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高爐下密封閥軸頭密封的改進

2020-03-05
劉文賢 郭永強 黃坤 蔣俊策
(安鋼煉鐵廠)
摘 要:不休風對高爐下密閥驅動軸軸頭密封進行處理,在原密封的基礎上,另加裝一對半圓附加壓蓋加硅膠圈的方式進行密封,并用螺栓壓緊壓蓋,使潤滑脂充滿密封腔,密封圈膨脹,密封唇和軸頸貼合更好,密封效果良好。

關鍵詞:不休風;密封;軸頭;改進

0 現狀

煉鐵廠7#高爐爐頂下密閥驅動軸軸頭密封多次發生煤氣吹損現象,極易造成高爐休風。由于下密閥的密封工況惡劣,長期處于高溫、高壓煤氣、粉塵的環境中,往復轉動摩擦,密封圈容易磨損、老化,而且維修空間狹小。常規檢修更換整套密封需要高爐休風4小時,給高爐生產造成較大的經濟損失。經過技術人員分析討論,決定對下密軸頭跑煤氣進行不休風處理。
 
1、改進原理

下密封閥軸頭密封結構如圖1所示,由殼體、壓蓋、組合密封圈、支撐環組成。由于密封圈磨損、老化造成密封唇邊和軸間隙增大而失效。如果不休風直接拆卸壓蓋,爐內高溫、高壓煤氣就會將舊密封吹出,新密封圈也無法安裝。于是我們決定在原密封的基礎上,另加裝一對半圓附加壓蓋加硅膠圈的方式進行密封。
 
2、具體實施步驟

(1)如圖1加工兩個半圓型附加壓蓋7 合在一起,其內徑比軸的直徑大1mm,并把附加壓蓋內側加工8×8 的倒角;

(2)準備好施工工具和φ10mm 硅膠圈等材料,戴好呼吸機把原密封壓板上的4 條M10×30 螺栓先卸下緊臨的兩條;

(3)把直徑為10mm 的硅膠條單根繞在軸上貼緊,然后用加工好的一個半圓壓板倒角向里壓住并換裝成M10×50 的螺栓壓緊;

(4)把另外兩條M10×30 螺栓卸下,把硅膠條接頭切成45°斜面粘牢,形成一個硅膠圈;

(5)把另一個加工好的半圓壓板倒角向里扣在軸上壓住硅膠圈,用M10×50 的螺栓壓緊;

(6)壓入潤滑脂。使潤滑脂充滿密封腔,密封圈膨脹,密封唇和軸頸貼合更好,密封效果良好。

3 經濟效益分析

常規處理高爐需要休風4h。 每小時6批料,每批料產9.8t鐵計算,則每次處理增鐵:9.8×6×4=235.2t,根據市場行情,每噸鐵創造效益約500元計算,則每次處理創造經濟效益:235.2×500=117 600 元,按每年使用該項技術5次計算,年可節約成本:117 600×5=58.8 萬元。

參考文獻:

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[2] 林萬明,宋秀安.高爐煉鐵生產工藝[M].北京:化學工業出 版社,2010.

[3] 魏壽昆.冶金過程熱力學[M].北京:北京科學出版社,2010.

[4] 梁中渝.煉鐵學[M].北京:冶金工業出版社,2009.

[5] 時 彥林.冶煉設備維護與檢修[M].北 京 :冶金工業出版社,2005.

[6] 肖開學.實用設備潤滑與密封技術問答[M].北京:機械工業出版社,2001.

[7] 中國冶金設備總公司.現代大型高爐設備及制造技術[M].北京:冶金工業出版社
來源:《液壓氣動與密封》 2014年