龍門吊大車轉場機構優化改造
2019-01-08張金鋒
(廈門集裝箱碼頭集團有限公司,福建廈門 361006)
摘 要:轉場插銷導套及端蓋是龍門吊的大車轉場機構的主要構件,現對其卡塞、松動、掉落等故障原因進行分析,設計加工一體式的導套端蓋總成,總成具有頂升拆卸螺栓孔,解決導套卡塞、端蓋掉落、拆卸困難等問題。技術改造后,大車轉場故障大幅減少,效果較好。
關鍵詞:港口;龍門吊;大車轉場機構;導套端蓋
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輪胎式龍門吊是集裝箱碼頭堆場作業的主要設備。廈門集裝箱碼頭集團有限公司海天分公司(以下簡稱“公司”)有某龍門吊制造公司生產的龍門吊32臺,使用至今已有10多年。大車是龍門吊行走及轉場的機構,每臺龍門吊有對稱的2套大車機構,其主要構件有輪胎、減速箱、電機、輪叉、平衡梁、轉場油缸、插銷、回轉軸承、液壓站等。據統計,大車故障約占龍門吊總故障的30%。在此,針對大車機構中故障率較高的轉場插銷進行分析,提出有效的故障解決方法,減少故障率。
1 大車轉場機構工作原理
大車轉場動力來源于發動機發電機組的發電,轉場作業時,司機操作轉場按鈕,安裝在大車中部的液壓站通電后,油泵開始工作,一方面通過油管將液壓油輸送到轉向油缸,帶動油缸活塞桿推動轉場連接板,利用回轉軸承的轉動帶動車輪原地旋轉,完成轉場動作。另一方面通過油管將液壓油輸送到插銷油缸,帶動插銷行走,插銷回縮到位后,轉場油缸伸出推動轉場連接板開始轉場動作,當轉場連接板轉到90°時,到位停止,插銷油缸開始伸出,插入轉場連接板槽內,到位停止后完成轉場。反之,司機操作轉場回零按鈕,插銷油缸活塞桿回縮,插銷回縮到位后,轉場油缸活塞桿縮回,轉場連接板轉動,達到0°時,限位傳感器感應到停止信號,轉場動作停止,大車回到正常作業行走的位置。插銷機構的主要功能是保證轉場連接板的位置固定,即正常行走時插銷插入連接板固定在0°位置,當轉場達到90°時插銷插入使連接板固定在90°位置,保證整個轉場及正常行走位置的固定。整個轉場、回零機械動作主要通過轉場、插銷油缸完成,電氣控制主要通過限位傳感器和PLC控制完成。龍門吊大車轉場機構示意圖見圖1。

圖1 龍門吊大車轉場機構
2 插銷油缸導套和固定端蓋功能
為減少轉場插銷磨損,在插銷外部油缸體內側安裝插銷導套,其作用是減少插銷磨損,同時起到為插銷行走導向的作用。插銷伸縮時,若導套卡塞,會影響插銷伸縮,導致插銷不到位,造成感應開關感應不到位,無法正常轉場。插銷外部緊固的端蓋主要是作為插銷油缸總成導向,同時防止插銷導套脫落,其緊固程度直接影響插銷動作是否順暢。改造前分體式插銷油缸導套和端蓋見圖2。

圖2 改造前分體式插銷油缸導套、端蓋結構
3 主要故障
龍門吊使用多年后,大車故障持續上升,除受油管老化、液壓油滲漏、液壓系統壓力達不到系統要求等故障外,尤為突出的是大車轉場機構存在的插銷油缸故障。受作業場地的限制,龍門吊需要經常轉到其他場地進行作業,因此轉場動作較為頻繁。由于受油缸伸縮沖擊抖動等,端蓋螺栓承載負荷加大引起螺栓松動或折斷,造成螺栓孔擴大呈橢圓狀,端蓋間隙大,造成插銷導套滑落丟失。插銷導套安裝在插銷的滑槽上,加工呈圓筒后切去滑槽缺口,使用多年后磨損嚴重,同時由于該導套與插銷接觸呈自由狀態,行走軌跡無法固定,容易造成卡塞,引起插銷插不到位,故障頻現,已經嚴重影響正常作業,急需解決該機構故障。
4 需要解決的問題
4.1 導套卡塞
對每次轉場插銷故障進行分析,發現故障大多是由插銷卡塞造成的??ㄈ闹饕蚴遣邃N導套為開口的圓筒形狀,在插銷及鋼壁內沒有支撐,使插銷在行走中呈自由狀態,容易跑位。要解決該問題,必須先解決導套的支撐問題,同時導套材料的選材必須是耐磨性能好、不易變形的優質材料。
4.2 端蓋松動脫落
端蓋緊固原機采用M12沉頭螺栓,沒有彈簧墊,端蓋緊固扭矩不足,容易引起螺栓松動或折斷。解決的方法是對端蓋螺栓孔進行改進,采用普通的螺栓孔,緊固時采用10.9級高強度M12螺栓加彈簧墊進行緊固,可大大提供緊固扭矩。
4.3 拆裝困難
原機插銷導套磨損或卡塞在拆卸時需要將整個轉場油缸座拆下,拆下后將插銷油缸前后解體才能取出導套,處理插銷導套卡塞故障,工作量大,停機時間長,而改造必須考慮維修拆裝簡單化。
5 改造方案
5.1 導套端蓋改造
為解決導套卡塞,必須首先考慮其支撐問題,由于導套安裝在插銷及缸體內壁,因此,在內側無法進行支撐固定。外側查看端蓋具有緊固固定作用,改造首先考慮端蓋的支撐固定作用,因此將端蓋與插銷導套加工成一體式,即開口圓筒與端蓋合一,導套支撐固定問題才能得到解決。改造后的一體式導套端蓋見圖3。在連接處采用R3過度,避免該連接處應力集中造成斷裂。端蓋螺栓孔加工呈普通圓孔形,采用10.9級高強度M12螺栓加彈簧墊代替內六角沉頭螺栓,緊固扭力提升20%,解決端蓋螺栓易松動折斷問題,新加工的導套端蓋總成不易掉落。端蓋的支撐將使導套不會在插銷內自由活動,插銷伸縮穩定,卡塞故障可以得到解決,安裝更為方便。改造后的插銷油缸機構見圖4。

圖3 改造后一體式的導套端蓋


5.2 材料選用改進
整個二合一的導套端蓋總成采用42CrMo材料,硬度調至HB230-250,端蓋厚度由原來的8mm改為10mm,強度、耐性和韌性更好,不易折斷變形,磨損量小。
5.3 拆卸工藝改進
在新加工的端蓋上增加2個M12頂升拆卸螺栓孔,拆卸時只要旋進2個頂升螺栓,隨著螺栓的旋緊,整個端蓋導套總成即可隨之緩慢移出,不必將插銷油缸總成拆卸解體,維修拆卸時間大幅縮短。
6 結語
經實際應用,該大車機構插銷導套及端蓋經優化改造后,插銷能夠準確到位,插銷導套卡塞故障消除,轉場作業故障次數大幅下降。同時,改造后大幅減少維修時間,減少維修人員的工作量。經過對近20臺龍門吊改造跟蹤檢查,故障率下降約60%,維修時間及工作量可縮短約40%,從而保障碼頭安全高效生產,效果顯著。
(來源:港口科技)
