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50 MW機組3號軸承振動處理

2008-08-07

摘要:詳細分析了某電廠50 MW機組3號軸承振動的原因,并介紹了其振動處理過程以及處理過程中遇到的一些問題,指出機組的振動主要是由于質量不平衡、3 000 r/min存在共振以及發(fā)電機存在較大的熱變形引起的。

  關鍵詞:50MW機組;振動;原因;處理

  中圖法分類號:TK268 

  文獻標識碼:B 

  文章編號:1003-6954(2004)02-0021-03

  某電廠50 MW機組是由原東德貝曼-保西工廠于1962年生產的50 MW凝汽式汽輪發(fā)電機組,機組軸系結構簡圖見圖1所示。

 

圖1 50 MW機組軸系結構示意圖

  該機組于2002年進行大修,大修期間更換了發(fā)電機轉子線圈,2002年7月底大修后開機由于3號軸承振動較大而使機組不能升速至3 000 r/min,當時對其進行了現場高速動平衡,動平衡結果為在帶負荷觀察期間3號軸承的振動在合格的范圍內運行。在運行了約一個月之后,該機組于2002年9月初又出現了3號軸承振動較大以至于不能升速到3 000 r/min的情況,于是又對其進行了處理。進入2003年3月,由于電氣方面的原因機組在3 000 r/min下空轉了較長時間也未能并網,機組來回幾次升降速后3號軸承振動出現較大的現象,以至Z后由于3號軸承的振動較大而使機組無法帶負荷,于是又對3號軸承的振動進行了處理。

  1 原始振動情況

  大修后機組于2002年7月29日次開機,當機組升速至2 750 r/min時,3號軸承振動已達129 μm,考慮到是大修后次開機,機組可能存在摩擦和膨脹不暢,于是決定停機后重新暖機升速。第二次開機當轉速升至2 750 r/min時,3號軸承振動更大達到了140 μm,第二次開機過程機組的原始振動見表1。

表1 機組原始振動

  通過對兩次開機過程3號軸承振動的瀑布圖(見圖2所示)分析,可以看出機組的振動屬于普通強迫振動。

 

圖2 開機過程3號軸承振動瀑布圖

  在排除了軸承座連接剛度方面的原因后,可以認為3號軸承振動過大的原因是由于發(fā)電機轉子上存在質量不平衡引起的。通過對機組3號軸承和4號軸承振動的分析,發(fā)現機組存在比較明顯的二階振動;同時對3號軸承的振動波德圖(見圖3)分析,可以看出機組在接近3 000 r/min時軸承的振動存在一個急劇增加過程,故機組在接近3 000 r/min時存在共振現象。

 

圖3 開機過程3號軸承振動波德圖

  由于3號軸承在3 000 r/min左右存在共振區(qū)域,即使轉子本身的不平衡量不大,由于共振的放大作用,機組也可能產生較大的振動,在這種情況之下,軸承振動對轉子的質量不平衡特別敏感,如果轉子的不平衡量較大,則機組的振動可能會異常大,這就是3號軸承振動較大的根本原因。

  2 振動處理過程

  針對上面的情況,如果采取對癥下藥的方法,則應該改變發(fā)電機的二階臨界轉速,使其遠離發(fā)電機的工作轉速,但這顯然不是一件容易的事情。于是決定從減小發(fā)電機轉子質量不平衡量方面入手。通過對機組原始振動的分析,可以看到3號軸承的振動比2號軸承和4號軸承的振動明顯大得多,所以可以認為轉子的質量不平衡主要來自于發(fā)電機靠3號軸承側,所以決定在發(fā)電機轉子上靠3號軸承側的平衡槽內進行加重。現場高速動平衡試驗過程2、3和4號軸承的振動數據見表2。機組次升速到2 750 r/min時3號軸承的振動已接近150 μm(見表2中序號1),只能降速停機,停機打開發(fā)電機人孔門后發(fā)現平衡槽內原有加重已經有1 kg左右,于是決定先取下一些平衡塊后再開機。取下一部分原有加重后3號軸承的振動在機組轉速到2 750 r/min時為30 μm左右,到3 000 r/min時仍達到了130 μm(見表2中序號2)。由于在3 000 r/min時機組的振動還比較大,于是進行加重處理,在加重503 g∠280°(文中試加重角度均以鑒相器為準逆轉向計算)后3號軸承的振動在合格范圍內(見表2中序號3),當天交由電氣進行試驗。第二天機組重新開機,到3 000r/min時3號軸承的振動較前一天大(見表2中序號4),接近60μm,為了觀察軸承振動的變化情況,機組在3 000 r/min空轉情況運行近兩小時,3號軸承的振動變化到接近80 μm,而且相位也有較大變化,變化過程見圖4,可見振動的變化較大,所以可以肯定發(fā)電機受熱后存在較大的變形。

  

圖4 3 000 r/min空轉時3號軸承振動

  由于3號軸承的振動仍然較大,而且發(fā)電機存在熱變形,于是再次對試加重進行調整,調整試加重后機組的振動見表2中序號5,從表中可見3號軸承的振動在機組剛到3 000 r/min時較小,帶負荷后振動逐漸增大,Z后接近90 μm,不得不再次停機對試加重進行調整。此次試加重帶負荷過程3號軸承振動變化趨勢見圖5所示,從圖中可以清晰地看見軸承振動的變化過程,進而再次證明了發(fā)電機存在熱變形現象。

 

圖5 帶負荷過程3號軸承振動向量圖

  根據上述情況,如果3號軸承在3 000 r/min空轉時振動較小,由于發(fā)電機熱變形會使振動變到一個較大的值 ;針對此現象 ,根據3號軸承振動的變化趨勢,如果機組在3 000 r/min空轉時事先給予一個與其振動變化趨勢相反的振動,那么機組帶負荷后振動就會逐漸變小,由于機組不可能在3 000 r/min長時間空轉,所以空轉時振動大一些是可以接受的,只要能夠保證機組帶負荷期間振動在合格范圍內就可以了。根據上述思路,于是決定再次調整試加重,本次試加重為503 g∠215°,試加重后的效果見表2中序號

表2 動平衡過程一覽表

 

 

  圖6 帶負荷過程3號軸承振動向量圖

  正如事先預見的一樣,在3 000 r/min時3號軸承振動較大,帶負荷后振動逐漸變小。3號軸承振動在整個帶負荷過程的變化趨勢見圖6所示,可見機組的振動情況良好,試驗過程到此為止。

3 結論

  通過上面對該機組振動原因的分析及實施動平衡試驗過程來看,認為該機組3號軸承振動較大的原因是由以下三方面相互作用而引起:1)機組在3 000 r/min左右存在一個共振區(qū),任何較小的質量不平衡都可能引起較大的振動。2)發(fā)電機轉子本身存在一定質量的不平衡量,在共振區(qū)域下運行將產生較大的振動。3)發(fā)電機轉子受熱后質量分布發(fā)生改變,這將引起機組帶負荷后振動變化。