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5000t/d窯大齒圈擋油板脫落應急處理

2020-07-13
褚衍朋 張偉 孫培敬
(山東泉興水泥有限公司0
某公司3號回轉窯規格為Φ4.8m×74m,設計日產5000t熟料,三檔支撐,斜度3.5%,帶液壓擋輪。由于回轉窯長期在高溫狀態下運行,各煅燒區域溫度不一,容易造成回轉窯筒體彎曲變形,導致齒圈磨損和齒頂間隙不均勻,大小齒輪接觸面不平行,引發齒圈振動。
一、問題分析
2015年11月初大齒圈處振動較以往明顯增大,軸承座水平振動值8~12mm/s,暫時監護運行。此后軸承座振動值仍有上升趨勢,Z高振幅達到20mm/s。為此將投料量由390t/h降至300t/h,窯速由3.9r/min降至3.5r/min,控制大齒圈(55±5)m范圍的窯筒體溫度<300℃,振動值降至16mm/s。
由于齒圈振動大,引起窯主減速機側擋油板固定螺栓松動,脫落近1/4圈,回轉窯旋轉時帶動擋油板左右擺動,使潤滑油灑落在窯筒體、地面、齒圈罩上,造成用油量增加。當油濺落在筒體上時,因筒體高溫引起冒煙,影響環境衛生,還存在安全隱患。
二、解決方案
2.1方案一
使用J507焊條烘干使用,將擋油板與齒圈邊緣焊接在一起。投料后,擋油板與齒圈雖然焊接在一起,由于齒圈振動未解決;48h后,部分焊縫出現裂紋,擋油板開始松動;72h后全部脫焊。
2.2方案二
再次停窯加固,在次未焊接部分進行第二次焊接,同時增加橫向加固筋板。投料生產后,僅使用5d又開始出現裂紋。
2.3方案三
2.3.1前期準備工作
(1)大齒圈直徑為7343.62mm,根據半徑尺寸,卷制長3000mm寬230mm厚5mm的圓弧鋼板,均分為10段。
(2)準備長500mm寬300mm厚16mm鋼板10塊。
(3)根據齒圈輪輻孔的空缺,對應在16mm鋼板上割兩個Φ22mm的孔,每兩塊鋼板能配合M20螺栓固定使用。
(4)將一塊16mm厚的鋼板立焊在5mm的弧板上,另一塊16mm鋼板用于加緊固定在齒輪輪輻上。
(5)準備2臺電焊機、M20×200螺栓(全絲、雙螺母)、平墊、長200mm厚5mm高30mm的L形鋼板10塊、50mm×40mm×5mm鐵塊10個(也可適當多備),提前在齒圈兩側筒體周圍做好隔熱,防止施工時燙傷。
2.3.2現場施工
兩人一組,兩組同時施工,齒圈一側將500mm×300mm×16mm與300mm×230mm×5mm的弧板焊接在一起。另一側負責裝夾板緊固螺絲,共焊接5組。緊固后將擋油板與弧板用L形鋼板橫向焊接在一起,再用50mm×40mm×5mm鋼板縱向加固。施工時要特別注意清理擋油板周圍油污,防止焊接時火花引起齒圈上油污燃燒;為確保安全,也要準備滅火器、消防水、生料粉等滅火器材。由于準備充分,措施得當,施工時間控制在5h以內,現場照片見圖1。
圖1 施工完成后現場照片
三、施工效果
采用方案三加固處理后,焊接處再沒有開焊,擋油板固定螺栓也沒有脫落和繼續擴展,連續運轉近兩個月,直到年底檢修,將擋油板重新整理復位。
來源:《水泥》2017年11期