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某數控機床Z軸異響故障診斷及維修

2021-06-25

余剛 劉進

(中國工程物理研究院機械制造工藝研究所)

摘 要:隨著數控機床在加工領域得到迅速地普及,隨之而來的即使數控機床的故障診斷和維修,數控機床是集成機械、電氣、液壓以及氣動控制等領域一個復雜機電產品,所面臨的維修問題更加復雜。本文介紹了某機床Z軸異響故障的故障診斷流程以及維修方法,首先通過“望、聞、問、聽”定位故障位置,然后通過分析數控加工程序、電氣伺服參數以及機械結構排查確定故障原因,Z后確定了維修方案和方法。本文提供的機床故障診斷以及維修方案可為其他故障維修提供參考。

關鍵詞:數控機床;滑動導軌;故障維修

1、概述

隨著科技的發展,數控技術得到飛速的發展,數控機床作為其他高精設備的加工母機,在加工制造行業占有重要的地位。在年限使用久的機床,進給軸的異響振動故障現象有發生,已成為一個常見頻發故障。某數控龍門加工中心是車間的重要設備,投入使用年限長。機床使用過程中,該加工中心Z軸速度不穩定,移動到端部時存在振動、抖動的現象。機床加工過程中工件表面出現明顯的刀紋,表面質量不合格,已經嚴重影響數控設備正常使用。

2、故障定位

2.1 故障現象

該數控機床的加工的產品出現明顯的刀紋現象,工件表面粗糙度不合格。通過常規的“望、聞、問、聽”的故障診斷手段,發現該機床Z軸有明顯的異響和振動現象,同時通過控制進給Z軸在手動方式下進行移動,移動過程中Z軸出現振動異響現象,同時當Z軸在端部移動時振動和異響更加明顯。

該機床的Z軸驅動為交流伺服電機驅動滾珠絲杠進行移動,絲杠軸承的支撐方式為“一端固定,一端支撐”的方式,固定支撐的軸承采用角接觸軸承,支撐軸承采用深溝球軸承,Z軸的支撐方式為滑動導軌。

2.2 故障定位流程

按照維修的思路,提出以下如圖1所示的故障診斷流程。數控機床進給軸振動、異響的原因有多種情況,依次按照加工程序問題、電氣伺服參數、機械結構等流程排出定位機床故障原因。通過該流程的分析流程,可由易到難、由簡到繁的順序排出故障原因。

圖1 故障診斷流程

在程序方面,振動故障常發生于機床加工程序中編寫曲線中小線段多,可通過優化修改加工程序,改善進給軸振動情況。

伺服參數方面,進給軸振動的原因有:速度環參數不匹配引起振動;位置環參數不匹配引起振動;檢測元件故障,編碼器和光柵尺故障。通過優化設置相關參數可以蓋上情況。

機械結構方面:導軌副運動阻力大,潤滑不良;絲杠預緊力不足、彎曲;絲杠軸向有竄動間隙;絲杠軸承磨損;壓板與導軌不平行;電機與傳動軸間連接松動;電機本身機械方面故障,軸承磨損等眾多原因將導致機床進給軸振動故障。

3、故障分析及處理

3.1 故障分析過程

機床進給軸產生振動、異響有很多種可能,依據維修經驗以及故障排查流程,定位故障的根源。通過對操作者的詢問和現場觀察實驗,機床Z軸振動明顯。通過檢查加工程序、加工工件材料、加工進給量等方面,排查了加工程序沒有問題。接著排查電氣控制伺服參數匹配,光柵尺檢測元件的末端是否損壞,Z后從機械方面排查鑲條和導軌側面接觸面是否符合要求,壓板和導軌正面接觸是否符合要求。

3.2 伺服參數排查

伺服參數優化方面,按照自動優化過程進行優化:JOG、MENU、調試、優化測試、自動優化、所選軸、優化、確認、啟動測量、循環啟動、高頻、低頻、DNS。

優化完成后,在手動和自動狀態下分別進行Z軸移動,在不同的速度下進行移動,振動、異響未消除。于是參數進行手動修改。每修改一個或者多個參數,在手動和自動狀態下分別進行Z軸移動,在不同的速度下進行移動,振動、異響未消除。

通過自動和手動伺服參數匹配優化和修改,該故障現象未發生改善,排除電氣參數不匹配的原因。另一方面,將全閉環改為半閉環進行電氣參數的排除,進入調整頁面,屏蔽Z軸。進行機床運行,發現機床振動和異響存在,同時排除了電氣故障。

3.3 機械方面排查

通過電氣控制參數的優化以及排查,故障定位導向于Z軸的機械結構,通過觀察和觸碰Z軸滾珠絲杠驅動和滑動導軌支撐,判斷為Z軸滑動導軌振動明顯,確定為振動源。

滑動導軌鑲條排查,將鑲條松開,在手動和自動狀態下分別進行Z軸移動,在不同的速度下進行移動,振動、異響依舊存在。

如圖2所示,滑動導軌壓板檢查,將壓