某型高壓空壓機(jī)異常噪聲的分析與處理
2020-04-15梁璞玉1,2 何世平1 繆忠輝2
(1、海軍工程大學(xué)動(dòng)力工程學(xué)院,湖北武漢 430033;2、中國(guó)人民解放軍第四八一二工廠,安徽安慶 246001)
1 引言 (1、海軍工程大學(xué)動(dòng)力工程學(xué)院,湖北武漢 430033;2、中國(guó)人民解放軍第四八一二工廠,安徽安慶 246001)
高壓空壓機(jī)是軍港或軍械供氣站等場(chǎng)所的主要設(shè)備之一,通過空壓機(jī)各級(jí)氣缸中工作容積的不斷變化,對(duì)吸入的空氣進(jìn)行壓縮,從而產(chǎn)生具有一定壓力的壓縮空氣。空壓機(jī)啟動(dòng)后,壓力逐漸升高,其產(chǎn)生的綜合活塞力通過活塞、連桿及曲軸部件傳遞給滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承再通過其安 裝孔傳遞給兩端支撐的曲軸箱和軸承座上,Z后通過空壓機(jī)支腳傳遞給安裝基礎(chǔ)]。空壓機(jī)工作時(shí),滾動(dòng)軸承與其安裝孔之間有交變的作用力,同時(shí)為了降低空壓機(jī)的振動(dòng)和噪聲等指標(biāo),一般既要控制曲軸的徑向跳動(dòng),也要控制曲軸的軸向竄動(dòng),即要限制曲軸在徑向和軸向上的運(yùn)動(dòng)而不能發(fā)生大的位移變化量。
2 異常噪聲的現(xiàn)象及原因分析
某型高壓空壓機(jī)在首臺(tái)樣機(jī)開始試運(yùn)行的過程中,逐漸出現(xiàn)間歇性的異常噪聲,且隨著末級(jí)背壓的升高,噪聲值有加大的趨勢(shì),且當(dāng)時(shí)除了噪聲異常外,空壓機(jī)仍能“正常”運(yùn)行。在發(fā)現(xiàn)此異常現(xiàn)象后,工廠工程技術(shù)人員時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)、分析。基于此款高壓空壓機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊和出現(xiàn)異常噪聲現(xiàn)象的特點(diǎn),經(jīng)初步判斷,可能有如下幾個(gè)方面的原因:
(1) 組合氣閥。由于各級(jí)的氣閥均為組合閥,在工作過程中,其進(jìn)、排氣閥片或彈簧片可能出現(xiàn)了局部斷裂或破損,在高頻率的吸氣和排氣過程中,發(fā)出間歇性的空氣噪聲;
(2) 風(fēng)扇葉片。因風(fēng)扇與曲軸采用錐面配合,且冷卻風(fēng)扇的葉片直徑較大,在曲軸帶動(dòng)風(fēng)扇做高速旋轉(zhuǎn)的過程中,由于其錐面加工誤差、裝配質(zhì)量、葉片剛度以及動(dòng)平衡等因素的綜合影響,風(fēng)扇葉片振幅過大導(dǎo)致與其周圍物體有輕微的摩擦,進(jìn)而產(chǎn)生間歇性的機(jī)械噪聲;
(3) 軸承缺油。曲軸主軸頸處安裝滾動(dòng)軸承的供油量不足,在高速旋轉(zhuǎn)時(shí),滾動(dòng)軸承出現(xiàn)了干摩擦或局部結(jié)構(gòu)性損傷而產(chǎn)生的異常噪聲;
(4) 軸承公差與配合。曲軸主軸頸處安裝滾動(dòng)軸承的公差與配合不當(dāng),在高速旋轉(zhuǎn)時(shí),滾動(dòng)軸承松動(dòng)后出現(xiàn)了間隙而產(chǎn)生的異常噪聲。
3 異常噪聲的排除過程及方法
在綜合考慮了該設(shè)備的保障性和經(jīng)濟(jì)性的前提下,同時(shí)盡量縮短故障排除的時(shí)間,在進(jìn)行故障排查前,制定了排查步驟:先檢查空壓機(jī)外圍的輔助部分,再檢查空壓機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),即先排查拆卸少的外圍部件,Z后排查拆卸多的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
首先,根據(jù)噪聲源的分布情況,通過逐級(jí)拆卸各級(jí)的氣缸蓋,取出對(duì)應(yīng)級(jí)的組合閥,開機(jī)檢查并通過前后噪聲的對(duì)比,初步判斷異常噪聲不是由組合閥引起的。
其次,根據(jù)冷卻風(fēng)扇的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),先拆掉其周圍的風(fēng)扇罩殼,開機(jī)后噪聲依然存在,后把冷卻風(fēng)扇及其附屬管路均拆卸下來,開機(jī)發(fā)現(xiàn)噪聲 依舊,故而判斷異常噪聲也不是風(fēng)扇葉片引起的。
Z后,在空壓機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)上查找原因,因軸承座是通過8個(gè)螺栓連接到曲軸箱端部的,故先把軸承座從端部拆卸下來并檢查其內(nèi)孔安裝的滾動(dòng)軸承。當(dāng)軸承座拆卸完畢時(shí),其表面溫度仍有約30益左右,經(jīng)初步檢視,在滾動(dòng)軸承的可視表面上均勻布滿了潤(rùn)滑油,也沒有出現(xiàn)結(jié)構(gòu)損傷及干涉現(xiàn)象,但隨后用手稍用力向外拉動(dòng)滾動(dòng)軸承時(shí),即被輕松地拉出來3 mm左右,且同時(shí)發(fā)現(xiàn)滾動(dòng)軸承在孔內(nèi)可以輕微的“晃動(dòng)”(由表1知此時(shí)已為小間隙配合了),后把其一起放入油槽內(nèi)稍許加熱即可把滾動(dòng)軸承完全拉出來,此時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承座的內(nèi)孔表面和滾動(dòng)軸承的外圓周表面上,且沿著圓周運(yùn)動(dòng)的方向上均有明顯的摩擦痕跡,后經(jīng)檢測(cè),內(nèi)孔已失圓。
經(jīng)過分析,初步判斷異常噪聲是由于安裝在軸承座內(nèi)孔處的滾動(dòng)軸承出現(xiàn)了間隙配合,并在高速旋轉(zhuǎn)和力的共同作用下,發(fā)生了較嚴(yán)重的相 對(duì)位移,從而產(chǎn)生了異常噪聲。
4 試驗(yàn)驗(yàn)證的過程及方法
在設(shè)計(jì)空壓機(jī)時(shí),尤其是配裝在艦船上的空壓機(jī),一般有質(zhì)量要求,為了降低機(jī)組的整體質(zhì)量,軸承座等采用鑄鋁合金ZL104,滾動(dòng)軸承選用進(jìn)口件,一般為軸承鋼或合金鋼的標(biāo)準(zhǔn)件。當(dāng)拆卸下來的軸承座降至環(huán)境溫度12.5益時(shí),使用內(nèi)徑千分表測(cè)量軸承座的內(nèi)孔,其Z小直徑處的偏差約為-0.013 mm,用杠桿千分尺測(cè)量滾動(dòng)軸承的外徑,其尺寸偏差約為-0.004 mm。調(diào)閱軸承座原始設(shè)計(jì)尺寸,其內(nèi)孔的極限偏差為
