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大功率中速柴油機曲軸箱油霧爆炸分析

2022-04-24

王海洋

(昆山調峰電力有限公司)

導讀:

由油霧引起的柴油機曲軸箱爆炸,即使不考慮人身傷害,也會造成嚴重的經濟后果。

通常油霧由主軸瓦、連桿大端軸瓦燒傷引起,隨著柴油機氣缸內噴壓、爆壓不斷提高,也開始出現活塞組件疲勞破壞導致更嚴重的曲軸箱爆炸,結果不僅要更換活塞總成、氣缸套,甚至要更換曲軸。

由此可見,安裝油霧探測自動保護裝置,并在日常柴油機中修、大修時對重負荷運動件探傷檢測就顯得特別重要。

以下是某大功率柴油機電站主機曲軸箱油霧爆炸事故分析。

一、相關參數

該柴油機為MAK8M601C、四沖程、8缸直列式、缸徑580mm、沖程600mm、燃重油。

1、運行參數

額定功率9800kW,額定轉速428(r/min),平均有效壓力2.23MPa,Z高燃燒壓力 16MPa,壓縮比13.15,每天按95%額定功率全自動程控連續運行12至15h,累計運行1.6萬h。

2、維護保養

按MAK維修手冊,在MAK工程師指導下,周期性完成3000h保養、6000h中修、9000h保養、1.2萬 h大修、1.5萬h保養項目。

3、爆炸相關部件

曲軸箱防爆閥為自動閉合阻燃式、0.02MPa開啟、賀爾碧格產;活塞總成德國KS公司產;活塞銷材質為低碳合金鋼、表面滲碳淬火、外徑 240mm、內孔80mm、長490mm、重156kg;活塞群材質為鑄造鋁合金;氣缸套材質為合金鑄鐵、內孔表面軟氮化處理。

二、故障經過

1、故障現象

3號機進入16000h運行時段后,某日開機運行數小時各參數正常,負荷平穩,至12:54時曲軸箱突然發生爆炸,機側黑煙滾滾,機工馬上按下緊急停機手柄,再手動起動電動滑油泵、淡水泵,防止柴油機部件過熱 ,此刻發現滑油自動反沖洗濾器超頻次動作反沖,暗示滑油系統不明顆粒物過量。

經保險公司許可,打開機體防爆門檢查,發現1缸嚴重拉缸,氣缸套下方四周、油底殼布滿鋁合金顆粒。

2、 1缸部件損壞程度

(1)活塞頂

各環槽很干凈、沒有積炭,但拉缸時受熔著金屬擠壓,環槽嚴重變形,鍍 鉻層脫落,活塞環在槽內卡死不能動,切斷后敲出。

(2)活塞裙

外圓80%以上面積出現熱熔性粘著深度(1~3mm)磨損且磨痕與氣缸套中心線平行,活塞銷座孔被活塞銷斷口軋壓變形。

(3)活塞銷

在活塞裙內卡死、無法轉動,兩端止動卡簧變形無法拆卸,Z后破壞活塞裙才取出,活塞銷開放式折斷成兩截銷內孔有一處面積8mm×50mm滲碳表層脫落 (平行于銷中心線),其平行立面斷口處有一深30mm寬 50mm邊緣分明的疲勞磨損亮帶,由此亮帶沿軸向展伸出整個不規則大斷面。

(4)氣缸套

內孔表面粘附有大量的鋁合金熔化皮,與孔鑄鐵表面呈膠著狀態,手工無法剝離,送專業缸套廠珩磨后,內孔橢圓度達0.6mm(應<0.3mm)。無法修復。

(5)連桿總成小端襯套

Miba產三金屬軸瓦,經活塞銷斷口切擠,表面鉛鍍層與鎳柵完全破壞,銅鉛合金底層完全呈現并深損,參照Miba公司軸瓦比較 圖譜,不能使用,后通過鋸開取下再浸液氮冷裝新襯套。

三、故障原因分析

1、 現象分析

柴油機在95%額定負荷(單缸1160kW)運行 ,活塞銷突然折斷,其斷口軋入連桿小端襯套及活塞裙銷座孔,兩端也被卡簧卡住,無法轉動,致使活塞無法在上下往復運動中 自由擺動,其裙部下緣與缸套內孔由柔性 面接觸變成剛性線接觸,過大的表面接觸應力破壞了氣缸油膜而產生干磨損。

摩擦熱會合下竄的高溫燃氣,很快使活塞裙部鋁合金固熔并剝落,熔著部位又被沒有停止的上下運動撕裂,產生磨粒 (小顆粒由自動濾器反沖去分油機分離,大顆粒后由機工進曲軸箱從油底殼清出)成為加劇表面磨損的磨料。

磨料在運動中堵塞了4只氣缸油出油孔,經磨料的堆積、過熱、擠壓 ,又造成活塞環槽變形,所有活塞環在槽中卡死無法回縮和張開,氣缸套也因熱變形、內孔橢圓度 由 0.1mm增大至 0.6mm,氣缸下部氣封徹底破壞,高溫高壓燃氣直接下沖進入曲軸箱與滑油油霧混合 (滑油氣化溫度約200℃,閃點 270~350℃),油霧濃度達到可燃混合比即發生爆炸。

2、原因分析

柴油機運行中活塞銷突然折斷引發曲軸箱爆炸可以認定。

但制造商認為活塞銷折斷是使用方運行方式不當、過載引起,但我方認為與部件材質有關。

理論依據如下:

(1)材質與金相組織

大功率柴油機活塞銷一般由低碳合金鋼鍛制后加工,表面滲碳淬火后精磨至0.2μm的粗糙度,滲碳層一般是1~2mm厚的馬氏體組織。

如碳含量過高,滲碳層易出現大量塊狀、網狀碳化物,使脆性增加,容易在氣缸正常燃燒壓力沖擊下剝落,而滲碳層過薄易引起表面疲勞剝落。

(2)設計應力

按設計理論及應力場分析。

活塞銷負載時所受Z大壓應力與拉應力均在內孔表面的不同點上,故損壞一般自內孔 表面開始。然后沿內孔的長度方向發展產生裂紋(可觀察斷銷內孔表面的脫落層)。

(3)可靠性及壽命

按制造商使用說明書,活塞組件大修期3萬 h(累計運行時間未達3萬小時可不拆檢)、經濟壽命6~7.2萬h,此次活塞銷運行1.6萬 h就發生折斷,失效期大大提前,不正常。

四、防范措施

(1)定期拆檢活塞銷。

按MAK維修手冊,活塞銷檢查屬不定期項 目,為防同類事故再發生,公司主動對三臺機組所有活塞銷進行拆檢。

發現1號機3缸、7缸活塞銷內孔有肉眼可見縱向裂紋,先著色探傷確認,后超聲波探傷 ,裂紋長120mm、深50mm,如繼續使用 ,還會發生二次曲軸箱爆炸。

據此,公司自行規定:每逢柴油機周期性6000h中修、12000h大修,必須拆解活塞組件、對所有活塞銷表面進行探傷檢查。

(2)安裝油霧探側報警裝置。

每臺機安裝德國SCHAller產VN115/93型油霧探測器,在運行中監測曲軸箱內油霧濃度,在部件嚴重損壞之前自動報警觸發停機避免機損事故。

(3)加裝主軸瓦溫度監視。

五、結論

因三臺機氣缸總數24只,運行1.6~1.8萬小時,就有3只活塞銷(一只已折斷)出現裂紋,德國KS公司一個批次產品失效率達12.5%,實屬少見。

經MAK公司與我司認可,有裂紋未斷開的1號機活塞送往船業公認權威檢測機構“新加坡動力科技有限公司”,解剖進行金相、晶狀組織檢測。

測鑒定結論如下:活塞銷由于疲勞斷裂損壞,主要原因是內孔硬化層下有一簇氧化雜質;活塞銷鉻含量、硬度、硬化深度不符合標準,晶狀圖顯示有帶狀及不規則簇狀鐵素體,導致材質物理及化學性質不均勻,降低抗疲勞強度。

據此結論,MAK公司改用德國MAHLE(馬勒)公司活塞總成,并優惠供我司一套活塞總成、兩只活塞銷、一只氣缸套,保證機組繼續安全運行。

(來源:柴油機)