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生料磨主減速機故障原因及解決措施

2020-05-01
王明萬
(保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司)
我公司3 000 t/d熟料生產線配套MLS3726立磨,立磨配用國內知名品牌減速機,2011年11月29日16:45左右,正常生產中主電機電流突然從166.94 A下降到53 A,現場反應高速軸正常運轉但磨盤無輸出。立即停機檢查,采用加固方案生產臨時備件支撐生產,臨時備件使用期間先后兩次(2012年1月23日、7月24日)發生故障導致多次解體維修,現將次事故原因及后續措施進行介紹,僅供參考。
1 故障檢查
1.1 停機檢查
辦理停機斷電掛牌手續后,人員進入磨內檢查磨盤連接螺栓,同時打開減速機檢查孔對減速箱進行檢查。經檢查,磨盤輸出法蘭螺栓防松完好,上部檢查未見異常,隨后將檢查重點轉移到減速機內部。17點25分左右,通過數碼相機采取特殊手段伸到減速機內部拍照后查看圖片,發現二級齒輪副與行星減速連接齒套已經具有明細裂紋及損壞跡象,至此,初步判斷二級齒輪副與行星減速連接的三件套損壞。
1.2 開箱檢查
(1)三件套損壞(外齒套已斷裂為兩體,下花鍵全部損壞,鼓行中間齒斷一齒)。從外齒套斷口來看,外齒套首先從下口開始出現裂紋,外齒套上口與鼓行中間齒配合段在本次事故中瞬間一次性斷裂。 
(2)高速軸Z外端軸承鎖緊止動片安裝時遺漏,鎖緊螺母松動導致高速軸軸系軸向竄動,竄動量達0.95 mm,已經嚴重威脅螺旋散齒輪副的安全運行,所幸未造成螺旋齒輪副損傷。
2 造成事故的主要原因
(1)由于高速軸軸承鎖緊止動片在安裝時遺漏,鎖緊螺母松動導致高速軸軸系軸向竄動大幅度增加,從而使減速箱內部嚙合齒輪副所受沖擊加大,二級軸輸出花鍵與外齒套配合擺動量增加,導致外齒套下口超過疲勞極限后產生裂紋,當裂紋發展到一定程度后整體強度不足,一次性裂為兩體,外齒套碎裂的瞬間造成鼓行中間齒斷裂。
(2)我公司回轉窯設計規模為3 000 t/d,由于回轉窯系統產能發揮較好,長期維持在3 600~3 800 t/d產量生產,導致磨機必須大幅度超產運行才能滿足窯系統投料需要,生料磨長期被動超負荷運行,導致三件套疲勞損壞。
(3)三件套由于設計強度、材料無法滿足超負荷生產,外齒套下口易疲勞而產生裂紋,當裂紋發展到一定程度后整體強度不足,一次性裂為兩體,外齒套碎裂的瞬間造成鼓行中間齒斷齒。
(4)帶負荷啟動。每次故障停機后均屬帶負荷啟動,加速了外齒套疲勞損壞的進度。
(5)日常檢查不到位。由于減速機內部空間十分狹小,在減速機未解體的情況下無法進行日常檢查。
3 整機備件改進方案
(1)提高輸入軸功率,將輸入軸功率從2 500 kW提高到2 800 kW進行設計,輸入轉速、速比,外部安裝連接尺寸不變。
(2)三件套內外齒分度圓在原尺寸基礎上加大15%及以上,內外齒套、齒寬在原尺寸基礎上加大15%及以上,增加外齒套外徑從而改善外齒套強度,在三件套相應尺寸加強后,按加強后的三件套尺寸匹配其它尺寸。
(3)加大行星架軸承型號(軸承內徑增加80以上),提高軸承承載能力,按照重新核定的軸承型號重新匹配行星架。 
(4)妥善處理軸承選型、潤滑冷卻通道設計及密封設計,要求合理分配潤滑油量,從而降低高速軸滾動軸承溫度,采用機械式密封加進口高質量密封圈解決漏油問題。
(5)要求重點解決減速機內中間支撐隔板的定位準確性及永久性問題,確保各級齒輪嚙合的穩定性。
(6)減速機內部所有軸承必須為原裝進口SKF軸承(不得在國內生產),安裝前由我方檢驗進口報關相關證件后方可組裝。 
(7)要求改進行星架輸出上部端蓋密封結構,改為止口加O形圈密封,并適當加大O形圈密封規格。
4 舊機返廠整機大修方案
2012年11月,經過改進的新減速機到貨后在大修期間進行了更換,同時將舊減速機進行返廠大修,維修方案如下:
(1)整機解體,對箱體自身尺寸進行檢測,超差尺寸加工修正。
(2)箱體內部各軸承孔安裝尺寸檢測,超差尺寸加工修正。
(3)箱體內各鉸制孔按照重新安裝后的位置重新配鉆、配銷。 
(4)各齒輪副檢查、局部劃痕精磨檢測。
(5)二級齒輪副齒輪軸更換(對方公司賠償我公司一件更換)。
(6)二級齒輪副大齒輪修磨后調面使用。 
(7)行星輪、太陽輪、外齒圈齒面檢查,局部劃痕精磨檢測。
(8)整機所有軸承更換(SKF)。 
(9)各間隙調整、修正達標。
(10)輸出法蘭密封改造、密封環止口重新設計加工。 
(11)推力瓦油管更換,箱體外部高壓油管重新配置。
(12)推力瓦巴士和金結合強度、巴士和金厚度檢查,對不達標的推力瓦進行更換,對各推力瓦瓦面檢查修磨。
(13)零星輔助項目檢測、檢修。
(14)整機檢測、調試并出具報告。 
要求:各項目全部按廠家Z新制造標準進行檢測、維修及調整,整機維修調試結束出具書面報告,現場監制核實后進行組裝。
5 結束語
水泥生產線大型減速機故障屢見不鮮,因大型減速機備件價格相對較高,大多數使用單位均無備件,設備生產單位也很少能夠找到合適的救急備件,大型減速機一旦出現問題將給生產造成重大影響。鑒于以上情況,使用單位設備管理人員必須時刻高度警惕大型減速機使用、維護、備件申報各個環節工作,生產正常時期高度關注負荷控制問題,杜絕野蠻超產,每次停機必須對輸入、輸出及箱體內部各個細節進行詳細檢查,重點檢查齒輪嚙合、潤滑、緊固件、定位件工作是否正常,同時合理申報備件,對多發性故障要及時與設備生產單位對接,進行改善性維修,確保大型減速機運行穩定。
本文來源于《新世紀水泥導報》