篦冷機錘破改輥破后出現的問題分析與處理
2020-12-02董哲
(北京金隅科技學校)
摘 要:本文介紹了某水泥公司二線錘式破碎機更換為輥式破碎機后,出現的電動機端高速軸齒輪嚴重磨損問題,表面誘因是無潤滑,是安裝公司沒有完全按裝配圖紙施工,實則是德國RENK公司該類減速機的設計缺陷所致本著實用性和經濟性,落實圖紙安裝后杜絕了此類故障。
關鍵詞:PGS4×3000輥式破碎機;K/PBV130組合減速器;傳動齒輪磨損
金隅集團某水泥有限公司的2 500 t/d生產線是2002年建成投產的,其篦冷機是國內第三代設備,配置錘式破碎機。經過十幾年的使用,錘式破碎機電耗高,掉錘、斷軸等機械故障時有發生,維修工作量大,尤其對于超過1 m的大塊熟料無力處理,常出現卡、堵料,從而出現過載,驅動皮帶打滑發熱燒毀現象,致使篦冷機無法正常工作。隨著輥式破碎機技術的不斷發展與完善,輥皮材料的耐磨性提高,可以解決錘式破碎機存在的問題,大幅減少機械故障,對超大塊料,通過多個磨輥的“反復啃咬”,破碎效果良好,避免堵料事故發生。另外,輥式破碎機密封良好,熱風損耗比錘式破碎機小很多,節能降耗。為此2016年9月該公司對二線篦冷機內的錘式破碎機進行了拆除,更換為PGS4×3000型號輥式破碎機,但在生產過程中出現了電動機端高速軸齒輪嚴重磨損問題,本文對此問題進行分析,并提出處理方案。
1 輥式破碎機介紹
輥式破碎機結構見圖1。傳動裝置采用德國RENK公司的K/PBV130組合減速器,即K系列斜齒輪-螺旋傘齒輪減速機和P系列行星齒輪減速機組合型。該輥式破碎機電動機功率為44 kW,比原錘式破碎機減少31 kW,自安裝運轉以來,很少出現故障,使用效果良好,生產效率明顯提高。
圖1 輥式破碎機結構
2 故障的出現
2017年6月,輥式破碎機的一號輥電動機有異響及振動,技術部門初步判斷為電動機軸承損壞。熟料車間電氣人員更換該生產線輥破1#減速機電動機軸承時發現,電動機出軸傳動齒輪磨損嚴重,且與之嚙合的齒輪也存在一定磨損,故報知機修人員,磨損情況如圖2所示。
3 故障分析及處理
檢查減速機內部結構發現,雖然油窗顯示油位正常,但高速軸小齒輪根本接觸不到油液,油位比齒輪下端面低50~60 mm左右,在根本無潤滑情況下,勢必造成齒輪嚴重磨損。由于輥破減速機均為同一廠家(德國RENK公司)生產且結構相同,其他3臺減速機也存在相同的問題。
圖2 齒輪潤滑及磨損情況
處理措施:將1#減速機小齒輪做調面處理,同時將減速機通氣孔接管加高,以提高油位,并標識出新的潤滑油位,確保滿足高速軸齒輪嚙合潤滑需求,如圖3所示。
圖3 通氣孔的處理
4 故障再分析
對此故障德國RENK公司似乎熟悉且默認,單獨郵寄備件齒輪若干。筆者通過查閱K/PBV系列的減速機發現,通常大修年限為40 000 h,該廠卻由于斜齒-螺旋錐齒輪減速機潤滑油不到位,致使齒輪嚴重磨損,推測應該是RENK公司的此類減速機設計出了問題。翻查安裝圖紙,發現安裝公司并未全部按裝配圖紙施工,安裝人員認為減速機豎直安裝美觀,沒有按照安裝說明上的傾斜角度安裝,使該種減速機的設計缺陷顯現出來。安裝圖紙的左視圖,均將減速箱連接的圓形法蘭盤旋轉15°安裝,即電動機和減速機傾斜15°,這樣潤滑油位即可到達電動機高速軸齒輪嚙合部位,如圖4所示。
圖4 減速機安裝圖紙
收集其他廠相關安裝資料發現,德國RENK公司的K/PBV130組合減速機的安裝均是傾斜安裝的,如圖5所示。證實此類減速機確實存在欠潤滑缺陷,故權宜之計,只能傾斜配置,從而彌補因設計缺陷,避免潤滑不良而出現的干摩擦故障。Z經濟實用、Z徹底的解決辦法,就是按圖紙要求,調整電動機與減速機的安裝方式,恢復減速機通氣孔、原油標孔的作用,使問題迎刃而解。
圖5 山水集團某線輥式破碎機減速機
5 結束語
總結本文所述的故障分析及處理經驗,建議技改中,技術人員要精心安排,按安裝圖紙驗收,多與行業專家探討,避免小問題產生大故障。對設備安裝質量不能輕視,往往事故的發生就是設備安裝質量低造成的。對任何設備要弄清其工況條件,工作狀態,抓住問題實質?有針對性地進行必要的改進。此類減速機應及時改進設計,避免此類問題重復出現,給使用廠家帶來不必要損失。
來源:《水泥》2018年第7期