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超型連鑄軋輥系改進研究

2016-08-05
于煥玲1 董春陽2
(1.中鋁洛銅鋁鎂板帶廠,河南洛陽 471003,2.河南中孚特種鋁材有限公司,河南鄭州 450016)
  摘 要:超型鋁連鑄軋機列,是世界上早期鋁連鑄連軋設備。其工藝技術(shù)先進,而設備機械原理設計不盡完善,軋輥輥系結(jié)構(gòu)不合理,使輥系使用壽命低,設備無法維持正常運行。通過分析原來設備問題,研究出活動法蘭定位、阻尼槽改進措施,經(jīng)過改進有效的解決了設備問題。
  關(guān)鍵詞:超型鋁連鑄軋;軋輥輥系;鋁液凝固體;結(jié)構(gòu)改進
  1 概述
  ××公司1988年進口的美國亨特公司超型鋁連鑄軋機列,是世界上早期鋁連鑄連軋設備,其工藝技術(shù)是當時世界上鋁加工領(lǐng)域Z為先進的,而設備機械結(jié)構(gòu)的設計上存在軋輥輥系結(jié)構(gòu)設計不合理。這樣導致軋機在運行中出現(xiàn)金屬跑流(在鑄軋生產(chǎn)中金屬跑流很難避免),液態(tài)鋁液會進入輥系軸承座軸承內(nèi)凝固,無法清除,影響修理,造成軋輥輥系使用性能下降,設備無法維持正常運行。該鑄軋機軋輥輥系共配有八套軸承座,八套軸承座四套裝機使用,四套備用。在生產(chǎn)運行中,因金屬跑流液態(tài)鋁液進入輥系軸承座軸承體內(nèi)凝固無法清除,次數(shù)多了凝固體就越積越多,這樣使這些輥系軸承座無法再正常工作。
  2 問題分析鑄軋輥系的原結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 改進前輥系結(jié)構(gòu)
  經(jīng)過對原設備系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行反復分析,Z后判斷原輥系存在的結(jié)構(gòu)問題為:①軸承座一端軸承軸向定位是固定一體式。這種結(jié)構(gòu)如果要從軸承座內(nèi)拆出軸承,只有打壓軸承內(nèi)圈,可是當液態(tài)金屬鋁液進入軸承體凝固以后,軸承體就因受熱發(fā)生微量變形,這樣即使用再大的力量打壓內(nèi)圈也無法拆出軸承(以前采取這種辦法硬是打壓軸承內(nèi)圈,結(jié)果造成了一套軸承的徹底報廢,可軸承的外圈仍然有一半還留在了軸承座內(nèi),使軸承座也無法使用)。②原設計輥系軸承座結(jié)構(gòu)上只考慮了灰塵的密封,即在軸承座端部內(nèi)圈設計了安裝橡膠密封圈。在實際的鑄軋運行中液態(tài)金屬跑流是不可避免的,一旦發(fā)生跑流,高溫金屬就很快將橡膠密封圈燒毀,然后直接進入軸承座軸承體內(nèi),Z后凝固其中。
  3 改進措施分析
  鑄軋輥系改進后的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 改進后輥系結(jié)構(gòu)
  針對原鑄軋輥系結(jié)構(gòu)存在的問題及如何在拆除軸承時因軸承體內(nèi)有鋁液積塊使軸承(該軸承為大型圓錐滾子軸承)不被破壞,研制出了以下措施:
  ①對鑄軋輥系軸承座擋軸承的一側(cè)固定端進行鏜削加工,制作活動式定位法蘭(如圖2所示)。這樣在拆除輥系軸承時就可以用推壓軸承外圈的辦法進行。②活動法蘭內(nèi)圈不再安裝橡膠密封圈,采取新法蘭內(nèi)孔與軸承內(nèi)擋圈配合間隙縮小的辦法。間隙設置為0.5mm,該間隙軸向行程為30mm(即新法蘭的厚度),以前固定端的Z小間隙為3mm,軸向行程為5mm。這樣即便有鋁液跑流,就會因間隙小行程長而鋁液不會輕易進入軸承座內(nèi)。③在原軸承內(nèi)擋圈上設計增加鋁液圓弧阻尼槽。這樣在發(fā)生鋁液跑流,鋁液大部分就會順著圓弧阻尼槽的導向朝下流走,而不再進入軸承座內(nèi),即便可能還有少量鋁液,也會因上述措施②中的間隙縮小行程加長再形成第二道防線。④設計制作大型滾子軸承的專用拆裝工具,用均衡靜壓方式整體推動軸承。用專用工具整體推動軸承外圈均勻受力,這樣就可以使原來因進入金屬鋁液產(chǎn)生凝固塊發(fā)生微量變形的大型滾子軸承在不受一點破壞的情況下順利拆出。
  4 改進效果
  本改進工作完成后,設備的狀況和所生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量都完全正常,原來因輥系狀況而影響鑄軋板厚差及板形不穩(wěn)的問題得到了解決,金屬跑流時液態(tài)鋁液不再進入輥系軸承座內(nèi),可以確定該改進項目完全成功。
  參考文獻:
  [1]葛志琪.機械設計手冊.北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
  [2]肖亞慶,謝水生,劉靜安,等.鋁加工技術(shù)實用手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.
來源:《河南科技》2013年11期