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山西某電廠撈渣機導(dǎo)致機組異常停運分析報告

2018-12-29
  一、事件分析
  機組編號:3號
  發(fā)生時間:2018年12月12日21:51
  設(shè)備簡況:
  山西某電廠3號發(fā)電機組鍋爐是由武漢鍋爐股份有限公司制造的WGZ1053/17.5-2型貧煤鍋爐。型式為亞臨界自然循環(huán)汽包爐,中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),直流式百葉窗水平濃淡燃燒器,四角布置,切向燃燒方式。
  3號鍋爐配置GBL-12A×n型刮板撈渣機,刮板式撈渣機為一船形長方體。爐渣經(jīng)大灰斗落至撈渣機,然后由刮板將爐渣刮入碎渣機,碎渣機將爐渣破碎為25-30mm的顆粒后,由斗式提升機送至渣倉排出機體外。
  事前工況:
  2018年12月12日06:30,山西某電廠3號機組負(fù)荷181MW,主汽壓力11Mpa,主蒸汽溫度541℃,再熱器壓力2.5Mpa,再熱汽溫540℃,煤量150t,五臺磨運行,3號機組帶供熱系統(tǒng),供熱抽汽流量155t/h。
  事件經(jīng)過:
  2018年12月12日06:30,山西某電廠3號機組負(fù)荷181MW,主汽壓力11Mpa,煤量150t,五臺磨運行。3號爐撈渣機運行中因鏈條斷裂跳閘,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)撈渣機頭部西側(cè)鏈條斷裂,檢修人員辦票開展搶修工作。
  07:40分,因撈渣機內(nèi)積渣過多,撈渣機船體出現(xiàn)溢流現(xiàn)象,降負(fù)荷至110MW,維持下層3臺磨運行。
  10:30分,啟動電動熱網(wǎng)循環(huán)泵,停運汽動熱網(wǎng)循環(huán)泵。
  12:42分,恢復(fù)撈渣機頭部鏈條,試運撈渣機。撈渣機啟動后發(fā)現(xiàn)撈渣機尾部刮板有傾斜現(xiàn)象,檢修人員調(diào)整漲緊輪高度及鏈條松緊度,多次調(diào)整后無法解決傾斜問題,并且發(fā)現(xiàn)西側(cè)鏈條運行速度較東側(cè)鏈條緩慢,初步確認(rèn)內(nèi)導(dǎo)輪處鏈條脫開。
  13:55分,積渣逐漸增加已超過冷灰斗4.5米觀察孔。
  14:05分,檢修人員打開撈渣機頭部內(nèi)導(dǎo)輪軸承蓋,將內(nèi)導(dǎo)輪整體翻出開始排渣,并用消防水對撈渣機頭部斜升段、內(nèi)導(dǎo)輪處外排的爐渣進行沖洗及降溫工作,計劃將頭部內(nèi)導(dǎo)輪底部積渣清理干凈后對內(nèi)導(dǎo)輪處脫開鏈條進行修復(fù)。
  18:30分,因積渣較多導(dǎo)致?lián)圃鼨C液壓閘板無法關(guān)閉,內(nèi)導(dǎo)輪軸承蓋處不斷有爐渣、高溫淋渣水噴出,船體上部不時有大面積高溫積渣冒出,作業(yè)人員無法靠近撈渣機開展檢修工作。在無法保證作業(yè)人員安全的情況下決定待機組停運后對撈渣機進行徹底檢查處理。通知縣政府及某熱力有限責(zé)任公司因機組臨修供熱系統(tǒng)降出力運行,并取得縣政府及供熱公司理解和支持。供熱系統(tǒng)熱負(fù)荷由啟動鍋爐接帶,供熱系統(tǒng)維持Z低出力,山西某電廠連夜組織搶修在Z短時間恢復(fù)供熱參數(shù)。
  20:40分,啟動鍋爐點火。
  21:00分,3號機組開始滑停。
  21:35啟動鍋爐接帶供熱熱負(fù)荷,供熱抽汽流量20t/h,未對供熱系統(tǒng)造成大的影響。
  2018年12月12日21:51分,3號機組手動打閘停機,3號發(fā)電機與系統(tǒng)解列,鍋爐滅火。
  2018年12月13日10:09分,3號機組并網(wǎng)發(fā)電。
  原因分析:
  撈渣機鏈條運行中斷裂跳閘,鏈條修復(fù)后試運,發(fā)現(xiàn)撈渣機尾部刮板傾斜且西側(cè)鏈條較東側(cè)鏈條運行緩慢,判斷撈渣機內(nèi)部西側(cè)內(nèi)導(dǎo)輪處鏈條脫開。
  事故搶修時間較長,撈渣機船體及爐膛下部冷灰斗處積渣較多,撈渣機液壓閘板無法關(guān)閉。在打開撈渣機內(nèi)導(dǎo)輪軸承蓋后,內(nèi)導(dǎo)輪軸承蓋處不斷有爐渣、高溫淋渣水噴出,船體上部不時有大面積高溫積渣冒出,作業(yè)人員無法靠近撈渣機開展檢修工作。
  手動打閘,機組停機臨修。
  暴露問題:
  1、撈渣機長周期運行導(dǎo)致設(shè)備磨損,未定期檢查設(shè)備磨損情況,定期工作開展不全面。
  2、事故搶修時間長,檢修人員技術(shù)水平不高,事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案管理不到位。
  3、燃用煤種偏離設(shè)計值較大,加劇除灰除渣系統(tǒng)設(shè)備磨損。
  4、撈渣機停運后未及時降負(fù)荷,未及時通過減少煤量控制渣量。
  防范措施:
  1、完善撈渣機定期工作,對鏈條、連接件、刮板、漲緊輪定期維護檢查,提高設(shè)備可靠性。
  2、利用機組檢修機會對撈渣機磨損鏈條進行更換,儲備重要部件備品備件。
  3、完善應(yīng)急預(yù)案,加強應(yīng)急演練,加強檢修人員技能培訓(xùn),提升檢修技術(shù)水平。
  4、出現(xiàn)除渣系統(tǒng)故障退出運行時,應(yīng)將機組出力控制在Z低安全負(fù)荷;必要時,退出磨煤機運行,以防止?fàn)t內(nèi)灰渣堆積過多,直到除渣系統(tǒng)恢復(fù)正常運行。
  5、加強對集團類似非停案例的學(xué)習(xí),避免事件再次發(fā)生。
  6、對爐底關(guān)斷門嚴(yán)密性進行排查,研究改進的必要性。
  7、撈渣機發(fā)生故障時,應(yīng)將其退出工作位至檢修位,開展檢修工作。
  二、防范措施落實表
  三、異常停機分析流程圖
  附圖1:現(xiàn)場圖片
  附圖2:事故過程主要DCS參數(shù)曲線

(來源:電力安全生產(chǎn))