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迷宮壓縮機彈性聯軸器螺栓斷裂原因分析

2019-12-19
張士永1 馬靜1 沈德英2 李笑巖3
(1.沈陽遠大壓縮機股份有限公司;2.華晨寶馬汽車有限公司;3.沈陽鼓風機集團股份有限公司)
  摘 要:為了消除安全隱患,提高壓縮機設備的安全性、可靠性和經濟性,針對2臺大型迷宮壓縮機的聯軸器螺栓斷裂原因進行了深入細致的分析,找到事故發生的原因,與聯軸器配套商交流,優化聯軸器結構,更換后的聯軸器在現場使用情況良好,保證了壓縮機在額定工況下長期運行的要求。
  關鍵詞:迷宮壓縮機;彈性聯軸器;螺栓斷裂
  1 引言
  公司的2臺大型迷宮壓縮機,于1月份投入運轉,在額定工況下運行不足一周,A、B2臺機組先后出現彈性聯軸器螺栓斷裂機械事故,并且事故現象基本一致。配套的國內聯軸器廠商對聯軸器結構進行改進后,壓縮機在額定工況下運行僅3天,A、B機組的聯軸器螺栓又出現斷裂機械事故,嚴重影響了用戶的正常生產進度,造成了較大的經濟損失。為了避免類似事故再次發生,提高壓縮機設備的安全性、可靠性和經濟性,公司專門對該2臺迷宮壓縮機配套的彈性聯軸器螺栓斷裂的原因進行了分析。
  2 事故現場螺栓斷裂情況
  本次發生機械事故的配套聯軸器的結構如圖1所示。
  A、B機聯軸器螺栓的2次斷裂情況基本一致,現場聯軸器的損壞情況如圖2所示。
  3 聯軸器螺栓的受力分析
  螺栓個數Z=10,起作用為10/2=5,螺栓分布圓直徑為ф495mm,螺栓直徑為doф=40mm,螺栓材質為35CrMo,調質處理,圖3為螺栓的理論受力圖。
  根據螺栓的材料特性,螺栓的力學性能如下:
  根據壓縮機正常工作時聯軸器的實際受力情況,采用專業軟件,對聯軸器的螺栓進行有限元結構應力分析,分析結果如圖4所示。由圖4可以看出,螺栓的應力Z大值同樣發生在膜片剪切處,但是剪應力的Z大值為139.39MPa,高于理論值,這是因為在有限元結構分析中,考慮了聯軸器工作時的實際情況,定義了各部件之間的連接關系,給定了摩擦系數等,更符合聯軸器實際受力條件,所以分析值大于理論值,這結果是與理論分析相吻合的。
  綜合以上結果可以看出,聯軸器工作時候的安全系數僅為1.5左右,安全系數過低。
  4 事故原因分析
  根據上述計算,聯軸器螺栓的安全系數過低,是螺栓斷裂的一個原因。經過對現場聯軸器損壞情況深入仔細的分析,分析螺栓斷裂的原因如下:
  (1)聯軸器螺栓與法蘭及膜片上螺栓孔配合
  間隙過大,且大小不均勻,如圖5所示,帶載后節點產生較大位移,進而導致膜片發生失穩屈曲變形,傳動扭矩過程中膜片沒有很好地發揮作用。
  (2)膜片定位套孔均有明顯不完整的修整加工痕跡,粗糙度25以上,見圖6所示。定位套孔過于粗糙,對聯軸器螺栓表面咬合破壞明顯,誘發螺栓多源疲勞斷裂,且螺栓定位表面沒有采取防腐措施。聯軸器廠家配發的新螺栓,定位表面已能清晰看見銹跡,見圖7所示。

  (3)聯軸器的中間節與定位套配合的5處螺栓孔周圍表面全部有明顯的圓周向的轉動咬合痕跡,表明壓緊定位套有松動的情況,在聯軸器正常工作時候,定位套有明顯地轉動的現象,緊固力矩不夠,見圖8所示。
  (4)螺栓的防松墊片采用的是開口彈簧墊片,此設計不符合API671第8.10.3條的規定。
  5 結語
  2臺大型迷宮壓縮機由于聯軸器螺栓的先后斷裂,使機組不能長周期的運行,影響正常生產,造成經濟損失。經過深入細致的分析,安全系數低、零部件加工質量差、結構不合理是此次聯軸器螺栓斷裂的主要原因。經過和聯軸器廠家的仔細交流,更換了經過結構優化后的聯軸器在現場使用情況良好,保證了壓縮機在額定工況下長期運行的要求。
來源:《壓縮機技術》2016年01期