Y31160滾齒機(jī)傳動(dòng)軸結(jié)構(gòu)改進(jìn)探索
2021-02-07作者:伏宇璐等
(中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)車(chē)輛工藝研究所有限公司)
設(shè)備,滾齒機(jī)主要由傳動(dòng)箱、工作臺(tái)、刀架、尾座等重要部分組成。長(zhǎng)期在高負(fù)載下加工齒輪,造成傳動(dòng)箱中傳動(dòng)軸急劇磨損,每隔一段時(shí)間就要重新修配軸與掛輪的連接鍵或直接更換傳動(dòng)軸。本文對(duì)Y31160滾齒機(jī)傳動(dòng)軸急劇磨損問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的分析,包括原理解答、故障原因和分析。通過(guò)本文,維修人員能夠按圖索驥,同時(shí)也能夠舉一反三,在修理改進(jìn)其他設(shè)備的傳動(dòng)軸時(shí),作為參考。
01 設(shè)備簡(jiǎn)介
YA31160滾齒機(jī)是重慶機(jī)床廠生產(chǎn)的具有較高精度的大型滾齒加工機(jī)械,機(jī)床主要采用液壓機(jī)構(gòu),通過(guò)蝸輪、蝸桿以及傳動(dòng)箱來(lái)傳遞運(yùn)動(dòng),其傳動(dòng)精度要求較高。受長(zhǎng)期高負(fù)載加工影響,其傳動(dòng)軸與掛輪的磨損需要維修經(jīng)驗(yàn)豐富且有較高技能的維修鉗工來(lái)解決。通過(guò)平時(shí)的工作積累和維修滾齒機(jī)積累的經(jīng)驗(yàn),我們就傳動(dòng)軸與掛輪的磨損主要進(jìn)行了兩個(gè)方面的研究分析工作:
♦對(duì)傳動(dòng)箱的傳動(dòng)原理進(jìn)行分析,對(duì)YA31160滾齒機(jī)的傳動(dòng)箱II軸III軸故障進(jìn)行分析,結(jié)合傳動(dòng)箱原理和故障分析,制定對(duì)傳動(dòng)軸改進(jìn)的方法。
♦總結(jié)傳動(dòng)軸改進(jìn)后的優(yōu)點(diǎn)。
02 傳動(dòng)箱工作原理
滾齒機(jī)的傳動(dòng)可分為主運(yùn)動(dòng)、分度運(yùn)動(dòng)、進(jìn)給運(yùn)動(dòng)和差動(dòng)運(yùn)動(dòng)。主運(yùn)動(dòng)也稱(chēng)為切削運(yùn)動(dòng),由電機(jī)以1730r/min的轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng),傳至滾刀。在傳動(dòng)齒輪箱內(nèi)有傳動(dòng)合成機(jī)構(gòu),需要差動(dòng)時(shí),搭上交換齒輪,由圖1可以看出傳動(dòng)箱的原理是由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)皮帶輪,由皮帶輪傳給傳動(dòng)軸,通過(guò)傳動(dòng)軸間的齒輪嚙合傳給主花鍵軸,再由花鍵軸傳給刀架帶動(dòng)滾刀完成滾削動(dòng)作,而滾刀滾削的速度由兩個(gè)傳動(dòng)軸上的掛輪來(lái)決定,因此傳動(dòng)軸與掛輪間的配合要準(zhǔn)確。
圖1 傳動(dòng)箱整體剖視圖
03 故障分析
傳動(dòng)箱II軸、III軸傳遞的是機(jī)床的主運(yùn)動(dòng),承受的載荷相對(duì)較大,因此傳動(dòng)箱傳動(dòng)軸對(duì)此要有較好的耐磨性,足夠的硬度和強(qiáng)度。下面就對(duì)滾齒機(jī)傳動(dòng)箱傳動(dòng)II軸和III軸的故障進(jìn)行總體分析。由II軸、III軸常引發(fā)的故障點(diǎn)主要有:機(jī)床刀架無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng);工作時(shí)傳動(dòng)箱有異聲,機(jī)床振動(dòng);掛輪與軸之間打滑;II軸、III軸的傳動(dòng)間隙過(guò)大。
機(jī)床刀架無(wú)法旋轉(zhuǎn)是由于傳到刀架的傳動(dòng)中斷導(dǎo)致,主要中斷點(diǎn)出現(xiàn)在傳動(dòng)箱,即II軸和III軸的掛輪是相互嚙合傳動(dòng)的,掛輪打壞之后,傳動(dòng)隨即中斷,導(dǎo)致刀架無(wú)法正常轉(zhuǎn)動(dòng)工作,同時(shí),電機(jī)帶動(dòng)的皮帶輪脫落也導(dǎo)致刀架無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)。
II軸、III軸的掛輪之間的配合至關(guān)重要,掛輪松動(dòng)后就會(huì)導(dǎo)致配合間的間隙增大,Z后導(dǎo)致掛輪打壞報(bào)廢。因?yàn)閽燧喤cII軸、III軸是靠單鍵來(lái)連接的(見(jiàn)圖1),在長(zhǎng)時(shí)間的大載荷之下,使軸和鍵出現(xiàn)磨損、松動(dòng),機(jī)床出現(xiàn)異聲、振動(dòng),掛輪在軸上打滑等現(xiàn)象,從而影響機(jī)床的傳動(dòng)精度,如何消除這些不良現(xiàn)象呢?這就要求II軸、III軸與掛輪的配合要準(zhǔn)確、恰當(dāng),所謂恰當(dāng)就是把配合間隙控制在可控范圍之內(nèi),允許的范圍之內(nèi),這就要求當(dāng)出現(xiàn)異聲、振動(dòng)或打滑時(shí),及時(shí)查看鍵與軸的配合,及時(shí)修復(fù)鍵與軸存在的配合間隙,因此保證鍵與軸的完好配合是機(jī)床正常運(yùn)行的根本所在。
04 傳動(dòng)軸的改進(jìn)技術(shù)探索
♦改進(jìn)前的存在的問(wèn)題分析
圖2 改進(jìn)前的軸和齒輪
如圖2所示,改進(jìn)前兩根主要傳動(dòng)軸采用的是光桿軸,掛輪和軸之間的配合是靠單鍵來(lái)定位的,滾齒機(jī)在加工時(shí)要分兩次才能完成一個(gè)齒輪的滾削工作。刀滾削量在2~3mm之間,這也是傳動(dòng)軸急劇磨損的時(shí)間;第二刀滾削量在0.1~0.3mm之間,是慢性磨損時(shí)間。由于掛輪是靠鍵來(lái)與傳動(dòng)軸連接配合的,光軸與掛輪的定位性不是那么準(zhǔn)確,因此掛輪與傳動(dòng)軸之間存在配合間隙,在長(zhǎng)時(shí)間的大切削量下,傳動(dòng)軸與掛輪連接的鍵就會(huì)出現(xiàn)磨損、松動(dòng),傳動(dòng)軸也會(huì)出現(xiàn)磨損,Z后致使掛輪打壞報(bào)廢,更嚴(yán)重會(huì)產(chǎn)生工件報(bào)廢,滾刀打壞飛出傷害到操作人員的安全。
因?yàn)檩S與掛輪的配合是單鍵連接配合,故掛輪在傳動(dòng)軸上的定位性在長(zhǎng)期使用中受到了損害,受大切削力后易使掛輪打壞,因此一直要修復(fù)鍵和軸,使設(shè)備故障率增高。
♦實(shí)施改進(jìn)辦法及安裝調(diào)整步驟
通過(guò)對(duì)傳動(dòng)II軸III軸的故障分析,結(jié)合傳動(dòng)原理制定實(shí)施改進(jìn)方法。首先,考慮在不改變?cè)瓉?lái)軸的情況下進(jìn)行改進(jìn),方法是:在原來(lái)的軸上采用雙鍵定位,初步實(shí)施;試驗(yàn),通?試驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn)即使使用雙鍵定位,在長(zhǎng)時(shí)間的高負(fù)荷下工作,鍵還是會(huì)出現(xiàn)磨損,只是采用雙鍵定位相對(duì)于單鍵定位使用時(shí)間長(zhǎng),并沒(méi)有從根本解決此問(wèn)題。
從新分析討論更好的改進(jìn)方法,發(fā)現(xiàn)如果一直使用光桿軸,那么它的定位無(wú)非就是靠鍵或字頭螺絲來(lái)定位,這些定位在長(zhǎng)時(shí)間大載荷下并不能持久工作,所以要解決這個(gè)問(wèn)題,就要從新選擇軸,從根本解決問(wèn)題。通過(guò)查閱資料發(fā)現(xiàn),在軸的定位上,花鍵軸的定位是比較好的,檢測(cè)花鍵軸和單鍵軸技術(shù)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,選擇矩形花鍵軸進(jìn)行試驗(yàn),根據(jù)光桿的尺寸和結(jié)構(gòu)定制花鍵軸。
拆裝步驟:拆下傳動(dòng)箱之后(見(jiàn)圖3),先拆下III軸對(duì)面右端的皮帶輪;然后把II軸和III軸兩端的端蓋拆掉;從左端先敲III軸,取下III軸齒輪和對(duì)面的齒輪,再?gòu)挠叶饲贸鯥II軸;接著在敲出II軸,對(duì)齒輪方向做好記號(hào)并取出隔圈。
圖3 傳動(dòng)箱II軸、III軸剖視圖
拆下后要對(duì)齒輪和安裝的軸孔進(jìn)行清洗,安裝時(shí)要先去除花鍵軸上的毛刺和翻邊,并進(jìn)行試裝。具體安裝步驟如下:安裝時(shí)先裝II軸,先敲入一端軸承,裝入II軸后在敲入另一端;然后裝III軸,安裝III軸時(shí)先裝里面的軸承再敲入III軸,接著裝上隔圈,敲入對(duì)面的軸;Z后裝上端蓋和皮帶輪。
安裝時(shí),要調(diào)整隔圈的厚度,來(lái)調(diào)整軸的軸向竄動(dòng),允許的軸向竄動(dòng)量是0.02mm,如圖3所示,軸向竄動(dòng)由圖中紅圈所示的隔圈來(lái)調(diào)節(jié),根據(jù)安裝后軸的松緊度來(lái)調(diào)節(jié)隔圈的厚度,必要的時(shí)候可以在端蓋的表面墊上相應(yīng)的密封紙墊,以此來(lái)達(dá)到軸向竄動(dòng)的精度要求。如果軸向竄動(dòng)量大會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生振動(dòng),軸承易損壞,齒輪容易打壞報(bào)廢,所以軸向竄動(dòng)量要調(diào)整到要求范圍內(nèi)。全部調(diào)整好后,用百分表在軸的頂端測(cè)量軸的軸向竄動(dòng)看是否達(dá)到要求,達(dá)到要求后,全部安裝好,即安裝調(diào)試完畢。
♦改進(jìn)后效果
改進(jìn)后由原來(lái)的光軸更換成花鍵軸,并且把掛輪更換成相配的花鍵掛輪,花鍵軸有較好的定位作用,與花鍵掛輪配合緊湊,花鍵連接為多齒工作,承載能力高,對(duì)中性導(dǎo)向性好,受載時(shí)齒上有徑向力能起自動(dòng)定心作用,使各齒受力均勻,強(qiáng)度高、壽命長(zhǎng),如圖4所示。
圖4 改進(jìn)后的軸結(jié)構(gòu)圖
這次改造采用花鍵軸結(jié)構(gòu),傳動(dòng)安全牢靠,可承受更大的切削負(fù)載力,不易磨損變形,使用壽命長(zhǎng)。由于所購(gòu)花鍵軸尺寸與原結(jié)構(gòu)有差別,通過(guò)反復(fù)試驗(yàn),調(diào)配傳動(dòng)間隙,達(dá)到了預(yù)期效果,從而消除原故障點(diǎn),避免了工件的報(bào)廢,降低了設(shè)備停機(jī)時(shí)間,提高了設(shè)備使用效率。今后可以在研究所同類(lèi)機(jī)床上進(jìn)行改進(jìn)。
05 改進(jìn)前后綜合比較
改進(jìn)后的傳動(dòng)軸主要采用花鍵配合,原來(lái)的掛輪也改為花鍵槽掛輪,花鍵比光軸更能夠承受大的載荷,并且提高了傳動(dòng)軸與掛輪的定位精度,把配合間隙消除到Z小,使軸更加耐用,檢測(cè)對(duì)比見(jiàn)下表。
此傳動(dòng)箱傳動(dòng)軸在2010年5月開(kāi)始逐步改進(jìn)后,在隨后的一年生產(chǎn)實(shí)際中說(shuō)明,通過(guò)以上的改進(jìn)措施,由原來(lái)的1個(gè)月修理一次到現(xiàn)在的2年以及更長(zhǎng)時(shí)間修理一次,說(shuō)明確實(shí)提高了軸和掛輪的使用率,避免了一直出現(xiàn)掛輪打壞報(bào)廢甚至工件報(bào)廢現(xiàn)象,以及由此現(xiàn)象導(dǎo)致的故障和設(shè)備停機(jī),實(shí)現(xiàn)了降低設(shè)備故障率的設(shè)備改進(jìn)理念,有效保證了滾齒機(jī)的順利有效運(yùn)行。
06 結(jié)論
傳動(dòng)箱是滾齒機(jī)正常運(yùn)行的重要部件,本文針對(duì)傳動(dòng)箱傳動(dòng)軸的改裝,并以YA31160滾齒機(jī)為實(shí)例,詳細(xì)說(shuō)明了滾齒機(jī)的傳動(dòng)箱傳動(dòng)原理,傳動(dòng)箱II軸、III軸的故障分析,通過(guò)上述分析對(duì)傳動(dòng)軸實(shí)施了改進(jìn),取得如下結(jié)論:
♦認(rèn)真分析了傳動(dòng)箱的結(jié)構(gòu)和原理,以及對(duì)傳動(dòng)箱II、III軸的分析,為實(shí)施改進(jìn)指明了方向。
♦對(duì)傳動(dòng)軸設(shè)計(jì)進(jìn)行了改進(jìn),該改進(jìn)取得了顯著的效果,大大減少了機(jī)床的停機(jī)時(shí)間,有效的改善了故障率。提高了傳動(dòng)軸和掛輪的配合精度。
♦通過(guò)這次切身體會(huì)的改進(jìn)實(shí)例,為以后的設(shè)備常見(jiàn)故障的重點(diǎn)改進(jìn)提供了好的依據(jù)。