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銷軸套管用鋼40CrB的開發實踐

2021-06-30

王明元1 張小華1 潘宇1 李旭友1 劉坤2

(1.鋼鐵研究總院華東分院,江蘇 淮安 222001;2.東方潤安集團有限公司,江蘇 常州 213151)

摘 要:介紹了對銷軸套管用鋼40CrB的性能要求、開發方案及生產工藝,并對產品實際性能進行了分析。

關鍵詞:套管用鋼;窄淬透性;40CrB

1 引言

本次開發的40CrB主要用于工程機械用鋼圖1,其要求是純凈度高、硬度均勻、淬透性窄。東方潤安集團有限公司根據客戶的要求,制定方案進行了試驗,成功開發出了銷軸套管用鋼圖2。

2 材料技術要求

2.1 鋼的化學成分及允許偏差

2.1.1化學成分(熔煉)

表1  熔煉化學成分/%

1.1.2 化學成分允許偏差

鋼材(或坯)的化學成分允許偏差應符合GB/T222的規定。

2.2  低倍組織

表2 低倍組織合格級別

2.3 非金屬夾雜物

表3 非金屬夾雜物合格級別

2.4奧氏體晶粒度不小于6級

2.5 末端淬透性

表4 末端淬透性/HRC

3 開發方案

3.1 生產工藝路線

由于本鋼種對鋼水純凈度及淬透性要求較高,因此采用的工藝路線:原料(優質鐵水)    BOF    LF    CCM    CR    入坑緩冷     檢查、出廠

3.2 化學成分設計

表5  內控熔煉化學成分/%

4 生產過程

4.1 BOF

由于轉爐初煉鋼水中碳氧積近似于一個常數,對轉爐終點碳與鋼水氧含量測量,平均后如圖3所示。

為了保證鋼中夾雜物的含量符合客戶要求,初煉鋼水中原始[O]含量越低越好;同時由于成本因素,初煉鋼水[C]實際控制范圍0.08%~0.20%。

為了保證轉爐出鋼時的脫氧效果,控制成本,出鋼后[Al] ≥0.008%;脫氧劑鋁塊加入量如表6所示。

表6  出鋼加入鋁塊

注:根據后吹情況,鋁塊加入量適當增加。

經過轉爐現場調節脫氧劑的加入量,[Al] ≥0.008%達到95%以上;轉爐出完鋼后,鋼中[O] <0.0060%;為精煉創造了良好冶煉條件。

4.2  LF

為了保證鋼水的低氧含量,采用高堿度渣操作;為了保證鋼水純凈度,需要爐渣有好的流動性,將渣中的Al2O3含量控制范圍25%~35%。

精煉爐的終渣化學成分和指標見表7。

表7  精煉爐渣化學指標

表8  爐渣物理指標

通過控制爐渣成分,保證了爐渣的流動性和堿度;保證白渣精煉20min以上,充分擴散脫氧,LF?煉結束后鋼中活性[O]:0.0006%~0.0012%。

4.3 CCM

采用低過熱度澆注和低拉速(過熱度20℃~30℃,拉速1.3m/min),保證鋼的內部質量;采用合適的結晶器電磁攪拌電流和頻率,減少偏析;使用專用的高堿度覆蓋劑和結晶器保護渣,提高鋼水的純凈度;采用普銳特公司的動態輕壓下技術圖4,壓下量達到8mm,保證鑄坯低倍質量。

4.4 CR

軋鋼時鋼坯加熱一段溫度≤850℃,加熱二段溫度1070~1170℃,均熱段溫度為1150~1200℃,開軋溫度為1050-1080℃,終軋溫度為950-980℃;優化加熱時間,減小碳偏析。

5 鋼材檢驗分析

5.1 化學成分

為了控制窄淬透帶,采用窄成分控制方案,縮小淬透性影響比較大的C、Mn、Cr等元素控制范圍;減輕了爐與爐之間化學成分的差異,保證在一定調質溫度范圍的連續性生產以及力學性能均勻;

表9 實際化學成分成分控制范圍/%

5.2鋼材低倍組織

通過低過熱度澆注、結晶器電磁攪拌以及動態輕壓下,降低了連鑄坯的偏析和縮孔等缺陷級別;軋鋼的軋制比達到10以上,鋼材的實際低倍組織評級結果見表10。

表10  鋼材的低倍組織評級

5.3非金屬夾雜物

鋼材的實際非金屬夾雜物控制級別見表11。

表11 鋼材的非金屬夾雜物評級

由于到LF爐,鋼水氧含量較低,鋼包爐渣流動性好,擴散脫氧充分,精煉時間較長,夾雜物有充分的時間上浮及大的壓縮比,總體實物夾雜物級別比較低。

5.4晶粒度

鋼材的奧氏體晶粒度6~7級。

5.5 淬透性值

試樣熱處理工藝,正火溫度(870±10)℃,端淬溫度(845±5)℃;淬透性值滿足窄淬透帶要求。

表12 實際的淬透性值

6 結論

(1)東方潤安集團有限公司采用轉爐長流程工藝,通過控制頂渣設計,連鑄采用動態輕壓下技術等措施,Z終成功開發出了高純凈度、組織均勻的鏈條套管用圓鋼,其各項性能指標滿足了用戶對材料要求。

(2)通過開發研究,調整合適的工藝參數,為批量化生產銷軸套管用鋼打下了堅實的基礎。

(來源:2019煉鋼生產新工藝新技術新產品研討會論文集)