軌跡。更換為深溝球軸承后,由于軸承間隙較小,滾珠與滾道的接觸受力點始終為一點,并且運行軌跡的裕度小,因此運行的聲音平穩,不正常的聲音消失了。
根據軸承運動時的受力分析,帶動消防泵運行時主要受軸向方向的力作用,受到徑向上的力很少,且拖動的負載為平衡穩定的,不會時刻變化太大。而深溝柱軸承是允許在徑向的串動,因此將電動機的前軸承更換為深溝球軸承,軸承的間隙仍就為C3間隙,約0.04mm,可以滿足電動機運行的要求;同時根據軸承的膨脹會引起徑向的串動,在電動機內擋油環小蓋加一塊墊片,厚度約0.8mm,克服由于消防泵引起串動和軸承溫度高引起竄串動。
由于滾動體及滾道在微觀的狀態表面是粗糙不平的,相互接觸過程中也一定會發生一定的沖擊脈沖,但這種脈沖是高頻的,因而使用測振儀測量電動機運行的高頻干擾的參數值比標準的大,說明電動機軸承與滾道之間的接觸存在一定的問題。深溝柱軸承與滾道的接觸較多,因而高頻干擾的可能性大,產生的高頻干擾就大;而深溝球軸承與滾道的接觸是點,產生的高頻干擾就小,因而本電動機可以使用深溝球軸承代替深溝柱軸承,解決設備出現的異常現象。
通過將深溝柱軸承更換為深溝球軸承,電動機運行時軸承的噪音沒有再出現;同時電動機的振動平穩,振幅值為0.013mm,高頻干擾加速度值為2.8m/s2,帶負荷性能穩定,電動機的電流波動沒有較大的波動,電動機運行的聲音正常。通過長時間的運行,電動機的運行平穩,各項參數正常,達到更換軸承的效果。
3、結論
電動機軸承的選擇對于設備的正常運行是很重要的。在檢修過程中認真分析電動機的運行狀況,判斷產生故障的原因;同時分析設備的性質,通過科學的分析與計算,注意選擇質量和間隙好的軸承。對于出現的內外油蓋出現損傷的電動機,注意軸承的軸向配合尺寸,進行徹底的檢查調整,安裝時公差配合好,達到Z優的效果。經過長時間的運行,保證了設備的安全運行,在以后的設備檢修中起到很好的借鑒作用,同時也可以在其他設備中加以推廣。
參考文獻:
1.《石油化工廠設備檢修手冊》,分冊,中國石化出版社。
2.《電機故障診斷技術》,沈標正編著,機械工業出版社。
來源:《電機技術》