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二期超臨界機組汽動給水泵軸承溫度高的分析與解決

2016-08-24
  一、概述
  公司二期2*640MW機組系進口ALSTOM成套機組,為超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、反動凝器式汽輪發電機組。機組配50%容量的汽動給水泵2臺,一臺50%容量的電動給水泵組。汽動給水泵為上海電力修造總廠引進Sulzer技術生產的水平、多級、筒式殼體、具有整抽式芯包設計的離心泵型號為:HPT300-340-6s,其驅動端和自由端軸承為四油葉固定弧度套筒徑向軸承,推力軸承為雙向作用可傾瓦軸承。徑向軸承和推力軸承由外部強制供油潤滑。自機組投產以來,#4機汽泵A驅動端軸承溫度總是處于報警值附近,嚴重影響機組安全運行。
  二、事件原因分析
  從四臺機組的泵軸承解體檢查發現,軸瓦鎢金完好,沒有燒灼痕跡,控制溫度探頭檢查未見異常,但#4機給水泵A,驅動端軸承溫度卻總是處于80℃以上(高于報警值75℃),在夏季或高負荷時一度達到85℃以上(接近第二報警值90℃),通過了解其它使用該型設備的電廠(如田集電廠等)也普遍存在軸承溫度高的現象,造成此種現象的原因,應該主要在以下幾個方面:
  1.軸承損壞(如鎢金磨損等)
  2.軸承間隙調整不當
  3.設備中心調整不當
  4.潤滑油量不足
  5.油系統存在臟污
  三、原因查找
  3.1.檢修工藝方面:
  通過對機組4臺給水泵的檢修,在設備檢修工藝上沒有發現異常,同時控制元件也使用正常,基本可以排除這方面原因。
  3.2油系統沒有清理干凈存在異物。
  2014年4月曾出現過一次,軸承溫度達到98℃,造成小機跳閘,后檢查發現軸瓦鎢金損壞,見下圖:但是此種現象主要表現為軸承溫度短時急劇升高,不是這個問題的原因。
  3.3設備結構方面
  該泵徑向軸承為滑動軸承,滑動軸承徑向間隙對軸承過熱和壽命影響很大,因此對于徑向間隙,一定要嚴格控制在合理的范圍內。滑動軸承的徑向間隙就是軸承孔直徑與軸頸直徑之差,滑動軸承要留有一定的徑向間隙,其作用如下:是實現軸與軸承活動聯接的起碼條件;是控制軸的運轉精度的保證;是形成液體潤滑的重要條件。特別是對于動壓軸承,潤滑油膜的形成主要靠軸和軸承間的楔狀間隙。
  該泵軸承室為中分式,且全周通過法蘭聯結在泵端蓋上,徑向軸承為四油葉固定弧度套筒徑向軸承,安裝方式為中分面垂直安裝。徑向間隙c如下圖:

  由于徑向軸承為中分面垂直安裝方式,檢修中用壓鉛絲的方法測量的瓦隙應為軸瓦的頂隙,而非軸瓦的側隙。若軸瓦的側隙過小,難以形成潤滑油膜,摩擦熱不易被帶走,使軸承過熱。但在泵解體過程中復測軸瓦檢修都是合格的,因此也可以排除。
  3.4材料方面
  該泵的徑向軸承材料:20+ZChShSb11-6,完全適合設備運行條件。
  3.5潤滑油量不足
  泵軸瓦的潤滑油量主要通過一直徑為6.6MM的節流孔進油,如下圖:
  在2009年的檢修中我們對該節流孔進行了擴大,直徑擴到為7.2MM,(田集電廠也是采用的此方法)取得了一定效果(溫度下降2℃左右),但無法徹底解決,但通過這種嘗試,基本確定了該泵軸承溫度高的原因。
  在今年的401A檢修中,我們通過和廠家溝通,決定在可允許范圍內對該泵驅動端軸瓦油囊進行修刮,適當增大油囊與軸之間的間隙。
  四、實施效果對比
  經過對該泵的檢修改造,該電廠#4機A泵在2014年11月投入運行后效果良好,驅動端軸承溫度首次下降至報警值以下(正常值),具體數值見下圖(機組負荷550MW):

  五、結論
  通過上述分析得知,該泵軸承溫度高的主要原因來自于泵本身設計原因,造成軸瓦潤滑油量不足,溫度升高。
(2014-12-19)