一次煤立磨事故的分析與處理
2021-05-11張全雷,宋申鎮,趙昂,孫瑞寶
(滕州中聯水泥有限公司)
前言
某公司4600t/d熟料新型水泥干法生產線煤粉制備采用型號為ZGM113G-I立磨。自生產以來磨機一直運行良好,但在2016年3月煤磨生產過程中頻繁出現振動,并伴隨大量吐渣,吐渣中存有大量沒有經過擠壓的原煤。通過對吐渣口皮帶以及入磨檢查均未發現鐵塊等異物,磨機振動嚴重時會引起設備跳車。磨機振動大以及非正常吐渣造成煤粉倉位低、煤粉細度不合格、無避峰檢修時間等不良影響,制約生產。為解決當前情況,針對煤磨振動、吐渣情況進行了一次細致排查處理。
01 原因分析及判斷處理
立磨在工作中,電動機通過主減速機驅動磨盤旋轉,磨盤的轉動帶動三個磨輥(120°均布)自轉,原煤通過下料管落入磨盤中央之間進行碾磨和粉碎。該公司煤立磨內部做功通過三個磨輥與磨盤擠壓對原煤進行研磨,磨輥通過軸承連接在三腳架上,三腳架通過外部三個拉桿進行支撐,液壓缸通過設定加載壓力大小來控制拉桿的升降,由此達到對磨輥升降的控制進行做功,見圖1。根據設備廠家使用經驗,拉桿限位位于零位時,磨輥與磨盤處于“零接觸”,在正常煤粉研磨過程中拉桿位置處于20~30刻度處,此時磨機運行平穩,研磨效果較好。
圖1 煤磨內部做功示意圖
引起磨機振動的原因一般是由異物進入、料層不穩、液壓機械等因素造成。從磨機開始振動,一直未發現鐵塊等異物從吐渣口排出,同時通過對磨機噴水調整并沒達到穩定料層的效果。磨機現場振動時,發現磨機的#1拉桿限位處于40~50刻度處,#2、#5拉桿限位處于0刻度處,三個拉桿做功不均衡。根據現場檢查情況,初步判定為#1拉桿液壓缸出現問題。因為#1拉桿下降不到位會造成三腳架一個端點抬起,另外兩個支點下降,由此造成磨輥做功不均勻,引發磨機振動,因此懷疑煤磨液壓系統出現問題。于是著手處理#1拉桿的液壓缸,但是更換完液壓缸后磨機的振動情況并未改變,同時三個拉桿不平衡的現象依舊出現。由于振動、吐渣問題沒有解決,磨機不得不再次停車后進行檢查。
再次停磨在磨內檢查時發現三腳架以及磨輥、磨盤外表面均正常,磨內不存在鐵塊等異物。通過外力對A、C磨輥施壓后均能正常轉動,而B磨輥不能。對B磨輥檢查發現其軸承連接密封管道處磨損嚴重,已造成開裂;且B磨輥的軸承處已經充滿了煤粉,長時間的煤粉堆積造成磨輥不能正常轉動。于是將開裂處進行焊補,然后先用清水對B磨輥軸承內的煤粉進行初次清理,再使用柴油對B磨輥軸承進行徹底清洗,確保B磨輥能夠進行自由轉動。處理完畢后,煤立磨開啟,三個拉桿限位處于正常位置,料層平穩,磨機振動值恢復正常,與此同時煤磨吐渣恢復正常。
磨盤和磨輥在擠壓的過程中產生一定的摩擦,磨輥在受擠壓力和摩擦力的同時產生轉動,磨輥在轉動過程中才能壓住流動的物料形成一定的料層,當磨輥和磨盤之問存有一定的料層時才能合理地對物料進行研磨;如若在擠壓過程中磨輥不能自由轉動,那么在不能轉動的的磨輥下方就不能形成穩定的料層,因為磨輥不轉動就如同一個刮料板存在于磨盤的上方,將流動的物料擋在磨輥的一側,不能形成連續穩定的料層,進而造成磨輥與磨盤的間歇性接觸引起磨機振動。由此可見,造成近期磨機振動的直接原因是不能形成穩定料層,根本原因是B磨輥軸承因物料堵塞不能正常轉動。
02 結語
通過這次事故處理得出一個結論,在拉桿均衡的情況下磨機振動有可能是由于鐵塊等異物引起;在拉桿不均衡的情況下磨機頻繁出現振動,一般是由于料層不穩引起的。因料層不穩造成的磨機振動時,應從以下幾個方面查找原因:物料水分,機械液壓,磨輥轉動的問題,其中磨輥轉動問題是Z容易忽視的一個因素。在生產中遇到類似問題時,應注意密封風機的風壓,因為密封風機的主要作用保護磨內部的磨輥軸承以及選粉機軸承,防止腔體內的煤粉進入。當密封風機管道壓力小于正常控制值時,應及時對管道磨損情況檢查處理,使用清水和柴油對磨輥軸承進行清理,確保設備安全穩定運轉。
來源:《水泥工程》2017年第1期