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60粒軸承中的鋼球裂成分了兩半,是材質缺陷還是熱處理出現了問題?

2019-10-25
梁華,程彬,馬爽
(洛陽軸研科技股份有限公司)
  鋼球是球軸承中承載載荷的滾動體,是球軸承中Z重要的零件之一,其加工過程相當復雜,從冷鐓(或熱軋、鍛)球坯到Z后的清洗包裝,設及到諸多的加工工序,而每道加工工序都會對球的內在和表面質量產生較大的影響。鋼球的制造質量會直接影響到軸承的使用壽命,因而是極其重要的[1]。鋼球因材料冶金缺陷導致軸承失效的案例屢見不鮮,分析難度也不大,但對于小尺寸鋼球開裂,尤其是內在冶金缺陷導致的開裂,由于難于通過熱酸洗定位材料軋制方向,故分析難度就會增大。本文采用金相、硬度檢測、宏觀及微觀觀察分析的方法,廣開思路,對鋼球產生開裂的原因進行了分析。
  某公司送檢成品鋼球5粒(斷裂成半粒的鋼球),材料為GCr15軸承鋼,加工工藝過程如下:φ6.0mm熱軋盤圓(連鑄)→球化退火后冷拔成φ4.5mm→去應力退火后冷拔成φ3.2mm→去應力退火后冷拔成φ2.5mm→冷鐓成鋼球→冷、熱加工成φ2.36mm成品鋼球。該批次鋼球共300萬粒,用戶在使用過程中發現約60粒開裂成兩半,要求對鋼球發生開裂的原因進行分析。
  1.觀察與分析
  (1)宏觀形貌
  送檢的5個半粒鋼球斷口的中心部位材料均呈現為線狀分布,邊緣光亮且凹凸不平,具有明顯的擠壓、磨損痕跡,其形貌見圖1。
  (2)斷口的微觀形貌觀察與分析
  為了更詳細地觀察缺陷形貌,任取半粒鋼球放置在JSM-6380LV掃描電子顯微鏡下變倍觀察斷口形貌,結果表明:鋼球中心部位約五分之三斷口呈現為深淺不一平行的條帶狀,形貌自然、疏松,其余部位主要呈現為擠壓、磨損狀態,局部為瓷狀斷裂面,斷口的微觀形貌見圖2~圖5。采用EDS7582能譜儀對條帶處的多處部位進行微區成分分析,發現材料內存在異常元素,主要為氧、鈣、鎂及微量的鈉。
  (3)金相檢查
  取一粒鋼球從心部條帶處橫向解剖,經磨制后觀察發現:①條帶剖面深度約0.25mm,條帶周圍還存在一些小孔隙(見圖6和圖7)。
  ②將鋼球沿條帶磨制,并采用4%硝酸酒精溶液腐蝕后發現,條帶主要位于帶狀碳化物上并與其方向一致(見圖8)。
③鋼球的帶狀碳化物按照GB/T18254—2002標準評為2.5級(見圖9和圖10),不符合標準要求。
  ④鋼球的淬回火組織過熱且極不均勻,按照JB/T1255—2014標準評定為大于4級,網狀碳化物為2級,不符合標準要求(見圖11)。
  2.結果分析
  根據宏觀、微觀觀察分析及金相檢驗的結果可以確定:
  (1)鋼球是在安裝到軸承內部后使用過程中開裂的,開裂方向均為材料軋制方向。
  (2)鋼球心部存在有明顯的疏松條帶,帶狀碳化物超標且表面含有氧、鈣、鎂等異常元素,另外,條帶均有深度,約0.25mm,由此確定鋼球心部存在縮孔殘余,屬于冶金缺陷,這也是導致鋼球在使用過程中發生開裂的主要原因。
  (3)鋼球的淬回火組織過熱使其脆性增大,降低了抗壓強度,使鋼球更容易發生開裂。
  3.結語
  送檢鋼球開裂是在軸承運轉過程中開裂的,是材料缺陷和熱處理缺陷兩者共同作用的結果,屬于缺陷開裂;鋼球心部存在縮孔殘余和帶狀碳化物超標為主因,熱處理淬、回火組織過熱使鋼球脆性增大也是導致鋼球開裂的原因之一。
  當鋼球尺寸較小或斷口擠壓、磨損較嚴重時,無法確定材料軋制方向,也難以進行常規的斷口分析,此時可以通過金相法,通過觀察缺陷形貌與金相組織的關系找到開裂的主要原因。
來源:《金屬加工(熱加工)》雜志