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螺桿壓縮機(jī)密封原理學(xué)習(xí)

2019-12-31
韓強(qiáng)
  前言:硫磺氣柜螺桿壓縮機(jī)是用于燃料氣回收的噴液雙螺桿壓縮機(jī),型號為LGW450/2003,螺桿間旋轉(zhuǎn)冷卻依靠噴柴油完成。軸封裝置采用迷宮密封加油膜密封組合型式。迷宮密封充入氮?dú)猓芊庠砝脷怏w通過間隙時的節(jié)流作用,增加價值泄漏的流動阻力。油膜密封是借助端面開設(shè)的流體動壓槽,在旋轉(zhuǎn)條件下的粘性剪切作用把液體泵入密封端面之間。
  密封氣系統(tǒng)概述:工藝氣系統(tǒng)泄漏后,首先因?yàn)閴翰畹脑蛲ㄟ^平衡管重新回到進(jìn)氣管,其次氣體通過迷宮密封,利用氣體通過間隙時的節(jié)流,達(dá)到增加流阻減少泄漏的目的,同時在迷宮密封背壓處沖入一道氮?dú)猓ǚQ之為密封氣),其壓力高于平衡腔內(nèi)壓力,這樣確保了泄漏介質(zhì)不會通過,多余氮?dú)鈱⒈桓唿c(diǎn)放空。
  潤滑油粘度下降:壓縮機(jī)C機(jī)在使用過程中潤滑油運(yùn)動粘度下降,化驗(yàn)為25(正常為32)初步懷疑油膜密封泄漏導(dǎo)致,機(jī)體內(nèi)柴油串至潤滑油箱污染潤滑油導(dǎo)致。A機(jī)故障狀態(tài)為潤滑油箱液位在設(shè)備運(yùn)行過程中處于持續(xù)下降趨勢,潤滑油耗量嚴(yán)重超過正常值,初步懷疑油膜密封泄漏串至機(jī)體內(nèi)隨介質(zhì)輸送走。
泄漏狀態(tài)發(fā)生時現(xiàn)場數(shù)據(jù)記錄
C機(jī)潤滑油化驗(yàn)指標(biāo)
A機(jī)潤滑油下降趨勢
  處理過程:粘度降低發(fā)生后立即聯(lián)系壓縮機(jī)及密封廠家到廠共同分析原因,初期懷疑密封泄漏的可能性Z大,經(jīng)商討后決定對壓縮機(jī)密封進(jìn)行打壓試驗(yàn),通過打壓試驗(yàn)判定密封是否泄漏。首先對C機(jī)密封進(jìn)行打壓,打壓結(jié)果如下:
  1、一級缸驅(qū)動端陰轉(zhuǎn)子0.70Mpa-0.46Mpa15分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.46Mpa保壓5分鐘無壓降。
  2、一級缸驅(qū)動端陽轉(zhuǎn)子0.72Mpa-0.44Mpa15分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.44Mpa保壓5分鐘無壓降。
  3、一級缸非驅(qū)動端陽轉(zhuǎn)子0.68Mpa-0.48Mpa15分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.48Mpa保壓5分鐘無壓降。
  4、一級缸非驅(qū)動端陰轉(zhuǎn)子0.68Mpa-0.48Mpa15分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.48Mpa保壓5分鐘無壓降。
  5、二級缸驅(qū)動端陽轉(zhuǎn)子0.65Mpa-0.55Mpa10分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.55Mpa保壓3分鐘內(nèi)無壓降。
  6、二級缸驅(qū)動端陰轉(zhuǎn)子0.65Mpa-0.55Mpa10分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.55Mpa保壓3分鐘內(nèi)無壓降。
  7、二級缸非驅(qū)動端陽轉(zhuǎn)子0.65Mpa-0.60Mpa10分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.60Mpa保壓3分鐘內(nèi)無壓降。
  8、二級缸非驅(qū)動端陰轉(zhuǎn)子0.65Mpa-0.60Mpa10分鐘內(nèi)有壓降趨勢,至0.60Mpa保壓3分鐘內(nèi)無壓降。
  根據(jù)打壓結(jié)果初步判定機(jī)封狀態(tài)良好,無明顯泄漏現(xiàn)象,通過打壓試驗(yàn)分析及現(xiàn)場記錄油壓判斷,油壓在0.5Mpa之內(nèi)時封油無泄漏現(xiàn)象,壓縮機(jī)A機(jī)一級油膜密封封油壓力設(shè)定過高(進(jìn)油0.69Mpa,回油0.6Mpa),導(dǎo)致潤滑油泄漏。經(jīng)廠家研究決定準(zhǔn)備制作限流孔板將密封油壓力降低。
  經(jīng)核算限流孔板入口規(guī)格φ6.5(原入口無限流孔板),出口規(guī)格φ6.5(原孔板規(guī)格為φ6)
  將A機(jī)進(jìn)出口加裝限流孔板將一級密封油回油壓力控制在0.28Mpa(原0.6Mpa),開啟油泵進(jìn)行油循環(huán),靜態(tài)狀態(tài)下機(jī)封無泄漏現(xiàn)象,壓縮機(jī)投用經(jīng)一周觀察,潤滑油液位無明顯變化,確定機(jī)封無泄漏。
加孔板后潤滑油箱趨勢
  找到原因后,針對C機(jī)柴油反吸情況,排除機(jī)封泄漏,經(jīng)數(shù)據(jù)比對壓縮機(jī)二級氮?dú)鈮毫Γ?.09Mpa)低于平衡管壓力(平衡管壓力0.26Mpa),這樣導(dǎo)致機(jī)組內(nèi)柴油竄至液膜密封側(cè),聚集,根據(jù)液膜密封工作原理(利用液體粘性作用將高壓側(cè)泄漏到低壓側(cè)的液體反輸回去同時將低壓側(cè)液體源源不斷地泵送至高壓側(cè)),返竄至液膜密封的柴油會被反吸到隔離液中。根據(jù)此情況將C機(jī)二級氮?dú)鈮毫μ岣咧?.32Mpa,經(jīng)試機(jī)運(yùn)行效果良好。
  結(jié)論:螺桿壓縮機(jī)A機(jī)潤滑油液位降低,潤滑油耗量大問題,因?yàn)橛湍っ芊庥蛪哼^高導(dǎo)致,現(xiàn)三臺機(jī)組均已加孔板限壓。A機(jī)一級回油壓力限制在0.28Mpa,C機(jī)回油壓力限制在0.34Mpa,目前機(jī)組運(yùn)行正常。C機(jī)柴油串至潤滑油箱原因?yàn)槎壍獨(dú)鈮毫Φ退拢F(xiàn)已將壓力提高,目前運(yùn)行正常。
  維修設(shè)備首先學(xué)習(xí)好設(shè)備原理,才能有針對性地逐步排查,Z終找到原因。就如醫(yī)生治病救人,不能亂下藥。(機(jī)電儀學(xué)習(xí)資料)