某電廠2A空預器推力軸承損壞機組停運事件報告
2021-06-24事件發生單位:設備維護部
1.事件名稱:2A空預器推力軸承損壞導致2號機組停運
2.發生時間:2021年03月09日13時05分
3.事件描述
3.1 事件發生前狀態:
2號機負荷351MW,主汽壓力24.9MPa,主汽溫度568.91℃,再熱汽壓4.24MPa,再熱汽溫566.3℃,總煤量184t/h,2A、2B、2C、2D、2E五臺磨煤機運行,給水流量1096t/h,總風量836t/h,RB投入,機組AGC控制方式,2A空預器運行,電流12.66A-16.14A之間波動;2B空預器運行,電流12.1-12.8A之間波動。
3.2 事件過程:
03月09日 13:05 發現2A空預器電流在13.32A-16.14A波動,現場檢查發現2A空預器推力軸承存在異音,推力軸承油站運行正常(油泵正常運行,冷卻器進油溫度55℃,出油溫度46℃),打開2號爐0m至12.6m鍋爐固定端、擴建端所有窗戶,推力軸承箱處架設軸流風機進行強制通風降溫。
14:24 維護人員初步判斷為內部油質惡化,對推力軸承潤滑油進行持續換油,同時對油質進行化驗,油樣運動粘度528.84mm2/s(標準值:612-748mm2/s)。換油過程中發現2A空預器推力軸承溫度由Z高61℃緩慢下降,2A空預器電流波動范圍由13.32A-16.14A降至12.03A-14.6A,控制油溫在35-40℃,監視濾網差壓<400KPa,空預器電流<16A。
17:31 更換推力軸承油站過濾器濾片,清理過濾器時發現油中含有大量的銅屑,判斷軸承保持架磨損,油溫控制在35℃,安排不間斷濾油的同時進行潤滑油置換。
03月10日 12:00 2A空預器持續換油約832L,通過油質化驗潤滑油粘度合格:628.99mm2/s,然后繼續通過濾網進行過濾,并定期換油,持續觀察中。
03月14日 發現2號爐2A空預器推力軸承異音頻率緩慢增加,異音有輕微增大趨勢,電流無增大趨勢。
03月15日 20:00 2號機組開始停機。
03月16日 02:00 鍋爐滅火后進行持續燜爐,保持2A引風機運行,開啟2A空預器煙氣側和空氣側檢修孔進行通風冷卻,并在檢修孔處加軸流風機。
20:00 通風結束,就地許可“2號爐2A空預器推力軸承更換”工作票。
03月18日 06:00 2A空預器推力軸承解體完成,檢查發現軸承內圈碎裂、保持架磨損嚴重、外圈兩側邊緣處有碎金屬塊脫落、外圈整體減薄2mm,滾子磨損變形嚴重,油池內發現大量的油泥。
03月20日 05:30 2A空預器推力軸承箱回裝完成,試運正常;08:50 2號爐點火;22:35 并網,負荷逐步加至350MW。
3.3 損失情況:
3.3.1損壞SKF 294/750EF軸承1盤。
3.3.2更換美孚XP680齒輪油2080升。
3.3.3 消耗燃油13.97噸;影響電量4290.66萬Kwh。
4.事件分析
4.1 原因分析:
4.1.1 直接原因:2020年8月,2號鍋爐C修期間,空預器水沖洗時推力軸承箱從上部軸密封處滲漏進水、飛灰粉塵等雜質,未及時發現,造成運行中潤滑油變質、粘度降低,對軸承動靜部分的潤滑保護不足,滾子與保持架、滾子與內外圈發生摩擦,Z終損壞。
4.1.2 間接原因:
4.1.2.1 維護人員空預器推力軸承維護不到位,空預器制造廠建議推力軸承運行4000h小時需更換潤滑油,空預器推力軸承潤滑油未按要求定期更換。
4.1.2.2 油品監督管理不到位。空預器油品化驗未列入定期工作。
4.1.2.3 設備維護人員、運行值班員日常巡檢不到位,油品發生劣化后未及時發現。
4.2 事件暴露的問題:
4.2.1不符合項:
4.2.1.1 檢修項目制定不合理,“應修必修”執行不到位。運行十年約6萬小時未解體檢修,2014年對軸承采用內窺鏡檢查。空預器推力軸承檢修不徹底,存在失修。
4.2.1.2 停爐檢修時,空預器水沖洗與推力軸承箱換油工序安排不合理,存在軸承箱進水的風險。檢修人員經驗不足,未預判到空預器水沖洗對推力軸承箱產生的影響。
4.2.1.3 2A、2B空預器推力軸承溫度、電流發生變化,運行人員未及時發現以下現象:
1.空預器電流2020年9月至2月末A側電流11.97A,B側電流12.51A,偏差為-0.54A,3月1日起,A側電流逐步比B側電流持續偏大,差值由-0.54A上漲為正值為0.31A。
2.推力軸承溫度2020年9月至2021年2月末A側溫度較B側溫度平均偏高3.22℃,3月1日起至,溫度偏差逐步增加至10.2℃。
3.通過調取曲線,2021年3月7日以前該油泵未運行過,3月7日03:00 油泵啟動后持續運行。
4.2.1.4 生產設備油質監測覆蓋不全面,缺少空預器推力軸承潤滑油定期化驗規定。
4.2.1.5 運行人員對油溫、電流參數異常不敏感,未提出問題且未深入分析原因。
4.2.1.6 空預器油溫無遠傳信號,運行人員對油溫不能及時監控。
4.2.2 其他問題:無。
4.3 糾正措施與責任分析:
4.3.1糾正措施:
4.3.1.1 每年機組檢修對空預器推力軸承揭蓋進行可見區域的徹底檢查;每6年對空預器推力軸承徹底解體檢修一次。(責任部門:生產技術部、設備維護部)
4.3.1.2 維護人員加強設備日常巡檢,提高巡檢質量,確保發現問題及時消除。修訂《設備潤滑手冊》,選用高標準油品,結合設備運行特點制定切實可行的油品更換周期。嚴格執行換油定期工作,明確規定換油前軸承箱清理方案及清理合格標準。(責任部門:生產技術部、設備維護部)
4.3.1.3 優化檢修工序,完善防護措施。空預器水沖洗后再進行推力軸承換油工作;同時在空預器水沖洗前對推力軸承箱采取防護措施,防止沖洗水沿中心軸滲漏進軸承箱。(責任部門:設備維護部)
4.3.1.4 制定轉動設備油品管理規定,梳理潤滑油化驗定期工作,將空預推力軸承油列入油品取樣化驗定期工作,每月一次。(責任部門:生產技術部、發電運行部)
4.3.1.5 加強機組參數分析,發現異常及時通知生技部組織各專業共同查找原因,從多方面深度分析,及時找出問題根源,同時定期對設備主要參數對照檢修后參數進行分析,確保及時發現問題。(責任部門:生產技術部、各生產部門)
4.3.1.6 增加空預器推力軸承、導向軸承油溫遠傳信號。(責任部門:設備維護部)
4.3.1.7 加大運行技能培訓力度,提高運行人員巡檢質量及油品劣化的運行監視及分析。(責任部門:發電運行部)
4.3.2 責任分析:
根據《集團鋁電公司發電設備一類、二類障礙事件分級和管理標準》本次事件定性為發電設備一類障礙事件。
5.二級單位對本次事件的分析和采取的預控措施
5.1 應采取的防控措施:
5.1.1 下發事件報告至公司內各火電企業,吸取本次事件教訓,制定防范措施,防止同類事件重復發生。
5.1.2 各火電企業梳理重要輔機定檢項目,嚴格按規定開展定修工作,避免設備欠修失修。
(來源:電力安全生產)