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開(kāi)箱機(jī)滾珠絲杠鎖緊裝置故障分析與改進(jìn)

2019-12-20
李偉 徐明
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青島卷煙廠,山東青島 266011)
  摘 要:片煙開(kāi)箱是煙草制絲生產(chǎn)的道工序,開(kāi)箱機(jī)中的滾珠絲杠用于煙箱的夾緊與松開(kāi)。在運(yùn)行過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)生滾珠絲杠鎖緊螺母的松動(dòng),造成滾珠絲杠運(yùn)行卡滯。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查,發(fā)現(xiàn)鎖緊螺母的止動(dòng)墊圈發(fā)生了損壞。通過(guò)對(duì)滾珠絲杠鎖緊裝置的受力分析以及有限元仿真模擬,找到了造成止動(dòng)墊圈損壞的原因。并采取增加墊片的方式來(lái)改善止動(dòng)墊圈的受力情況,取做到了良好的效果,故障率做到以大幅度降低。
  關(guān)鍵詞:滾珠絲杠;故障分析;受力分析;有限元
  制絲生產(chǎn)線上,拆開(kāi)箱機(jī)煙箱夾緊滾珠絲杠在夾緊煙箱垂直輸送過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)滾珠絲杠運(yùn)行緩慢、卡滯,甚至造成伺服電機(jī)過(guò)流觸發(fā)自動(dòng)保護(hù)停止輸出,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。跟蹤設(shè)備安裝三年以來(lái)的運(yùn)行情況,歷史同類故障頻次呈逐年上升趨勢(shì)。
  1 故障分析
  滾珠絲杠和滾動(dòng)軸承其裝配精度與裝配質(zhì)量在很大程度上決定于絲杠副系統(tǒng)的剛性和定位精度以及軸承的旋轉(zhuǎn)精度和剛度,并直接影響設(shè)備的運(yùn)行精度。滾動(dòng)軸承采用角接觸型軸承,在使用時(shí)必須對(duì)其施加合適的預(yù)加負(fù)荷消除軸承間隙。[1]如果預(yù)加負(fù)荷過(guò)低,主軸的旋轉(zhuǎn)精度低、剛度差,易發(fā)熱和產(chǎn)生振動(dòng)、噪聲,甚至無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。預(yù)加負(fù)荷過(guò)高,不但剛度增加不了,而且由于軸承的磨損力矩增大,容易發(fā)熱,直接導(dǎo)致軸承的壽命降低。因此選擇合適的預(yù)加負(fù)荷是十分重要的。
對(duì)滾珠絲杠組件進(jìn)行拆卸檢修,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠鎖緊螺母止動(dòng)墊圈內(nèi)耳均出現(xiàn)不同程度的損壞現(xiàn)象。止動(dòng)墊圈內(nèi)耳損壞導(dǎo)致螺母鎖緊失效,無(wú)法保證對(duì)軸承施加合適的預(yù)加負(fù)荷。
  (1)止動(dòng)墊圈安裝方法及原理分析。
  圓螺母用止動(dòng)墊圈又稱止退墊圈,俗名王八墊,是一種防止圓螺母松動(dòng)的墊圈,用于對(duì)滾動(dòng)軸承進(jìn)行預(yù)緊,防止松動(dòng)。
  (2)螺紋開(kāi)槽分析。
  滾動(dòng)軸承用的圓形螺母止動(dòng)墊圈在螺紋上開(kāi)槽是有要求的,首先圓形螺母和圓形螺母止動(dòng)墊圈,開(kāi)槽要根據(jù)止動(dòng)墊圈的尺寸要求來(lái)開(kāi)。如果開(kāi)深了,圓形止動(dòng)墊圈與圓形螺母連接就不牢靠,容易造成連接不牢靠易滑落,如果開(kāi)淺了,圓形止動(dòng)墊圈易滑出螺紋上的槽。對(duì)于圓形止動(dòng)墊圈和圓形螺母及螺紋上槽的固定后產(chǎn)生的滑落,會(huì)造成軸承不能正常平穩(wěn)運(yùn)行和間隙過(guò)大。
  (3)滾珠絲杠安裝尺寸分析。
  對(duì)滾珠絲杠總成拆卸發(fā)現(xiàn):軸頭螺紋退刀槽過(guò)長(zhǎng),底座軸承安裝到位后,螺紋與軸承內(nèi)圈距離L1等于3.8mm,而止動(dòng)墊圈內(nèi)耳高度L2等于5mm;故插入螺紋槽內(nèi)長(zhǎng)度:△L等于L2-L1等于1.2mm。
  2 受力分析
  (1)止動(dòng)墊圈內(nèi)耳受力計(jì)算。
  止動(dòng)墊圈起到防止鎖緊圓螺母松動(dòng)的作用,以便保持滾珠絲杠有一定的預(yù)緊力。止動(dòng)墊圈內(nèi)耳受到滾珠絲杠轉(zhuǎn)矩以及軸向力產(chǎn)生的沖擊載荷作用。
  滾珠絲杠采用富士電機(jī)。額定功率7500瓦,額定轉(zhuǎn)速3000r/min。因此,電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩:
  Ta等于9550*P/n等于9550*7.5/3000N·m等于23.9N·m
  作用在內(nèi)耳上的力:F1等于Ta/r等于1591.7N
  式中:r:絲杠軸頭半徑,r等于15mm
  滾珠絲杠軸向負(fù)載:Fa等于Ta*2*3.14*n1/l等于28517.5N
  式中:n1:滾珠絲杠的傳動(dòng)效率,取0.95
  L:滾珠絲杠導(dǎo)程,l等于5mm;
  因此,作用在內(nèi)耳上的力:F等于F1+μFa等于10147N
  式中:μ:摩擦系數(shù),μ等于0.3
  (2)止動(dòng)墊圈內(nèi)耳受力云圖。
  我們對(duì)止動(dòng)墊圈的三維模型進(jìn)行有限元分析,使用Solid Works軟件中的simulation插件進(jìn)行靜應(yīng)力分析。止動(dòng)墊圈材料選擇為不銹鋼,將止動(dòng)墊圈與滾動(dòng)軸承的接觸面設(shè)為固定表面,外部載荷施F:10147N施加在止動(dòng)墊圈內(nèi)耳上,做到到止動(dòng)墊圈內(nèi)耳的應(yīng)力云圖,[2]如下所示:
 
  其中,Z大變形量達(dá)到了1.383mm,而止動(dòng)墊圈內(nèi)耳插入溝槽長(zhǎng)度僅為1.2mm,已經(jīng)脫開(kāi)了軸頭螺紋槽,不能保證可靠連接。在升降運(yùn)動(dòng)載荷作用下產(chǎn)生變形,造成損壞,導(dǎo)致螺母松動(dòng),軸承間隙增大,絲杠副系統(tǒng)剛性和定位精度及軸承的旋轉(zhuǎn)精度和剛度做到不到保障。
  3 改進(jìn)措施
  加工制作補(bǔ)償墊片(如圖2),內(nèi)孔直徑Φ等于35mm(與軸承內(nèi)圈尺寸相等);外圓直徑Φ等于45mm;厚度D等于4mm(D>L1);將補(bǔ)償墊片安裝于止動(dòng)墊圈下部,使做到止動(dòng)墊圈止動(dòng)內(nèi)耳在螺母緊固后能完全插入螺紋槽內(nèi),滿足止動(dòng)墊圈安裝使用要求,保證軸承鎖緊可靠。
  通過(guò)仿真,止動(dòng)墊圈的Z大變形量為0.5469mm。不會(huì)造成止動(dòng)墊圈從螺紋槽內(nèi)脫出。能夠保持圓螺母緊固,保證絲杠的預(yù)緊力。
  4 結(jié)果
  本文對(duì)開(kāi)箱機(jī)滾珠絲杠的鎖緊