調(diào)整軸瓦底部墊塊,降低瓦溫前后偏差
2016-08-12浙江電科院 張寶
1 問題描述
某N330-17.75/540/540型亞臨界、一次中間再熱、三缸雙排汽、凝汽式汽輪機,首次沖轉(zhuǎn)時,發(fā)現(xiàn)5號、6號瓦溫度高且前后溫度偏差大,并與凝汽器真空變化關(guān)系密切,具體數(shù)值如下表。
某N330-17.75/540/540型亞臨界、一次中間再熱、三缸雙排汽、凝汽式汽輪機,首次沖轉(zhuǎn)時,發(fā)現(xiàn)5號、6號瓦溫度高且前后溫度偏差大,并與凝汽器真空變化關(guān)系密切,具體數(shù)值如下表。

2 問題分析
查閱機組低壓缸軸瓦現(xiàn)場裝配資料,5,6號軸瓦下墊鐵安裝、軸瓦標高均符合廠家標準要求,各軸瓦的間隙值也符合規(guī)范,軸瓦進、回油量處于正常范圍內(nèi),5,6號軸瓦瓦振、軸振均在3絲以下。
根據(jù)瓦溫與真空密切相關(guān)的事實,分析認為,造成軸承后瓦溫度高且前后端溫差大的主要原因是:低壓缸剛度不足,受真空影響,低壓缸的中心形成一個向下的撓度曲線,軸瓦前后載荷不均勻,示意如圖下。
查閱機組低壓缸軸瓦現(xiàn)場裝配資料,5,6號軸瓦下墊鐵安裝、軸瓦標高均符合廠家標準要求,各軸瓦的間隙值也符合規(guī)范,軸瓦進、回油量處于正常范圍內(nèi),5,6號軸瓦瓦振、軸振均在3絲以下。
根據(jù)瓦溫與真空密切相關(guān)的事實,分析認為,造成軸承后瓦溫度高且前后端溫差大的主要原因是:低壓缸剛度不足,受真空影響,低壓缸的中心形成一個向下的撓度曲線,軸瓦前后載荷不均勻,示意如圖下。

3 處理過程
調(diào)整6號軸瓦狀態(tài),將底部墊鐵取出,加工成帶有一定斜度的斜墊,爭取做到在機組正常真空狀態(tài)運行時,軸瓦傾斜成水平狀態(tài)。具體如下:
次:將墊塊加工成后側(cè)比前側(cè)小10絲的楔形塊,不改變軸瓦標高,然后按標準要求裝配。數(shù)據(jù)如下,效果不佳。
調(diào)整6號軸瓦狀態(tài),將底部墊鐵取出,加工成帶有一定斜度的斜墊,爭取做到在機組正常真空狀態(tài)運行時,軸瓦傾斜成水平狀態(tài)。具體如下:
次:將墊塊加工成后側(cè)比前側(cè)小10絲的楔形塊,不改變軸瓦標高,然后按標準要求裝配。數(shù)據(jù)如下,效果不佳。

第二次:不改變軸瓦標高,下部墊鐵由原來的10絲斜度加大為25絲(實際為24.5絲),結(jié)果如下,效果良好。

4 經(jīng)驗總結(jié)
第二次處理時,缸溫較高,采取以下措施節(jié)省了時間:
缸溫260℃下停潤滑油(按要求為150℃)、頂軸盤車系統(tǒng),不停密封油系統(tǒng),保持空氫側(cè)油箱高油位運行,維持當前氫壓密封氫氣不外泄,短時間內(nèi)對6號軸瓦潤滑油進油口加堵板,加堵工作結(jié)束后啟動各油系統(tǒng),手動盤車180度,靜止轉(zhuǎn)子,確保汽輪機組轉(zhuǎn)子不產(chǎn)生彎曲現(xiàn)象。然后再進行6瓦缺陷處理工作。經(jīng)實踐證明,停潤滑油系統(tǒng)切斷密封油供油油源,關(guān)閉氫側(cè)密封油箱自動、手動補排油閥門,靠密封油自身油量可以保證30min內(nèi)密封效果良好,這樣就可以免除發(fā)電機排氫并同時進行6瓦消缺工作,為機組缺陷處理爭取了寶貴時間。
第二次處理時,缸溫較高,采取以下措施節(jié)省了時間:
缸溫260℃下停潤滑油(按要求為150℃)、頂軸盤車系統(tǒng),不停密封油系統(tǒng),保持空氫側(cè)油箱高油位運行,維持當前氫壓密封氫氣不外泄,短時間內(nèi)對6號軸瓦潤滑油進油口加堵板,加堵工作結(jié)束后啟動各油系統(tǒng),手動盤車180度,靜止轉(zhuǎn)子,確保汽輪機組轉(zhuǎn)子不產(chǎn)生彎曲現(xiàn)象。然后再進行6瓦缺陷處理工作。經(jīng)實踐證明,停潤滑油系統(tǒng)切斷密封油供油油源,關(guān)閉氫側(cè)密封油箱自動、手動補排油閥門,靠密封油自身油量可以保證30min內(nèi)密封效果良好,這樣就可以免除發(fā)電機排氫并同時進行6瓦消缺工作,為機組缺陷處理爭取了寶貴時間。
來源:《電力安全生產(chǎn)信息匯編》(2015年第7期)