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汽輪發(fā)電機(jī)組軸承軸向振動(dòng)分析

2008-08-14

摘 要:分析了梅縣發(fā)電廠#1機(jī)組#3軸承頂部軸向振動(dòng)超標(biāo)的問題。采用不復(fù)測(cè)聯(lián)軸器中心、不拆聯(lián)軸器、不破壞基礎(chǔ)二次灌漿的方法,解決因基礎(chǔ)臺(tái)板螺絲松動(dòng)引起的軸承振動(dòng)超標(biāo)的處理方法。

  關(guān)鍵詞:軸承;振動(dòng);分析;處理

  1 設(shè)備概況

  梅縣發(fā)電廠#1機(jī)機(jī)組于1991年3月17日正式移交投產(chǎn),型式:N50-8.83/535-Ⅱ型(單缸沖動(dòng)冷凝式),北京汽輪機(jī)廠制造。發(fā)電機(jī)(雙水內(nèi)冷)前軸承(#3軸承,后同)振動(dòng)于1994年曾出現(xiàn)頂部軸向振動(dòng)高達(dá)0.2~0.22mm,同年4月處理好,一直運(yùn)行至2001年6月開始頂部軸向振動(dòng)再次超標(biāo),因機(jī)組發(fā)電任務(wù)較重且振動(dòng)在0.04~0.06mm波動(dòng),所以一直運(yùn)行至2002年10月振動(dòng)加劇才利用小修進(jìn)行處理。該機(jī)組#3軸承的基礎(chǔ)臺(tái)板緊固螺絲在軸承座的底部,如要加緊基礎(chǔ)臺(tái)板螺絲得將軸承座移出,露出臺(tái)板螺絲后才能進(jìn)行松動(dòng)處理。

  2 存在問題及分析

  2002年10月開始#3軸承振動(dòng)逐漸增大超標(biāo),特別是軸向振動(dòng)增大較多,測(cè)量位置如圖1,處理前振動(dòng)情況如表1;根據(jù)測(cè)量情況可發(fā)現(xiàn)測(cè)點(diǎn)15即軸承頂部軸向振動(dòng)高達(dá)0.089mm;軸承座各中分面測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)差值不大,而軸承座臺(tái)板測(cè)點(diǎn)12和7分別與水泥基礎(chǔ)測(cè)點(diǎn)11和8的差值高達(dá)0.012mm,均大于0.005mm,軸向振動(dòng)由下至上各測(cè)點(diǎn)18、17、14、16、15振動(dòng)值逐漸增大;據(jù)此判斷是臺(tái)板與基礎(chǔ)連接不良,其原因可能是二次灌漿不充實(shí)、墊鐵走動(dòng)或墊鐵接觸不良或臺(tái)板與基礎(chǔ)之間連接螺絲松脫等,造成軸承連接剛度不夠而引起軸承振動(dòng)。在運(yùn)行中曾試用外力支撐加強(qiáng)軸承剛度,發(fā)現(xiàn)軸向振動(dòng)值降低明顯;與以上分析吻合。

  3 處理方法及記錄

  (1)在#1機(jī)停盤車并做好安全措施后開始工作,解體軸承前在盤車箱端面裝磁力表架,在軸頸頂部及左、右側(cè)各裝設(shè)一個(gè)千分表,以監(jiān)測(cè)在軸抬高、下沉及左右移動(dòng)量,在整個(gè)檢修過程中不碰到千分表確保讀數(shù)準(zhǔn)確,軸承解體時(shí)準(zhǔn)確測(cè)量#3瓦各部緊力、間隙,并作好詳細(xì)記錄,作為復(fù)裝時(shí)的依據(jù)。

 ?。?)用框式水平儀測(cè)量#3瓦處軸頸揚(yáng)度,以供復(fù)裝時(shí)參考。

 ?。?)#3軸承座中分面前端面作標(biāo)記,并測(cè)出標(biāo)記處距盤車箱中分面處距離A和B(如圖2)以供復(fù)裝時(shí)參考,確保軸承座的前后位置不變。

  (4)大軸頂起0.45mm并墊牢,取出下瓦、瓦枕及兩端油檔,#3軸承座中分面左右內(nèi)邊作標(biāo)記并測(cè)出與大軸距離(用深度游標(biāo)卡尺反量讀數(shù)a、b、c、d)如圖3,以供復(fù)裝時(shí)參考,確保軸承座的位置左右不變,并拆開#3軸承側(cè)的發(fā)電機(jī)端蓋及轉(zhuǎn)子冷卻水回水室支座。

 ?。?)松開軸承座緊固螺絲,將軸承座吊移到發(fā)電機(jī)端蓋支座處,空出臺(tái)板及工作場(chǎng)地,取出軸承座下的三張大墊片0.35mm、0.40mm、1.50mm及2塊小墊片(陰影部份)如圖4,用手提砂輪機(jī)打磨臺(tái)板緊固螺絲的防松焊點(diǎn),然后在臺(tái)板的四角各安裝一只千分表,進(jìn)行加緊螺絲測(cè)得臺(tái)板下沉值如圖5,然后重新點(diǎn)焊螺絲防松,將軸承座放回原處并稍加緊螺絲(在原有墊片暫不放入),用塞尺測(cè)取軸承底與臺(tái)板之間隙值(如圖6陰影部分),根據(jù)圖4、5、6數(shù)值分析,研究決定將下沉值Z大處原0.05mm的墊片換成0.10mm的墊片,其它墊片按原有進(jìn)行復(fù)裝。

 ?。?)復(fù)裝時(shí)按解體時(shí)記錄數(shù)據(jù)調(diào)整裝復(fù)。

 ?、?gòu)?fù)裝軸承座,按原測(cè)量的數(shù)據(jù),調(diào)整軸承座與盤車箱和大軸的距離,緊好軸承座螺栓后測(cè)得各數(shù)據(jù)應(yīng)與拆前相同。

  ②復(fù)裝下瓦枕、下瓦及兩端油檔,放下大軸測(cè)得瓦側(cè)隙接近拆前數(shù)據(jù),并應(yīng)注意拆前在盤車箱端面裝設(shè)的千分表讀數(shù)基本保持不變,監(jiān)測(cè)軸下沉及軸左右移動(dòng)量,確保軸系與拆前相同。放下大軸后軸頂千分表測(cè)得大軸下沉0.03mm,下瓦底球面墊鐵未受力時(shí)有0.08mm的間隙,兩側(cè)墊鐵0.02mm塞尺塞不進(jìn),綜合考慮下墊鐵間隙及軸下沉值,決定在下墊鐵內(nèi)加0.03mm墊片,復(fù)裝后大軸表值下沉0.01mm。

  (7)其它工作按正常復(fù)裝工序進(jìn)行。

  4 結(jié)束語

  (1)我廠#1機(jī)及#2機(jī)的#3軸承(均是50MW機(jī)組),#1機(jī)組分別于1994年4月和2002年10月用相同方法處理#3軸承振動(dòng)問題,#2機(jī)組于2003年1月也通過上述方法處理,本廠#1、#2機(jī)3次都是用此方法處理#3軸承頂部軸向振動(dòng)問題,運(yùn)行至今各軸承振動(dòng)狀況良好。

 ?。?)實(shí)踐證明,采用不復(fù)測(cè)聯(lián)軸器中心、不拆聯(lián)軸器、不破壞基礎(chǔ)二次灌漿的方法,處理軸承座臺(tái)板螺絲松動(dòng)而引起的振動(dòng)問題是可行的,用此方法處理具有工期短(機(jī)組停盤車后實(shí)際施工約3天時(shí)間)、費(fèi)用低、簡(jiǎn)單易行的優(yōu)點(diǎn)。施工中只要盡量處理好并維持大軸原來的中心狀態(tài),避免因中心改變而引起其它振動(dòng)源。