引風(fēng)機(jī)O型圈老化漏油,鍋爐MFT
2019-10-21事前工況
(2019年6月8日)
機(jī)組負(fù)荷178MW,1A、1D、1E制粉系統(tǒng)運(yùn)行,總煤量81t/h,總風(fēng)量692t/h,爐膛負(fù)壓-92Pa,機(jī)組協(xié)調(diào)方式。引風(fēng)機(jī)電流266A,動(dòng)葉29.8%,潤滑油壓0.37Mpa,控制油壓3.89Mpa,A潤滑油泵運(yùn)行,B潤滑油泵備用。
(2019年6月8日)
事件經(jīng)過
14:25,運(yùn)行值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)控制油壓力降至0.03Mpa,備用泵聯(lián)啟。值班員立即安排巡檢就地檢查,聯(lián)系檢修部設(shè)備專責(zé),回復(fù):引風(fēng)機(jī)控制油管與軟管連接處接頭漏油,匯報(bào)值長。通知檢修盡快處理漏點(diǎn),并做好加油準(zhǔn)備。14:29,檢修人員到達(dá)現(xiàn)場,對(duì)漏油部位進(jìn)行復(fù)緊,并安排人員取油對(duì)油箱進(jìn)行補(bǔ)油,復(fù)緊后,漏油現(xiàn)象未明顯減小,未能達(dá)到處理效果。
14:34,引風(fēng)機(jī)油箱發(fā)“油位低”報(bào)警,引風(fēng)機(jī)控制油壓擺動(dòng)并逐步下降,安排巡檢就地檢查引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度,并將引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉停電。
圖1 引風(fēng)機(jī)控制油壓與引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度曲線
解除機(jī)組協(xié)調(diào),引風(fēng)機(jī)電流由265A不斷降低,爐膛負(fù)壓不斷增長,Z大增至2263Pa。迅速降低機(jī)組負(fù)荷,投入A層D層油槍,關(guān)小送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,油泵停運(yùn),現(xiàn)場持續(xù)補(bǔ)油。通知檢修處理油管漏點(diǎn)。06月08日15:03,機(jī)組負(fù)荷45MW,爐膛負(fù)壓1560Pa,鍋爐報(bào)警首出“失去全部火焰”,鍋爐MFT,機(jī)、爐、電聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作正常,機(jī)組停。
圖3 主汽壓力、主汽溫度歷史曲線
06月08日15:15,啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,開高旁,為軸封提供用汽。06月08日15:24,1號(hào)引風(fēng)機(jī)停運(yùn),油站停運(yùn),拆解控制油進(jìn)口管接頭發(fā)現(xiàn)內(nèi)部O型圈老化斷裂,密封失效。

圖4 損壞的O型密封圈
06月08日15:53,破壞真空,退出軸封,關(guān)閉所有疏水門。06月08日15:54,檢修人員將引風(fēng)機(jī)油管漏點(diǎn)更換新O型圈并補(bǔ)油至正常油位。啟動(dòng)油站,檢查潤滑油壓、控制油壓正常,無滲、漏油點(diǎn);油箱加油完成,控制油壓逐步恢復(fù)正常。立即調(diào)整引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作正常,但實(shí)際指示動(dòng)作較小。
圖5 1號(hào)引風(fēng)機(jī)控制油壓力、電流、動(dòng)葉等曲線
進(jìn)入引風(fēng)機(jī)內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)連桿變形,需更換連桿,17:34,連桿更換完成。調(diào)試動(dòng)葉開關(guān)正常。06月08日23:57,啟動(dòng)1號(hào)爐風(fēng)煙系統(tǒng)。
06月09日00:34,機(jī)組點(diǎn)火。本次機(jī)組啟動(dòng)屬于極熱態(tài)啟動(dòng),在全廠機(jī)組全停且啟動(dòng)鍋爐參數(shù)不能滿足汽輪機(jī)軸封供汽參數(shù)要求的情況下,只能完全靠鍋爐自產(chǎn)汽提供軸封用汽,為了達(dá)到汽輪機(jī)軸封用汽參數(shù)要求,鍋爐從點(diǎn)火到軸封供汽耗時(shí)較長。
06月09日05:35,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),受機(jī)組跳閘后沒有備用輔汽的影響,汽輪機(jī)軸封用汽完全靠鍋爐余壓供汽,隨著鍋爐余壓的降低,高壓缸前后軸封供汽參數(shù)出現(xiàn)與缸溫不匹配問題,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子局部受冷彎曲,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速升速至1500rpm,#3軸振大,降速至500rpm,報(bào)DEH轉(zhuǎn)速故障跳閘;
06:17重新掛閘沖轉(zhuǎn)至1100rpm,#3軸振Z大200um,打閘;
06:53汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投入盤車。
06月09日10:03汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)過程中振動(dòng)Z大為#2軸承振動(dòng):X向162um,Y向99um;
10:14定速3000rpm。
06月09日13:02并網(wǎng)。
原因分析
引風(fēng)機(jī)控制油進(jìn)口管路接頭內(nèi)部O型圈老化,且長時(shí)間受高溫高壓的侵蝕導(dǎo)致?lián)p壞斷裂、密封失效,從而造成油管漏油,油箱油位快速下降,油泵不能正常吸入油,控制油壓快速下降,引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉快速關(guān)小,爐膛冒正壓過大,鍋爐燃燒惡化,失去全部火焰保護(hù)動(dòng)作,鍋爐MFT。
暴露問題
1.引風(fēng)機(jī)油站兩臺(tái)泵共用一個(gè)管路,當(dāng)油管發(fā)生故障時(shí)不能切除。2.檢修列項(xiàng)不全,未能將控制油管接頭“O”型圈檢查列入定期檢修內(nèi)容。
3.檢修部對(duì)設(shè)備維護(hù)管理不到位,對(duì)所屬設(shè)備維護(hù)不細(xì)致,未能發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常。
4.工作人員對(duì)單系列輔機(jī)設(shè)備重要性重視不夠,設(shè)備日常檢查不嚴(yán)。
5.運(yùn)行部對(duì)機(jī)組主要輔機(jī)設(shè)備故障事故預(yù)想不充分。
防范措施
1.根據(jù)機(jī)組已投產(chǎn)四年的情況,檢修部對(duì)機(jī)組設(shè)備在用膠圈進(jìn)行普查,分批更換。2.加強(qiáng)設(shè)備檢修的計(jì)劃管理,對(duì)重要設(shè)備的檢修項(xiàng)目計(jì)劃做好審核把關(guān)。
3.對(duì)三大風(fēng)機(jī)油站進(jìn)行技改,對(duì)油泵溢油閥、截止閥、油管增加雙路通道,提高設(shè)備可靠性。
4.加強(qiáng)檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理,進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化檢修質(zhì)量,并嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行檢修,發(fā)現(xiàn)檢修質(zhì)量隱患及時(shí)消除。
5.加強(qiáng)日常設(shè)備的巡檢管理,尤其是高溫、高壓和振動(dòng)大區(qū)域的設(shè)備巡檢,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并處理。
6.加強(qiáng)運(yùn)行人員技能培訓(xùn),做好主要輔機(jī)事故預(yù)想,提高反事故能力。
(電運(yùn)知訊)




